优化导流板后SCR反应器第一层催化剂入口处的速度分布见图9a,速度标准偏差系数小于10%,满足技术要求;速度矢量分布见图9b,入口速度最大偏转角仅为8.2°,满足技术要求;温度分布见图9c,温度偏差为7.8K,满足技术要求;氨的体积分数分布见图9d,相比无导流板工况,均匀性明显提高,氨与NOx摩尔比的标准偏差系数降至4.11%,满足技术要求。系统的总压降为1039Pa,满足技术要求。
图9优化导流板后第一层催化剂入口处的速度分布(a)、速度矢量分布(b)、温度分布(c)及氨的体积分数分布(d)
3工程验证
基于数值模拟的优化结果,对某钢厂烧结机组的SCR系统进行流场优化运行,各项指标的标准值和实测值见表2。由表2可见,各项指标的实测值均达到标准值。
表2各项指标的标准值和实测值
4结论
a)利用数值模拟优化了某钢厂烧结烟气的SCR脱硝系统,将高温焦炉烟气喷入烧结烟气后,喷氨格栅入口平均温度由523K提升至553K,提高了30K,为催化剂层的SCR反应提供了较适宜的温度。
b)当烧结烟气再热脱硝装置烟道内无导流板时,SCR反应器第一层催化剂入口处的速度最大偏转角为12.0°,超过±10°的技术要求,氨与NOx摩尔比的标准偏差系数较大,为6.28%,不满足小于5%的技术要求。通过在烟道弯头处和反应器主体入口处添加导流板,有效消除了烟道内的回流区,第一层催化剂入口处速度最大偏转角仅为8.2°,氨与NOx摩尔比的标准偏差系数降至4.11%,均达到技术要求。
c)SCR反应器脱硝率为82.6%,达到标准要求,数值模拟结果为烧结烟气SCR脱硝装置的高效能运行提供了保障。
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