该厂锅炉的一次风温度为300~330°C,压力为10~17kPa,可直接作为尿素热解反应的稀释风来源。设置2台电加热器(每台机组各1台),功率约700kW。高温风机将锅炉一次风加压后,送至电加热器进行加热,使其温度提升并维持适当的尿素热解反应温度。
热解炉出口氨气浓度<5%,可直接由喷氨系统进入烟道与烟气中的NOx进行反应。
2.3尿素催化水解制氨系统
每台机组设置1套尿素催化水解模块,单台水解器最大制氨能力按单台机组需氨量的1.5倍设计,即最大制氨能力为40kg/h。两台水解器中间设有联络管线,可以实现热备用。
稀释风系统利旧,另设置一套催化剂供给料系统、减温减压系统、尿素催化水解反应器用废水系统和疏水系统。每台机组设置2套氨气空气混合器,给锅炉两个烟道提供脱硝用氨气。
设置1套氨气计量模块对进入SCR反应器的氨气流量进行调节,以满足脱硝装置在锅炉50%BMCR~100%BMCR之间任何负荷运行的要求。
2.4技术经济比较
对该电厂脱硝超低排放改造采用尿素热解制氨工艺与采用催化水解制氨工艺进行技术经济比较,结果如表2所示。
表2采用尿素热解方案与采用催化水解方案技术经济比较
就公用系统而言,尿素水解与热解的尿素车间大致相同。尿素催化水解车间一般考虑与尿素车间合建,而热解炉则布置于炉区SCR附近。从占地来说,尿素热解制氨布置更为紧凑。但对该电厂来说,厂区有足够空地,且为3#、4#锅炉新建的尿素车间可与催化水解反应区合建,整体布置更为协调。因此,占地并不是该厂主要考虑的因素。
从项目投资来看,尿素催化水解工艺系统造价与热解系统相比略低(或相当),但其能耗明显低于热解方案,其运行费用也明显低于热解方案。而经济效益是电厂更为关注的内容,因此,从长期运行的经济性角度来说,尿素催化水解工艺系统优势明显。
3结论
尿素水解制氨系统因其工艺稳定可靠、运行费用低等优点,逐渐成为尿素制氨系统的主流技术。目前,考虑到能耗成本及实际运行效果,也有已配置热解系统的电厂进行催化水解系统改造的例子。因此,综合考虑各项因素,辽宁某电厂3#、4#机组(2×350MW)脱硝超低排放改造中,将液氨站改造为尿素催化水解制氨系统,可满足电厂运行安全性和经济性的要求。
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