2.1问题一解决方案
净烟气NOx分析仪是超低排放改造时的新设备,安装所在位置烟气经过充分混合,成分分布均匀,流速稳定,测量可靠。脱硝出口CEMS系统是2014年脱硝改造时产品,多次用标气校准结果显示也是正确的。从图1曲线分析,测量的偏差不是长期的,问题原因归根于分析仪的烟气取样情况及运行工况。
2012年时,为了降低生产成本,企业对锅炉进行了改烧烟煤改造,从脱硝入口位置抽取烟气用于制粉系统,这是每次启停制粉系统都造成烟道流场波动很大的原因,给烟气均匀取样造成了困难。目前脱硝出口CEMS系统烟气取样为抽取式、单侧单点取样,而烟道宽敞,内部烟气成分分布不均,导致采到的样气不具有代表性。这两个原因造成了测量结果与实际值数据偏差大。
为了取到稳定、更加具有代表性的合格烟气,近年来很多电厂都对烟气取样进行了网格取样改造,以保证测量数据的真实性。从企业现有的经营状况出发,暂时不具备进行该技术改造的资金条件,但技术上可以参考网格取样。具体做法如下:
(1)加长取样管,由伸入烟道1m加长至2m;
(2)原来取样管只有1个取样口,在取样管上增加3取样口,均匀分布;
(3)在对侧再增加一个取样口,把取样的烟气混合后再处理测量。从实际运行情况看,该改造效果很明显。
2.2问题二解决方案
问题二其实是所有CEMS系统存在的固有问题,为了消除反吹时被调量NOx测量值不动对控制系统调节质量的影响,现提出如下解决方案:
原控制策略如图3所示。
现控制策略如图4所示。
图3原控制策略
图4现控制策略
增加CEMS系统反吹信号D作为系统控制切换信号。
当吹扫时,D=1,切除积分作用,选择模块2输出值为取大值模块的输出;吹扫结束后,D=0,切换回PID控制,输出指令为吹扫前值。
增加一个根据机组入口NOx含量的变化量来设定开环控制函数F(X)输出值,在吹扫时与PID模块输出值比较,为了保证出口NOx不超标,取最大值输出。F(X)是一个经验值,主要受煤种影响,而对于这种相对落后的135MW机组,对煤种的适应性不强,实际运行过程中煤种变化不大,该经验值F(X)可长期使用。
2.3问题三解决方案
该机组喷氨调整门是气动控制的,造成了等幅振荡、控制滞后等问题,其实是由于控制逻辑算法参数没有充分利用气动调整门动作快、频率高的优点。
喷氨自动控制逻辑主要是通过两级PID算法控制喷氨调节阀开度,两个PID算法参数分别为K:0.0002、Ti:5000和K:0.002、Ti:232,结合图2曲线分析,基本整个控制过程只有第二个PID积分控制起作用。
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