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循环流化床锅炉节能环保一体化改造技术研究与应用

北极星环保网  来源:《应用能源技术》  作者:林小冲等  2018/1/18 8:36:00  我要投稿  
所属频道: 大气治理  关键词:大气污染 节能减排 燃煤发电

北极星环保网讯:目前我国燃煤发电在电力总装机量中仍占据主要地位,随着全社会对环境问题的日益重视,燃煤电厂的节能减排工作也面临着更高的要求。《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》明确提出现役燃煤机组到2020年供电煤耗要达到310g/kWh,大气污染物排放浓度达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3)。对于在役机组尤其是中小型机组,如何实现以上目标需要进行全面深入的分析论证,针对不同机组自身特点制定经济合理的方案并加以科学实施,才有可能达到既定目标。

1、研究对象简介

某厂地处东部地区城区位置,配备了上海锅炉厂(有限)公司生产的高温高压循环流化床锅炉,锅炉型号SG-240/9.8-M257。锅炉采用岛式半露天布置、全钢结构、支吊结合固定、单锅筒自然循环、集中下降管、平衡通风、绝热式旋风气固分离器、循环流化床燃烧方式、后烟井内布置对流受热面。燃烧系统由风帽布风装置、旋风分离器、U型回料阀、床下点火等系统组成。脱硝采用SNCR工艺,还原剂为尿素;脱硫采用炉后石灰石石膏湿法脱硫协同除尘工艺。

燃料市场影响,目前锅炉实际燃烧煤种与设计偏差较大,长期以烟煤、褐煤混煤为主,总体表现为入炉煤挥发份高(30%~45%),灰份较低(15%~25%);其次,由于机组投运时间较长,机组设备老化,中心筒严重变形,风帽磨损加剧。这给循环流化床锅炉的运行和环保排放带来较多问题:

(1)由于入炉煤灰分低于设计值,且中心筒变形严重,分离器效率下降,因此炉内无法形成足够的循环物料,进而导致炉膛内床上热量无法被充分携带到中上部进行换热,因此锅炉运行参数难控制,工况较差,运行风量偏大,氧量高,平均床温达970℃,带高负荷困难;

(2)床温过高导致NOx原始排放浓度升高,最高可达400mg/Nm3,脱硝还原剂耗量大;

(3)风帽形式老旧,风室漏渣现象时有发生,检修更换频次高、更换量大。上述问题严重影响了锅炉的安全稳定运行,导致以上问题原因是锅炉本体存在缺陷且关键部件设计不合理,因此委托中国华能集团清洁能源技术研究院针对锅炉现有问题制定了技改方案并加以实施。

2、锅炉改造方案

2.1 布风装置改造

循环流化床锅炉运行中需要建立起稳定的物料循环,风帽对于实现这一过程具有重要意义。锅炉设计时必须保证空气均匀地分布在整个炉膛截面上,使得物料均匀流化,避免出现流化死区,防止出现风室漏渣、流化不均、结焦等事故。

锅炉原有风帽为钟罩式风帽加直通式芯管组合,风帽外罩开孔8个,外罩与芯管采用焊接连接,外罩材质ZGCr26Ni4Mn3NRe,芯管材质1Cr18Ni9Ti,具体结构如图2所示。实际使用中,尽管对冲安装布置,但由于小孔为水平方向,加入床料后,部分灰渣进入芯管与外罩间隙,外罩小孔的出风量会有不同程度变化,对冲效果大打折扣,相邻风帽间冲刷严重。风帽外罩磨穿后,大量床料漏至风室,影响锅炉安全运行。

循环流化床锅炉节能环保一体化改造技术研究与应用

针对原风帽型式和材质存在的问题,从风帽的组合形式、固定方式方面入手,对布风装置芯管、风帽结构进行全面优化。对比原风帽,新型风帽外罩出风小孔向下倾斜20°,加厚了出风小孔外罩,减少相邻风帽的扰动和床料反窜,采用铸造加工,外罩材质升级为ZG40Cr25Ni20,提高耐磨性和使用寿命。芯管由直通式改为四周出风,上部端板与风帽焊接固定,防止风帽脱落从芯管漏渣。

循环流化床锅炉节能环保一体化改造技术研究与应用

2.2 旋风分离器改造

旋风分离器是循环流化床锅炉的关键部件,其主要作用是将大量高温固体物料分离出来送回炉膛,以维持炉膛循环流化运行,保证燃料和脱硫剂多次循环。锅炉原有旋风分离器筒体直径5408mm,进口截面4828×2028mm,中心筒直径1912mm,插入深度2900mm。分离器中心筒由上下两个筒体组成,上部筒体由12片扇形长板拼接而成,下部筒体为整圆设计,材质为1Cr20Ni14Si2,厚度6mm。受到锅炉启停及中心筒区域温度较高的影响,上部筒体扇形长板之间原有的拼接缝逐渐演变成为裂隙,加之扇形长板彼此之间膨胀不均,变形严重,裂隙逐步加大,宽度达到50~200mm,如图4所示。

循环流化床锅炉节能环保一体化改造技术研究与应用

中心筒的吊挂为拉筋吊挂,中心筒上端的每片扇形板由拉筋将筒体与分离器外护板焊接固定。在中心筒受热膨胀、受冷收缩时,拉筋与中心筒焊接处胀缩受阻,胀缩顶拉力会使中心筒上部产生严重变形,露出巨大空隙。由于中心筒裂隙和上部空隙的存在,造成烟气短路。通过对取得的飞灰样分析发现,锅炉分离器的分离效果不佳,相当数量的飞灰无法有效分离下来,飞灰中位粒径d50=39.88μm。

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