3脱硫系统、脱硝系统的一体化协调控制
本项目在单台350 MW超临界CFB机组进行了为期一个月的脱硫脱硝一体化协调控制试验,试验 目的通过调整炉内脱硫石灰石的用量,控制进入脱硫塔原烟气SO2含量,SNCR脱硝喷枪不投入或者仅投人一组的情况下,保证NOx排放达标,同时降低 炉后湿法脱硫系统电耗,获得最佳经济效益。
3.1试验情况介绍
试验期间人炉煤空干基硫份为0.84 ~ 1. 51,计算算术平均值在1.12, 机组电负荷为190~ 310 MW, 平均热负荷折算电负荷约40~50MW。
试验过程中,通过调节叶轮给粉机变频速率, 调整炉前石灰石用量,投入一组或多组炉前石灰石 系统,控制炉内Ca/S在1. 5左右,炉膛出口烟气SO2含量在800 mg/Nm3时经济性最好。机组电负荷在 240 MW以下,脱硝喷枪可以不投入,能保证NOx 排放达标(低于50 mg/Nm3),湿法脱硫浆液循环泵仅运行两台即可满足净烟气SO2排放达标(低于 35 mg/Nm3) ; 电负荷270~310 MW时,需运行3 台浆液循环泵。在进行脱硫脱硝一体化协调控制试 验前,低负荷工况, 尾部湿法脱硫系统需要运行4 台浆液循环泵,高负荷工况需要5台浆液循环泵。
3.2经济效益分析
对比11月份、12月份(试验月份)脱硫脱硝系统石灰石、尿素用量及费用分别如表5、6所列。
其中,150目石灰石价格80元/t, 325目石灰石 120元/t, 两台浆液循环泵日电耗在2.4万kW·h(0.32元/kW·h) , 尿素1600元/t。
两台浆液循环泵节约电耗折算21.504万元, 综合比较试验前后,每月可以节约30万元左右, 另外石膏制备系统试验调整前平均每天运行一次制备石膏, 现调整后平均两天运行一次制备石膏, 每 次运行时长为12 ~ 14 h, 平均节约电耗折算成发电 成本约450元/d, 每月节约成本1. 35万元。
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