2.3试验总结与分析
试验数据总结如下:
表2 试验数据
从上表数据可以分析:
1.氨逃逸表测量不准确:A侧阀门开度由26.5%降到16.0%,脱硝效率由96.8%降到92.0%,但是氨逃逸只由0.332ppm降到0.168ppm。由计算可知,当试验时的阀门开度降低到16.0%时,脱硝效率依然能满足性能保证要求,喷氨量为初始的60.3%,消耗了92%的NOx,而初始值的39.7%的氨量与4.8%(96.8%-92%)进行了反应,明显喷氨过量,喷氨阀门开度过大;
2.脱硝反应器出口NOx测试存在偏差和流场不均:脱硫后NOx数据较为真实,与SCR反应器出口的NOx偏差较大。烟气经过省煤器后的SCR反应器、空气预热器、除尘器、脱硫装置后,根据一般经验,脱硫装置里面的喷淋液有轻微的脱硝作用,烟气在经过一系列装置后混合地较为均匀,所以环保监测单位都以烟囱出口处的NOx值作为氮氧化物(NOx)是否达标排放的依据。
3.喷氨量过大,多余的氨与三氧化硫生成硫酸氢铵,硫酸氢铵极易与飞灰粘结,粘结在空预器元件上,阻塞空预器,造成空预器压差增大。根据一般经验,硫酸氢铵是造成空预器阻塞的罪魁祸首,解决硫酸氢铵问题从硫酸氢铵的生成条件进行分析。
为此提出了以下建议:
1. 立即进行喷氨优化调整试验,进行CEMS仪表的检查与标定,调整喷氨格栅,调节喷氨量,防止出现喷氨喷嘴堵塞的情况;根据脱硝出口NOx分布情况,调整氨的分布,实现脱硝系统喷氨优化,提高氨分布均匀性,促进SCR反应,降低氨逃逸。同时,氨逃逸表测量布置应符合HJ/T-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求,安装在烟道直管段,且烟气成分分布均匀的位置,所测数据应具有代表性,并保证监测仪表正常稳定工作,发现氨逃逸过高时,立即对SCR系统运行状态调整。
2.增加自动喷氨系统,手动调节喷氨存在滞后性和误差,极易造成喷氨量过大,多余的氨得不到反应,造成氨逃逸,而生成硫酸氢铵;
3.建议优化烟气流场,使烟气达到催化剂技术协议上的要求:SCR顶层催化剂入口烟气参数相对标准偏差为:速度偏差≤10%,NH3/NOx偏差≤5%,温度偏差≤±10℃,入射角偏差≤10°;
4.实时观测脱硝运行情况,在合适的范围内降低喷氨量,保持空预器吹灰器和催化剂吹灰器正常运行,防止空预器堵塞严重,在270MW负荷下,A侧,烟气流量为427Nm3/h,B侧,烟气流量未619Nm3/h,烟气不均匀,且有更加不均匀的趋势,易造成催化剂磨损和积灰现象。A电厂经过减少喷氨和喷氨优化调整试验,同时加强空预器在线吹灰后,空预器堵塞已经得到缓解,计划利用机组停运机会,用专用高压水系统(冲洗压力达20MPa),对空气预热器进行彻底冲洗,清除积灰,疏通堵塞的空预器传热元件,确保开机后空气预热器后期运行稳定,保证脱硝装置正常运行,出口NOx浓度达到超低排放要求。
3结语
十二五期间,大多数电厂都将实施超低排放改造,燃煤电厂机组负荷不稳定,SCR入口NOx波动大,为提高SCR工艺脱硝效率,脱硝过程中氨逃逸不可避免,脱硝过程中的钒基催化剂对烟气中的SO2产生催化作用,易被氧化成SO3,与逃逸的氨生成在一定温度下极具粘性的硫酸氢铵(ABS),在运行维护过程中,为减少硫酸氢铵对机组安全运行的影响,应开展如下工作:
(1)严格控制氨逃逸。定期标定氨检测仪表,实时准确监控氨逃逸。
(2)定期进行流场均匀性试验。机组运行一定时间后,喷氨阀门发生堵塞、流场局部不均匀都会造成喷氨过量而导致氨逃逸超标。
(3)定期检查催化剂运行情况。催化剂运行一段时间后,活性降低,催化剂磨损、堵塞都会造成局部氨逃逸超标。
(4)控制入炉煤硫分。在硫酸氢铵的反应中,SO3由SO2氧化生成,会随着SO2的增加而增加。因此,随着入炉煤硫分的增加,生成的硫酸氢铵也会相应增加。
(5)加强空预器吹灰,包括在线吹灰和停炉时清理。硫酸氢铵与烟尘混合物粘附在空预器元件上,堵塞发展较快。
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