北极星环保网讯:本文全面介绍了一种脱硫系统单塔脱硫、除尘协同处理技术。详细说明了技术特点和优势。为超低排放改造提供了新思路和新选择。根据实际应用情况,此种超低排放改造技术路线具有投资低、工期适当、无新增施工占地、技术可靠等特点。
1概述
国家对主要污染物减排工作要求不断升级。如何选择一种改造便捷、技术可行、运行稳定、投资少的脱硫、除尘协同处理装置改造方式已成为亟需解决的问题。气液再平衡均流器、筛板式托盘相与凝并式除雾器的单塔脱硫、除尘协同处理技术在三门峡公司首次应用。为超低排放改造提供了新思路和新选择。
2脱硫系统概况
大唐三门峡发电有限责任公司建设的脱硫工程由中环(中国)工程有限公司(原江苏苏源环保工程有限公司)总承包,于2006年10月开始投运。脱硫装置均采用石灰石-石膏湿法工艺,一炉一塔配置,脱硫效率不小于95%。原设计燃煤含硫量为1.2%(FGD入口SO2浓度2916mg/m3),但随着煤炭市场供应的不确定性,实际燃用的煤质条件与设计煤种存在一定的偏差。
根据最新版的《GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准》要求,及可预见的以后国家将实行更为严格的排放控制标准,2014年由福建龙净环保股份有限公司对脱硫系统进行增容改造。改造按燃用设计脱硫煤种FGD入口5910mg/Nm3时,出口SO2浓度小于150mg/Nm3,脱硫效率≥97.5%设计。
3改造目标及方案
本工程3、4号机组烟气超低排放脱硫、除尘及相关系统改造工程项目,工程采取EPC总承包模式。原有脱硫装置采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,一炉一塔布置,为达到SO2<35mg/Nm3(标态,干基,6%O2),固体颗粒物<5mg/Nm3(标态,干基,6%O2)的排放环保标准,拟对原脱硫装置进行脱硫、除尘及相关系统改造。
改造后满足:在改造设计煤种、锅炉BMCR工况、处理100%烟气量条件下,脱硫装置入口SO2浓度为3643mg/Nm3,烟尘浓度为30mg/Nm3时,脱硫装置出口SO2浓度按小于28mg/Nm3,脱硫效率不小于99.2%,固态颗粒物排放浓度小于4.5mg/Nm3。
采用的主要技术路线:
通过对超低排放项已实施和正在改造电厂的考察,结合电厂现有运行情况等自身特点;兼顾系统整体优化、节省投资与运行成本等因素,确定如下超低排放改造主要方案:
l在入口烟道至第一层喷淋层之间增加气液再平衡均流器;
l将第二层喷淋层上移0.6m,再在其下方增设一筛板式托盘;
l更换下三层喷淋层主管、支管、喷嘴。提高喷淋层覆盖率达300%。
l在入口烟道至第一层喷淋层之间增加的气液再平衡均流器,在提高烟气在吸收塔均匀性和起到初步脱硫效果的同时,实现吸收塔内第一次协同除尘作用;
l将第二层喷淋层上移0.6m,再在其下方增设一托盘;
l拆除原有两层屋脊式除雾器,新增一套凝并式除雾器,原有管式除雾器利旧。
4针对本工程的方案论证
4.1关于脱硫系统增设气液再平衡均流器的研究
在入口烟道至第一层喷淋层之间增加气液再平衡均流器,其结构为由许多模块拼装而成。气液再平衡均流器如下图所示:
每个模块由两层错列布置的管栅和固定他们的外框架组成。保证烟气在进入吸收塔后可以均布,且浆液喷淋下来后,可以在均流装置上形成一层液膜,进而提高气液传质系数,同时增加烟气与浆液接触的时间,确保浆液中SO2和烟气中的SO2达到平衡。
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