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新钢烧结烟气脱硫系统的运行优化

2016-12-23 09:53来源:冶金信息装备网作者:邓芳 周鹏飞等关键词:湿法脱硫烟气脱硫烧结烟气脱硫收藏点赞

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1.3运行中存在的问题

1.3.1浆液中毒现象

石灰石-石膏湿法脱硫工艺存在的主要问题是吸收塔浆液失效(俗称中毒),其主要表现形式是浆液起泡溢流,原因主要是脱硫系统运行过程中因烟气中粉尘、有机物、重金属、氯含量,脱硫剂中镁离子含量,工艺水中COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)等超标,有害物质富集使吸收塔浆液品质逐渐恶化,引起浆液起泡甚至溢流,从而阻碍石灰石浆液的脱硫反应。失效的浆液不但造成脱硫效率下降,出口SO2浓度上升,无法达标排放,影响减排指标,而且危害系统的稳定运行。结合实际运行情况,分析吸收塔浆液失效、起泡溢流的原因有[1]:

(1)烧结机在运行过程中原料含油或燃烧不充分,焦油及未燃尽成份随烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液中有机物含量增加;

(2)烧结机后部电除尘器运行状况不佳,烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡;

(3)脱硫剂石灰石粉中含过量MgO(起泡剂),与硫酸根离子反应产生大量泡沫;

(4)脱硫用水水质达不到工艺设计要求,如水中COD、BOD超标;

(5)脱硫装置脱水系统或废水处理系统不能正常使用,浆液中氯离子、有机物等有害物质富集,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化;

(6)运行过程中出现氧化风机突然跳闸情况,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。

1.3.2脱硫废水

石灰石-石膏湿法脱硫除了产生固态废弃物(废渣)外,还产生废水。4#、5#、6#脱硫系统每天产生废水大约210t,其中4#脱硫系统约有60t,5#、6#脱硫系统(共用一套废水处理系统)约有150t。脱硫产生的废水全部进入废水处理系统集中处理,由于烧结配矿原料原因,烧结烟气中有机物(主要为焦油等油份物质)含量较高,致使脱硫废水中氨氮较高,COD超标,不满足达标排放要求(水质情况及达标排放要求见表2),无法直接外排。

1.3.3石膏品质波动大

石灰石-石膏湿法脱硫副产物石膏(CaSO4˙2H2O)可用作水泥缓凝剂或加工成建材产品,现全部外卖用作水泥缓凝剂,其对石膏的品质要求是有效成分必须满足SO3≥39%,游离水含量≤20%。脱硫设施运行情况及废水系统正常投入情况直接影响石膏品质,石膏品质不稳定直接关系到副产物的外销和处置。

2015年4#、5#、6#脱硫系统石膏品质波动(详见表3脱硫石膏品质取样化验情况),经统计石膏品质达标比例分别为71%、79%、86%,总体达标比例为79%,达标标准要求90%以上。

1.3.4“烟囱雨”/“石膏雨”现象

“烟囱雨”是由于在实际运行中脱硫系统产生的烟气量比设计时大,进入除雾器的实际烟气流速大于除雾器能够承受的流速极限,导致已被除雾器除去的浆液随高速烟气“二次携带”经由烟囱进入大气中。由于温度不高(一般45~60℃),烟气处于饱和状态,含水蒸汽量较大,密度较大,抬升力小,烟气不易扩散,随着大气温度降低,温差使烟气中饱和水蒸汽较快冷凝,冷凝液在烟囱附近降落,从而产生了“烟囱雨”现象。当烟气中不仅含有液态水,还含有石膏及其他颗粒物浆液时,烟气经过烟囱随着温度的降低凝结成液滴,从而产生“石膏雨”现象[2]。

延伸阅读:

【技术】烧结烟气脱硫脱硝处理技术的比较分析

原标题:新钢烧结烟气脱硫系统的运行优化
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