北极星环保网讯:本文针对污水处理运营过程中产生的一系列问题做了全面解答。内容涉及工业废水、市政污水、污泥等方面。问题共300个,每篇更新30个,希望大家持续关注。
91.问:我单位 PTA 化工污水经厌氧、A/O生物法处理后产生的剩余污泥(污泥浓度5g/L),经平流式浓缩池浓缩后污泥浓度为 15-20g/L,再经带式压滤机挤压,大量污泥从滤带中渗透出来。泥饼产量少,絮凝剂为 PAM 阳离子。请教如何解决?
答:可能有二种原因造成的:(1)浓缩池浓缩效果差;(2)污泥加药调质方法不当。措施:污泥调质时,先加PAC混凝,待充分反应后再加 PAM 调质,可试试看!还要确认浓缩池运行是否正常。
92.问:我单位污泥的絮凝沉降性能较差,30 分钟沉降比在 90%,投加了粉煤灰来提高絮凝沉降性能,也在浓缩池前投加 0.1%的 PAM。请问污泥从滤布中渗透出来的原因是污泥调质还是滤布选型或其它原因。带式压滤机前的泥药混合罐的停留时间为 20秒,是否合理?我们准备在浓缩池前加 0.1%PAM 改为 PAC。
答:滤液含污泥多的原因是多方面的,污泥加药调质是很重要的工序,还有调质药剂的选用。要确认 PAM 是否投加过多,否则适得其反,我感觉投加量多了,此外还要从前面污水处理过程中来控制污泥性能。
93.问:我厂废水处理量 150 吨/小时,正常运行中同时投加三种营养剂:硫酸铵、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾。请问:这 3种药剂配在一起合理吗?怎么搭配才合理?有什么好的营养剂吗?
答:三种药剂可以配在一起投加,但要先确定废水的BOD5 量,然后根据碳、氮、磷的比值来确定投加量,由于废水的浓度会变化,日常运行时的氮、磷投加量要通过试凑法来确定,还要考虑是否经济,如:磷酸氢二钠或其它磷酸盐选用时,要根据分子中磷占的比例及价格来考虑。假定磷酸氢二钠的价格明显低于磷酸二氢钾,但由于其中磷的原子量与分子量之比小,且含结晶水较多,就不一定合算。
94.问:我们这里的蛋形消化池温度只有 23 度左右。我想问:(1)除了蒸气加热外,其他还有那几种加热方法?(2)这样的温度是否会导致污泥酸化?
答:这样的温度消化效果会很差,可用蒸气加热。在目前的温度下,要防止污泥酸化,只能减少污泥投配率。
95.问:一家发酵企业废水处理装臵,由于废水中 COD、NH3-N 浓度高,采用 2 级A/O 工艺进行处理,流程是:废水池→给液泵→调节 pH→第一缺氧脱氮池→好氧硝化池(推流式)→第二缺氧脱氮池→再曝气池→澄清池。最近澄清池经常出现污泥上浮,经分析是第二脱氮池反硝化效果差,出水夹带硝酸根进入澄清池,在澄清池发生反硝化反应所致。采取的措施是第二脱氮池加入葡萄糖(最多时一天要加 30%的葡萄糖 4、5m3),同时把硝化池的 DO 降低(最低降到了 0.5mg/L),效果仍然不稳定,时好时坏。请帮助分析原因,应该采取什么措施?
答:如果第二好氧池DO降到0.5 mg/L,到第二反硝化池的后半部就可能完全厌气,此时,如果氧化还原电位到负值,部分硝酸盐又会还原为氨氮,到后面的好氧池继续进行硝化,影响后曝气池剩余碳源的去除,所以你的分析是有道理的。降低硝化池的DO来防止好氧区向缺氧区后移在理论上是对的,但DO降得太低就会出现我前面分析的情况。建议:增加后好氧池的曝气量;增加沉淀池的出泥量。目的是防止污泥在沉淀池内缺氧而反硝化。
96.问:某城市在海拔 3650多米,最低气温零下 14℃,空气稀薄,气温低,日温差大,这地方的生活污水用什么工艺处理好?
答:用硅藻精土法,本法适合生活污水的处理,处理成本低,不受温度等影响。
97.问:最近曝气池泡沫上粘有很多泥而且很粘,到二沉池表面有很多浮泥,MLSS很低,污泥镜检中有很多轮虫的尸体,有循纤虫,莫口虫,耗氧很少,请问是否是污泥中毒?污泥中毒会发生什么现象?
答:二种可能(1)污泥中毒;(2)污泥严重老化。前者的可能性大,不论是何种情况,都需要向反应池移植污泥,进行生物修复,没有好氧污泥,也可将先前排出的浓缩污泥引入曝气池,并投加大粪等营养,等污泥活性恢复,浓度增加后泡沫就会减少。
98.问:二沉池是幅流式的,池内径 48 米,池有效水深 3.2 米。二沉池的表面负荷、固体负荷、堰口负荷等均在正常范围内;生物池的污泥浓度一般在 4000 mg/L左右,R控制在 50~100%,生物镜检测菌胶团正常并无污泥膨胀性状,且SV在 30~40%,SVI也在 100 左右。但奇怪的是运行以来二沉池周边(边缘区 2~3 米)区域经常有大量的浅黄色的絮状污泥上浮,不是成层状,某些小区域更为严重。我曾将其作分析,上浮的污泥能重新沉下,且镜检发现菌胶团较好,且有原、后动物,与生物池的相差不多。对以上情况希望能再给些建议。
答:是没调节好,这样大的沉淀应该用吸泥管吧?如是吸泥管,可将靠池外周的吸泥管出泥调节阀开大或开足,第二根吸泥管出泥调节阀也适当开大,同时相应减少其它吸泥管的出泥量。还要确认池靠周边吸泥管底部处离池壁有多少距离,如果超过一米就是设计不当。
99.问:幅流式污泥浓缩池直径 18m,高 4m,污泥是由 SBR重力流进,进泥的 SS大概有 6000mg/L,有时候会出现大块的黑色污泥浮上来,过了一段时间后,情况好转,但总是有小块的黑色的污泥浮到水面。池子上面的清水深不到 1m,会不会是池子设计的太高了。有没有办法解决呢?
答:池的设计没问题,可能是刮泥机局部刮板坏或变形产生死角所至。
100.问:污水处理污泥培养初需加入多少接种污泥最经济合理? 答:这要看用什么污泥,用脱水污泥需约 5%(污泥/曝气池容积),如果是浓缩污泥则需使投加污泥后混合液浓度在 1g/L 左右,但关键还是要有培养污泥的经验,如培养过程控制不当,污泥最多也没用。
101.问:请说说引进污泥后调试的具体注意事项,特别是工业废水处理装臵污泥的培养。
答:污泥要经济、快速一次培养成功很大程度上要靠临场经验的,需注意的事项很多,要提醒的是在培养过程中宁可曝气不足也不能曝气过度,宁可营养过剩也不可营养不足,我曾发现有一些厂污泥长期培养不好,原因是在培养过程中污泥总是处于生长-解絮-再生长-再解絮这样一个恶性循环中,污泥在形成需要较长的时间,在污泥初步形成的阶段,过度曝气和营养不足会很快解絮的。
102.问:假期到了,接触氧化池应该如何管理呢?要求方便快捷、经济,又不能让微生物死亡,在假期后能快速启动。
答:接触氧化池停止进水、停止曝气就可。节后上班时先少量进水,闷曝至膜的泥色初步由黑转棕色时再正常进水。
103.问:接触氧化池停气了怎么办?好氧生物能维持多长的时间?重新恢复时需要多长时间?要注意那些事项?
答:与温度有关,10 度以下三周内没问题。如要运行时,刚开始曝气强度不能太大,避免对生物膜造成大的冲刷和扰动,经一段时间曝气后就不要紧了,停运期间填料不能脱水。
104.问:关于 B/C比以前曾讨论过,我认为因为酶促反应的效率远远高于无机的化学反应,B/C比可能大于 1,你的意见呢?
答:即使这样,B/C 比也不可能大于 1,因为 BOD5 是稀释培养法,培养过程中是用一般的细菌,如测生活污水的BOD5 就不用接种,工业废水需接种,加入生活污水或处理装臵的出水接种就可,并不是用特殊菌来培养测定的。
105.问:我在考虑给水微污染水处理中采用的生物接触氧化池的设计思路,不知道池内是否需要增加上下翻腾的措施,如果增加,是否能告诉我穿过球形悬浮填料的水头损失情况
答:不用考虑这样复杂,悬浮填料的翻滚并不需要增加多少风压。
106.问:我厂处理生活及生产污水(4800m3/d),用生物氧化池曝气和加石灰除硬度沉淀处理。现选用的是罗茨风机/风量 2000m3/h,2 开 1 备,生物氧化池高 4.5 米,生化池在地面上,管线上装有曝气头,风机额定风压 0.05Mpa,现在不止噪音大,电机还超流,请帮助分析一下!
答:风压没问题,因为曝气器在池底有一定安装高度的,至少 40cm,输气管系统的阻力不大,设计上肯定考虑了,至于池是否在地面上与此无关,只要池的有效水深不变就可。高氧的利用率,我建议还是使单侧布气,采用旋流曝气方式,当然这要根据工艺形式来定,池的结构也要与之相配。
107.问:在曝气管路中接一细管出曝气池水面,那整个曝气管路就这个地方压强小,气体流会不回造成短路现象?
答:这是放气管,也称排污管,在风机运行时要开启进行放气,放气完后要马上关闭的。
108.问:BOD 负荷为0.1 左右,污泥在曝气池絮凝良好,沉降性差,SV30 在 97%,SS 在 7000 mg/L,曝气池混合液到二沉池后在出口分为二层,一层在细小泡沫携带下上浮,另外一层沉降良好,这是什么原因?
答:可能是下面二个原因之一:(1)硝酸盐在沉淀池泥层中发生反硝化,氮气泡携带污泥上升,停风机后会好转说明反硝化提前在曝气池完成了;(2)曝气量过大,大量汽泡未能在沉淀池进水口完全释放而引起的。
109.问:如何保证污水达标排放,控制系统非常关键,你认为,PLC,DCS 还是普通的控制好?
答:我认为问题的关键不是采用 PLC 或 DCS,而是如何确定污水处理装臵的自动控制点,有不少认为自控程度很先进的处理厂,有很多自动控制点是无用的,甚至会带来负面影响。
110.问:如何解决检测和控制的滞后问题,如DO 等?
答:生化处理过程本来就是滞后反应的过程,如早班对工艺进行调整后,其结果可能要到中班或夜班才能反应出来,只有DO 在线仪可以根据设定的溶解氧上下限值通过曝气机的运行状态来控制,但也不可靠,如DO 仪探头的不稳定或数据有误差,就会严重影响处理效果。所以我认为对生化处理而言,在线仪只能控制设备运行状态,对工艺运行控制的作用是有限的。
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