3.2喷氨优化改造方案
对SCR各小区喷氨量进行控制,能有效降低氨逃逸平均值及局部氨逃逸峰值。将原有脱硝系统入口喷氨系统的2×2×12个喷嘴进行分区,分为2×8个小的喷氨区域,即将原有的相邻3个喷氨喷嘴分为一组,如图2所示。
图2 SCR出口NOx测点分布图
原有喷氨系统管道拆除,根据分区重新进行组合,安装16套气动阀组,并保留原有手动阀。同时把增加的调门控制信号引入到DCS系统,作为脱硝运行系统的一部分,由集控室统一操作控制,确保氨的正常喷射。
图2为改造后喷氨格栅布置图。网格测量点根据AIG喷氨分区布局取样点,在SCR每侧出口各安装一套烟气网格多点测量系统,对SCR出口的NOx和O2进行在线快速断面扫描测量。按照SCR的喷氨格栅布置情况,将A、B侧SCR出口测点同样布置为2×8个测点,与喷氨分区相对应。
网格多点测量系统检测的SCR烟道污染物的分布状况实时的传送到DCS,同时把机组相关的运行数据,如负荷、风量、氧量、磨机、给煤机等相关的数据采集到优化控制系统内,通过控制算法进行分析处理并参与算法逻辑计算。
根据烟气网格多点测量数据及机组相关的运行数据,首先进行分区域的优化逻辑控制,采用控制算法、状态控制等进行NH3/NOx的等摩尔比的喷射运算,使得各区域均实现按需喷氨。
然后根据DCS的实时测得数据和网格多点测量数据进行NOx的数据进行修正,通过模糊的智能前馈、模型的预测控制等控制技术对喷氨总量的进行运算。AIG喷氨实时优化系统能够根据机组运行工况的变化以及NOx分布情况调整每个区域喷氨量。
3.3喷氨优化后SCR运行状况
喷氨优化改造后SCR出口NOx进行了网格法考核试验。A/B两侧出口NOx浓度相差不大,与DCS中数据相近。与喷氨优化改造前摸底试验结果相比,喷氨优化调整后SCR出口截面NOx浓度分布均匀性显著提高,满负荷时A、B反应器出口NOx浓度分布相对标准偏差分别下降至8%和7%。在低负荷(500MW)时偏差最高,但也仅为11%(A侧)和10%(B侧),远低于改造前的出口NOx浓度相对标准偏差(57%和38%),有利于延长催化剂寿命(图3)。
图3喷氨优化后SCR出口NOx浓度分布
与优化调整前相比,局部区域氨逃逸浓度峰值明显降低,最大氨逃逸浓度由改造前的10.7μL/L降低至1.25μL/L(高负荷,1050MW)。整体氨逃逸体积分数也明显下降。说明喷氨优化改造调整可有效降低SCR反应器的出口氨逃逸,减少硫酸氢铵的生成,有效防止空气预热器及下游设备的堵塞与腐蚀,增大空气预热器的清洗周期。
AIG喷氨实时优化系统投运后,机组1050MW、750MW及500MW负荷下,表盘显示总喷氨流量分别为213kg/h、113kg/h和70kg/h,相比改造前的263kg/h、144kg/h和81kg/h分别减小了约19.0%、21.5%和13.6%。极大的降低了所需喷氨量,提高了电厂运行的经济性。
表1 AIG喷氨实时优化系统改造改造前后氨耗量统计结果
喷氨优化改造调整得到了良好的效果,通过自动调整不同区域的喷氨量,使得SCR反应器出口截面NOx浓度分布均匀性显著提高,局部较高的逃逸氨浓度明显降低,减小了下游空气预热器硫酸氢铵堵塞风险,同时随喷氨量下降系统运行的经济性也得到提高。本文通过现场考核试验,验证了分区喷氨优化的作用,喷氨优化调整具有一定的合理性与实用性。
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