4操作过程及方法
系统各阶段运行工况如表 2所示。共分为8个阶段,每个阶段均连续运行1个SRT天数以上。阶段Ⅶ时重新接种污泥启动运行。PIA-A2/O反应器中好氧1段和2段DO分别为1.5、1.0 mg/L。
表 2 PIA-A2/O+人工湿地系统各阶段运行工况
2结果与讨论
1污染物去除及优化调控
系统冲击负荷分别考虑进水污染物浓度和流量的增加。阶段Ⅰ~Ⅵ主要考察浓度冲击负荷情况,阶段Ⅶ~Ⅷ考察流量冲击负荷情况。
(1) COD去除及优化
首先考察了不同运行阶段出水COD的变化。结果表明,随着系统的运行,COD逐级降解,其浓度沿程降低,其中约85%以上的COD在PIA-A2/O段被去除,其次为一、二级湿地段,分别削减COD 5%和2.5%左右,三、四级湿地段对COD的去除很少。各阶段中,各湿地模块处理效能基本固定。可以看出,该系统中PIA-A2/O段是污染物去除的控制段,具有调控潜力,是保证系统稳定达标运行的关键。
在阶段Ⅰ~Ⅵ,由于受浓度冲击,PIA-A2/O段出水COD升高。其中,阶段Ⅲ中,当Fr增至1.0 kg/(m3˙d)时,出水COD超过GB 18918—2002一级A的50 mg/L限值,后通过阶段Ⅳ延长SRT为26 d,又使COD恢复至50 mg/L以下。
阶段Ⅴ中,继续增加Fr至1.2 kg/(m3˙d),并进一步延长SRT至28.5 d,出水COD仍在50 mg/L以下。分析认为SRT延长,反应器内MLSS增加,Ns降低(见表 2),系统去除污染物总量增加,出水水质得到保障。值得注意的是,PIA-A2/O工艺可在长SRT条件下维持污泥良好性能,这要得益于间歇曝气段的污泥筛选功能。
此阶段湿地各级出水COD也保持在较低水平,平均COD分别为31、24、19、17 mg/L。然而,当进入阶段Ⅵ后,继续增加Fr,并延长SRT至30 d,出水COD陡增到65 mg/L,后续各级湿地出水COD也相应升高。这主要因为SRT过长,间歇曝气池内积累MLSS过高,污泥淘洗功能丧失,丝状膨胀所致。
在阶段Ⅶ~Ⅷ,保持进水COD不变,增大流量冲击负荷。在阶段Ⅶa,流量由13.4 L/h增加到16.8 L/h,HRT降低,各级出水COD上升。但阶段Ⅶb通过增大内、外回流比,PIA-A2/O段出水COD回落到50 mg/L以下。同样情况出现在阶段Ⅷ。分析原因,内、外回流比的增加有利于保证污水与污泥足够的接触时间,同时为缺氧段提供碳源,使COD充分降解,从而保证系统出水稳定。
(2) TP去除及反硝化除磷特性
系统不同阶段沿程出水TP的变化如图 2所示。
图 2 PIA-A2/O+人工湿地系统不同阶段沿程出水TP变化
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