4.消除烟羽的技术路线
高温烟气在进入吸收塔之前处于不饱和状态。进入吸收塔后,烟气与浆液除了在接触过程中发生化学反应外,还伴随着混合传热过程,烟气冷却释放热量,将浆液中的水分蒸发成水 蒸气吸收热量。
随着传热过程的继续,烟气中的水蒸气含量增加,直到其在出口烟气温度达到接近饱和状态。因此,吸收塔入口处的烟气温度越高,释放的热量越多,并且由于浆料的热吸收产生更多的水蒸气。烟气蒸发水量与入口烟气量、出口烟温和含湿量有直接关系。吸收塔内蒸发水量的计算式⑴,如下所示[4]:
在其他参数不变的情况下,蒸发水量与湿度成正比,湿度与出口温度下饱和蒸气压成正比,与当地大气压和吸收塔出口净烟气压力之和成反比,因为Ps值(0.5~2kPa)相对于Pa值(101.3kPa)较小,Ps对湿度的影响很小[3]。
此外,PH2O是影响蒸发水量的主要因素,与温度有关,脱硫塔出口烟气含湿量与温度变化曲线如图3所示(横坐标为温度、纵坐标为含湿量)。如图3所示,曲线左边为烟气过饱和状态,即白烟产生区;右侧为烟气不饱和状态,即无白烟区[4]。
烟气经吸收塔净化后为饱和湿烟气(或近似于饱和),此时状态位于曲线上。烟气温度在不断降低的过程中,湿度下降慢,其含湿量一直处于过饱和状态,冷凝液不断产生,对应曲线左侧过饱和区。当烟气温度逐渐降至环境温度,含湿量下降至环境温度下的饱和状态以下时,处于非饱和状态时,此时白色烟羽消失。
图3 硫塔出口烟气含湿量与温度变化曲线
依据图2.1硫塔出口烟气含湿量与温度变化曲线有如下五类消白烟技术路线。
4.1烟气加热
⑴回转式GGH,如图4。回转式 GGH 是通过位于转子中的传热元件在原烟气吸收热量,在净烟气释放出热量,通过转子的缓慢连续旋转,传热元件的交替吸收、释放热量,实现了对净烟气的加热。
由于该技术投资较高、阻力大(约1000到1500Pa);增加煤耗约0.5到1.0/(kWh);不能控制GGH进出口烟气温度;高负荷时烟气热量浪费较多;存在约1%的泄露率,对SO2超低排放影响大;漏风率较高、原烟气SO2浓度较高,影响SO2达标排放,冬季气温低时不能消除大白烟,因此不推荐该技术。
图4回转式GGH“消白”原理图
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