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火电厂SCR脱硝系统现场调试中发现问题及解决措施

2016-08-31 12:43来源:清洁高效燃煤发电关键词:脱硝SCRNOx收藏点赞

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3调试中发现问题

3.1供氨问题

供氨气动调节阀定位器线性不好,机组负荷低时供氨系统无法投加自动。

脱硝系统采用两套模拟量控制系统,分别位A、B侧气态氨流量调节系统,通过反馈控制提供氨量,保持出口NOX达标或是在设计值范围内。进口NOX浓度和烟气量的乘积为NOX流量信号,然后此信号与设计的氨氮摩尔比相乘得到氨耗量信号。根据脱硝反应方程式,1molNH3与1molNOX进行反应,假定所有氨参与反应,氨氮比为0.8时。氨喷射量Q的计算公式为

Q=Qg×CNOX×0.8×22.4/MNOX

式中:Qg为脱硝入口烟气量,m3/h;CNOX为NOX浓度,mg/m3;MNOX为NOX摩尔质量。

通过控制氨流量调节阀的开度,调整供氨量的多少。从而保证脱硝系统出口NOX浓度达标或是达到设计值要求。

机组负荷低或是入口NOX浓度波动时,供氨气动调节阀定位器线性不好,波动大,供氨系统无法投加自动。具体情况见图1所示。

从图1可以看出供氨调节阀自动控制性能不好,无法投加自动,只能进行手动微调来保证良好的脱硝效率。

采取的应对措施:

(1)检查气动调节阀仪用气源压力,是否符合设计要求;检查反馈杆是否松脱。由于阀门定位器为机械式力平衡式,其可动部件较多,容易受温度振动的影响,造成反馈杆松脱。

(2)重新调整调节阀定位器,提高低开度时的线性;阀门定位器零位漂移大。因阀门定位器采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变,造成阀门定位器的零点漂移,导致零位变化大,使放大器输出不稳定,造成调节质量下降或无法调节。

(3)在机组低负荷情况下,供氨系统改为手动,减少喷氨量;当机组负荷过低,烟气温度低于低值时,关闭调节阀和关断阀,退出脱硝系统;

(4)必要时更换线性好的气动调节阀。

3.2逃逸率问题

3.2.1氨气逃逸率为零可能的原因分析

(1)脱硝控制问题,喷入氨气量过小;

(2)氨气分析仪测量不准。

氨逃逸在线仪监测原理:利用激光的单色性以及对特定气体的吸收特性进行分析。一般设计成探头型的结构,直接安装在烟道上。一般发射接收(R/S)单元安装在烟道一侧(对角安装原位式)或两侧,激光通过发射端窗口进入烟道,被接收端反射或接收后,进入分析仪。发射光通过烟气时对NH3的吸收信息保留在光信号中,即形成吸收光谱,通过对吸收光谱的分析最终得到NH3的浓度信号。

氨气分析仪测安装位置不合理,单点测量而且为烟道一角处安装,监测的氨没有代表性。图2中红线圈住为氨逃逸检测仪。

原标题:火电厂SCR脱硝系统现场调试中发现问题及解决措施
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