4.2.3稀释水用量
热水解运行中需要添加稀释水。水源为污水处理厂深度处理出水。稀释水分为一次稀释水和二次稀释水。一次稀释水有两个添加点,分别是浆化罐前和闪蒸罐之后。添加前在浆化罐前,主要是稀释污泥,提高污泥的流动性,一般用管道压力控制添加量;添加在闪蒸罐后的一次稀释水,主要是降低闪蒸后的污泥温度,一般闪蒸后的污泥为103~110℃,经过添加稀释水后,能降到87℃以下,一般采用按出泥比例添加;二次稀释水添加在一级换热器之后,也是主要降低污泥温度,稀释氨氮浓度,吸收工艺气冷凝水,一般也是按比例添加。
从稀释水用途看,多用于污泥降温。稀释水用量多,热水解出泥含水率增加;稀释水用量少,污泥流动性差,在冬季易出现管线堵塞。
运行时段内,热水解平均处理量为117tDS/d,一次稀释水平均添加量为647t/d,二次稀释水平均添加量为294t/d。从稀释水用量分布看,热水解一次稀释水用量较多。
4.3消化池
4.3.1进泥
从2017年3月9日开始全面运行阶段,消化池的进泥中逐渐增加外接污泥。刚开始接收外接污泥时,由于外接污泥来源和含水率变化较大,导致消化池进泥含水率不稳定。随着稀释水、换热系统调整,消化池进泥逐步稳定下来。消化池进泥含水率平均为93.5%,进泥有机分平均值为58.4%。
4.3.2消化效率
运行时段内,消化池内污泥脂肪酸(VFA)平均为552mg/L,碱度(ALK)平均值为6052mg/L,氨氮平均值为1532mg/L。酸碱比<0.1。有机物分解率平均45.06%,超过设计目标值40%。分解单位公斤有机物沼气产量为1.17m3/VSS,消化池有机负荷为1.35kgVSS/(m3·d)。
与改造前相比,改造后的有机物分解率45.06%要略低改造前51%,但与小试装置40℃时混合污泥热水解厌氧消化的有机物分解率46%非常接近。改造后的消化池分解单位公斤有机物沼气产量1.17要优于改造前的0.93kgVSS/(m3·d)。与国内其他消化项目相比,消化池的有机负荷基本一致,但是与国外项目6.1~8.8kgVSS/(m3·d)和常规厌氧消化2~6kgVSS/(m3·d)相比,还有进一步提升的空间。
图8 消化池理化指标变化
图9 消化效率主要衡量指标
4.3.3沼气产量
运行时段内,沼气产量约40319m3/d。平均值为352m3/tDS。超过设计目标值222m3/tDS。与热水解启动稳定观察期的产气量350m3/tDS基本一致。
图10 沼气产量
4.3.4沼气成份
沼气中甲烷含量(体积分数)平均为60%。沼气中硫化氢含量(体积分数)为0.135%。
图11 沼气成份
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