同时,又抑制车间横向气流的干扰。烟气上升至导流罩口部时,(虽然与顶吸罩有一定距离),又因烟气在离开罩口的第一次加速和顶吸罩受引风机的负压强,烟气在这时由于负压效应,产生第二次加速,混进一部分空气后,速度不会减慢,直至顶吸罩出风口(一般在没有强横风干扰,烟气不会扩散溢出顶吸罩外),通过管道进入除尘器净化。它可捕集电炉冶炼全过程的烟气,具有捕集率高,不影响生产冶炼工艺,投资少等优点。适用于各大、中型电炉的烟气捕集。
二、电炉除尘治理改造的实践
1、治理的原则
除尘环保设备是为电炉生产服务的,不管它投运后的作用怎么样,都不能影响电炉以及精炼炉的正常生产以及修理作业,在全部除尘体系管理改造施行的同时也不能因为其施工周期而形成电炉或者精炼炉停产等。杭钢电炉公司身处杭州这个大都市,环保需求尤其高,因而改造后的除尘体系设备有必要满足甚至优于国家环保需求,其施行的技术也是可靠的、领先的,不仅能满足对大气的环保需求也能减小噪声,也要满足炉前操作工人对于其作业场所的环保需求。
除此之外,在可以确保烟尘管理的前提下,尽可能地达到一次投资最小、长时间维护费用最低、运行费用最低一级。我们在对杭钢电炉进行除尘设计时遵从的即是这个准则。实践证明,改造后的除尘系统也确确实实地达到了以上标准。
2、治理的内容
我们对于影响除尘作用的几个关键点分别进行了设计及核算。对初炼炉烟尘的管理计划主要是:选用内、外排烟结构的方法,即炉盖二孔加压风机进行内排烟,房顶捕集罩进行外排烟。并对炉盖二孔的整体结构及关键设备进行了设计选型,对房顶捕集罩进行改造等。
对钢包精炼炉排除烟尘的结构系统设计主要是:保存原炉盖侧吸除尘设备加压风机体系,新添加一套炉顶半密闭移动罩除尘设备。烟尘过滤净化:保存原1#布袋离线清灰脉冲喷吹布袋除尘器,新添加2#布袋离线清灰脉冲喷吹布袋除尘器,以满足扩容后的除尘体系烟尘过滤。
电动机:保存1#、2#主风机,新添加3#、4#主风机,撤销450KW电炉加压风机,改用800KW电动机,前四台为高压电动机,最终一台为中压电动机。调速方法:为了下降能耗,我们采纳当前最节能的变频方法进行调速布袋挑选:
依据二孔烟尘冷却后与房顶烟尘混合后的温度,我们选择耐130度高温的、运用寿命长的覆膜涤纶针刺毡资料的布袋;同时为了避免突发性的高温烟尘焚毁布袋,我们设置了一系列的办法来预防。喷吹方法:2#除尘器清灰选用的是脉冲喷吹,其喷吹压力设置为0.55+0.6Mpa。1#除尘器遵从原始的低压喷吹方法。
(1)初炼炉除尘部分的改造:
初炼炉采纳内、外排烟尘搜集烟气。依据电炉公司的技术需求,我们经过核算确定一次管线(即炉盖二孔)的风量应为220.000Nm3/h,除尘系统的总风量应为1800,000m3/h。对于一次管线(二孔)的改造,主要是对二孔第一节水冷烟道即活动烟道进行从头规划,其与炉盖烟道之间的间隙可以依据炼钢的状况经过PLC程序进行主动调理间隙,以保证最好适宜的风力进入二孔辅助炼钢进程中的CO焚烧又不影响烟尘的抽吸。
活动烟道选用液压油缸驱动,该烟道以歪斜的视点装置可以有效避免二孔的泡沫渣被抽吸到烟道而形成烟道内积渣,并且被二孔大风量抽吸走的烟渣也因为自身的重力直接掉入炉内,不影响烟道的阻塞。
因此创造了一个新型的疾速焚烧室,它不仅容积大,而且其焚烧速度快,根本可达220,000Nm3/h,用来完全焚烧CO避免爆炸的发生;在该焚烧室的中心装置了一块搁板,当大块烟渣疾速前行时与之发作激烈磕碰,速度下降坠落焚烧室下方的灰斗内,用来避免烟道内积渣发生阻塞。
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