图1为电石渣用量及其与石灰石粉掺配比例统计。从图1可看出,自7月24日起,该电厂2号机组开始电石渣粉掺配实验工作,初步掺配电石渣粉比例为30%;7月28日掺配比例达到60%;8月13日掺配比例接近100%。
2.1石灰石供浆与电石渣粉供浆对比分析
图2、3分别为2号、1号吸收塔供浆量与浆液pH值变化。通过1号与2号吸收塔供电石渣粉浆液对比试验,在同样270MW的工况下,入口SO2在2600mg/m3左右,供浆量调整到30m3/h,pH值从4.6调整到5.8,使用电石渣粉浆液用时26min,使用石灰石浆液用时60min,说明电石渣粉浆液的碱性比石灰石粉高,pH值提升效果明显。经过试验,该电厂最终全部使用电石渣进行湿法脱硫时,可保持最佳运行pH值在5.2-5.5,与理论研究结果相一致,并且完全满足超低排放要求。
图2 2号吸收塔供浆量与浆液pH值变化
图3 1号吸收塔供浆量与浆液pH值变化
2.2浆液循环泵运行台数对比分析
石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运行统计如表2所示,可以看出,掺配电石渣粉后,在270-300MW负荷下,当SO2浓度为2300-2700mg/m3时,使用电石渣粉浆液可减少一台浆液循环泵,而且供浆量比石灰石浆液少。
表2石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运行统计
2.3石灰石浆液、石膏浆液、石膏成分分析
石灰石浆液、石膏浆液、石膏成分分析如表3所示,可以看出,掺配电石渣粉后,与单纯采用石灰石脱硫相比,吸收塔浆液各项参数没有明显变化,吸收塔浆液pH值、密度等参数均符合标准,Cl-未见明显上涨。吸收塔浆液内氧化风量充足,未出现CaSO3增高现象,石膏脱水效果仍可保持良好。
表3石灰石浆液、石膏浆液、石膏成分分析
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