北极星环保网讯:本文针对污水处理运营过程中产生的一系列问题做了全面解答。内容涉及工业废水、市政污水、污泥等方面。问题共300个,每篇更新30个,希望大家持续关注。
181.问:最近废水中的油比较多,特别是格删井的地方,有黑色结垢的油,你们通常 是怎样处理的?
答:先用人工清捞,然后用吸油毡或吸油介质吸油。
182.问:接触氧化法处理低浓度的生活污水(小型社区)有很多优点,但是 N、P 很 难达到排放标准(二级),如何改进使该工艺使之能有去除 N、P的效果?
答:我认为并不是接触氧化法脱氮除磷效果不好,而可能是控制环节有问题造成的, 如好氧池的DO控制必须比活性污泥法高,缺氧区要有充分混合功能,还有碱度控制等 因素。
183.问:现在浓缩池上飘满了浮泥,(颜色是灰色的)我们已经延长了泥龄,减少了浓 缩池的进泥。可为什么还会有这样的现象呢?
答:这样的措施没有针对性,应该增加浓缩池的出泥量,使污泥在浓缩池的停留时间减 少,以防厌气发酵。
184.问:UNITANK 工艺能否用在大规模污水厂中,有用过这个新工艺的工程师说不 宜在大规模污水厂中应用,因为自控等很复杂,而且除磷效果较差,是这样吗?广东猎 德污水厂是 22万吨/日,上海石洞口污水厂是 40万吨/日(近期),据说运行总体情况不 错,而且石洞口污水厂要角逐詹天佑大奖,这个工艺用在大型污水厂究竟怎么样?请解 答。
答:我认为UNITANK工艺也适合大规模污水厂用,但对除磷要求高的污水不适合。
185.问:我们的好氧池为生物接触氧化池,设计上氨氮从 30 mg/L降至 10 mg/L以下,现在出水氨氮几乎没有。运行中加碳酸钠调节碱度,从后面沉淀池回流污泥,由于回流 不好控制,所以回流的污泥有时是泥有时是水。以前发现没污泥回流时整个好氧池的 pH 值就随水流方向急剧下降,但有污泥回流 时就不会了,能保证出水pH值在6.5-7 之间。但近几天发现整个好氧池pH值偏低,前 端仅 6.9,出水 5.8 左右(进水所有指标和碳酸钠量均未改变,氨氮浓度依然测不出), 即使相对以前改善污泥回流状态也是这样。请问这是什么原因造成的?我们采用的是竖 流沉淀池,下面有四个小泥斗,在现有状况下应采取什么措施改善好氧池回流污泥状态?
答:接触氧化法沉淀池的污泥(脱落的生物膜)一般是不回流的,所以要先确认填料上 的生物膜是否正常?如果生物太厚就要加大气量冲刷,否则会严重影响处理效果。 pH 的下降这么多有些反常,理论上解释不通,因为进水氨氮不算高,硝化过程中产生 的氢离子也不至于下降一个多 pH 单位,唯一可能的是沉淀池积泥过多,在缺氧情况下 污泥中酸化菌大量繁殖,回流至好氧池后发生局部酸化作用所至(好氧池前端DO通常 很低的),当然只是推测。所以建议确认填料上生物膜的生长情况,沉淀污泥暂不要回 流,观察一段时间再说。
186.问:(前一贴回复后的问题)我们的系统以前是不回流的,因为设计时氨氮根本不 需要考虑。以前也没注意好氧池情况,后来监测时才发现整个好氧池 pH 值程下降趋势 (按水流方向 6.3——5.5——5.3——5.1),同时因氨氮进水浓度增高处理不了,请人来 看时有两个建议:一是提高碱度,二是污泥回流。当时只采用了第一个建议,加碳酸钠 之后氨氮确实有效去除了,但 pH值依然下降幅度比较大,而且很不好控制,后来再回 流污泥,发现对 pH 值的稳定有较好的效果,现在就一直回流了。对好氧池系统总感觉 很不放心,一来通过好氧过程仅仅是将氮从氨氮形态转化成了硝态氮,并没有将其从水 中除去,对环境的危害也没有降低;二来我怀疑这个系统的稳定性和持久性。请帮助分 析并提出解决措施。
答:纸上谈兵不一定说得准,只能供参考。如果回流后生化池的 pH 能稳定,也只有一 个解释,就是污泥在沉淀池或好氧池前端发生反硝化,并产生OH-。这些只是推测,但 不管如何,说明系统去除氨氮的效果是不错的。如果要提高反硝化效果,不知反应时间 是否够?可试试,在好氧池的中间某时段,设置缺氧区(停留时间约半小时至一小时, 少量曝气,DO 在 0.5 以下),这样可去除一部分硝氮,并稳定 pH。还要注意:好氧池 后半段DO 高些,至少在3mg/L 以上。
补充说明:我前一贴分析中说好氧池的 pH 下降可能的是沉淀池积泥过多,在厌氧情况 下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至好氧池后发生酸化作用所至;在后一贴中又说污泥在 沉淀池或好氧池前端发生反硝化,使好氧池的 pH 有了相对稳定。这二贴似乎矛盾,但 这是对二种可能性分析,前者是假如污泥已厌气发酵成酸化反应了,后者是可能缺氧而 发生反硝化,现在看来后者的可能性大些。
187.问:请教水解酸化池的溶解氧应控制在多少范围内,需要安装曝气及搅拌装置吗? 答:水解酸化池是用泥法还是膜法,如果是泥法有搅拌器就可,如果是固着型的接触氧 化法,除了安装搅拌器外,再好设置穿孔管或曝气软管之类的曝气装置,主要起辅助搅 拌作用。不用担心曝气会影响酸化效果,因为酸化池负荷高,充些氧对其影响是微不足 道的。
188. 问:我们厂在北京地区,规模三万吨,采用水解+生物接触氧化处理工艺,运行两年以来,在开两台泵流量时,二沉池(负荷 0.9左右)总有浮泥现象,有时候还出现 针状絮体,影响出水 SS。但在开一太泵的时候,效果很好,请予诊断!
答:主要原因是二沉池表面负荷太高,因为生物膜的沉降性能比活性污泥法差,设 计时其表面负荷要相对小一些。
189.问:我们处理的是造纸废水和化工混合废水,采用卡鲁塞尔2000氧化沟。近 一年来进水氨氮不断增高,大约在250mg/L左右,氨氮的去除率在30-40%左右。 请问氨氮增高对系统运行有何影响?应怎样处理?
答:要确认污泥负荷和碱度等硝化条件是否满足?如果这些基本条件都满足,可增加好 氧区的充氧量,将内回流闸门开大些,目的是使缺氧区前部的DO上升,使部分缺氧区 也具有一定的硝化功能。
190.问:怎么样确定水解酸化停留时间? 用什么标准来确定污水达到水解酸化的程度 和效果?
答:酸化时间要通运行试验定的,一般来说酸化池出水 pH 下降,BOD/COD 比增加就 说明酸化有效果。
191.问:我们厂采用 CASS工艺,进水浓度由去年的 COD 在平均 250 mg/L到现在的 平均 350 mg/L左右,同时进水悬浮物也比去年多了很多。处理周期是 4小时,间歇曝 气,采取边进水边曝气 2小时的方式,进水浓度没这么高的时候基本采取进水 1小时, 曝气也 1 小时的运行模式。在曝气阶段结束时 DO 基本保持在 2 mg/L以上,但是活性 污泥的颜色还是黑色的,水量也没有大的变化。
采取前一方式运行已经有半个多月了,处理后出水还是维持在 150 mg/L 左右,悬 浮物在50~60 mg/L,污泥呈黑色,活性污泥的絮凝性差,结构松散,难见到原生微生物, MLSS 在1700 mg/L,进水BOD 在120 mg/L左右。
答:我初步判断是曝气时间还不够,理由是:进水浓度增加后,你们采用了非限止曝气 方式,表面上看是增加了一小时的曝气时间,其实不然,因为进水期大部分时间,因水 位低,氧的利用率很低的,更重要的是由于负荷增高,上一周期曝气阶段结束时生化过 程尚未完成,在静止沉淀阶段加剧了污泥厌气,至下一周期的进水阶段虽然在曝气,但 这段时间实际上只是污泥活性的恢复或部分恢复过程,实际的生化反应时间并没增加多 少。
工艺调整的基本思路是对的,建议:(1)轮换将各池的污泥闷曝至泥色初步转棕黄色后 再进水曝气;还要确认氮或磷是否够?因为进水COD浓度增加后,营养比可能会失调。 我只是推测,仅供参考。
192.问:我厂采用 A2/O 工艺(没有内回流,回流污泥直接回流到缺氧池),即先 是缺氧池、厌氧池再好氧(氧化沟),但是总磷的去除率不高,只有 30%左右,很不稳 定。在工艺没有调整的情况下,会偶尔出现不达标的情况(最近进水总磷在 2.0mg/L左 右,生活污水),也想不出好的办法,请问这样的情况下该怎样做呢?
答:应该是脱氮除磷工艺吧?如是的话,回流污泥直接回流到缺氧池没错,但好氧池混 合液也要回流至缺氧区,使之具有脱氮和除碳功能。目前应该及时排放剩余污泥,这是 磷的最终出路,好氧池DO至少要维持在 2mg/L以上,以兔污泥絮体内部因缺氧而释磷, 二沉池污泥层不能太高,因为污泥在泥层中的停留时间过长也会释磷,造成出水磷不能 达标。还要控制好缺氧池的运行条件,尽可能去除掉硝酸氮,避免硝酸氮进入厌氧池影响释磷效果。
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