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问题289:
目前我厂进水约2200m3/h,垃圾渗透液的流量在20m3/h以内,但是是24小时排放。按水量比例来说不到1%,不知道传统活性污泥A2/0工艺的最大能抗进水量百分之几的垃圾液冲击,或者说在什么范围以内可以考虑不增加水量来抗冲击?
答:
这个在进水浓度未知的情况下,不好判断,但是,A2O工艺属于低负荷运行工艺,尽量减低进水污染物浓度对该工艺的稳定运行有利,如果不稀释,直接进系统的话,按照该工艺来说,抗冲击会比较担忧的。一般的话前面有一道生物接触氧化法工艺进行先道处理的话,会比较好的。
问题290:
1、气浮进水目前pH值偏弱酸性,原来调整过一次pH值使其达到弱碱性,结果出水就变为目前看到的紫红色,停止加碱后,颜色一直还是紫红色,这有可能是什么原因造成的?气浮进水还有必要调pH值吗?2、曝气池里的浮渣可能是由于什么原因造成的,目前已加强排泥,由于排泥管在储泥池液位之下,所以排泥量目前只能靠储泥池溢流管流量估算,每日排泥大约为20立方左右,还有其他的调整办法吗?
答:
1、原则上来说PH调整高些都气浮去除效果有利。但是由于你的工业废水可能调整PH值后水体会出现颜色显色。这个就要根据您实际现场通过不同PH值的调整来观察效果了。
3、排泥是需要的,这个主要是为了保持微生物的活性。你的浮渣主要是你的废水不太好降解,污泥解体所致,也有一部分是来自水解池的污泥到好氧区不能生存死亡后导致的,总体看去除率,浮渣的话你的工艺和水质,一点没有是不太可能的。
问题291:
处理城镇生活污水,设计2.2万吨,实际处理1.2-1.7万吨之间吧,其中有部分是工业废水(包含洗毛厂、屠宰场、稀土厂、真心瓜子厂),进水COD,设计500mg/L以下,实际老是800mg/L左右,有时候更高,NH3-N50mg/L左右,PH一般7-8,采用A/O工艺,出水达到一级A,我现在控制的工艺指标F/M0.035,SV30,19%,MLSS,3500mg/l,曝气池出水口处溶解氧7以下(是池子上的仪表显示,因为便携式溶氧仪坏了,所以我不太确定这个到底准不准),我这边的温度目前在12-13度之间吧,现在出水COD最近总是不稳定在50-70mg/L之间,NH3-N还可以1-2mg/L之间,因为排泥口处没有流量计所以准确的泥龄我不太知道,只是根据经验和每天的沉降比和污泥浓度实验去适当的排泥,我感觉已经排到最大的程度了,我的问题是最近的COD为什么总是不达标,怎样才能降下来?现在曝气池上有很多浮渣,我觉得是污泥老化的浮渣,所以我已经在加大排泥量了,可是没有什么效果?为什么呢?还是说我根本没有找到问题的根源在哪?
答:
1、看了数据,系统COD去除率也不低了(800-60)/800=93%,目前的水温,有这个去除率是不错的。问题是你的排放指标更加严格,如果你的污水是纯生活污水的话可以,但是有工业废水,那么这些工业废水的比例和可生化性决定了你的放流水是否可以达标排放了。
2、也就是说你的现有工艺就是发挥到极致,也有可能是不达标排放的。
3、为此,先要调查下工业废水的水量、水质、可生化性,通过计算看看问题在哪里。通过描述看出液面有浮渣,这个在排泥保持的情况下要考虑气温和工业废水的影响。
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