北极星环保网讯:摘要:本文主要讲述了SCR脱硝技术,并对天津某公司热电部煤粉炉进行了SCR改造后的运行进行了细致的分析,对锅炉SCR改造后如何运行进行了总结,为运行中如何控制NOX的排放提出了可操作的指导建议。
关键词:SCR;NOX;脱硝
1主要设备简介
天津某公司热电部二期锅炉为两台杭州锅炉厂生产的高压、单汽包、自然循环、单炉体负压炉膛、π形布置的固态排渣煤粉炉(6、7号锅炉),后烟道下部布置两台豪顿华公司生产的回转空预器。燃用煤种为纯烟煤。
2、SCR脱硝技术概述
SCR是目前国际上技术最成熟、应用最广泛的烟气脱硝技术,具有脱除效率高、无副产物、不形成二次污染,装置结构简单,运行可靠,便于维护等优点。反应原理为:在催化剂作用下,向烟气中喷入氨,将NOX还原成N2和H2O。
SCR的化学反应机理比较复杂,但主要的反应是NH3在一定的温度和催化剂作用下,有选择地把烟气中的NOX还原为N2,其过程涉及到数十个反应方程,但主要的反应过程可用以下方程来表示:
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
在没有催化剂的情况下,这个反应的理想温度是850℃~1050℃,即选择性非催化还原技术(SNCR)。这一温度窗口很狭窄,当温度高于1100℃时,氨气会氧化成NO,而且NOX的还原速度也会很快降下来;当温度低于800℃时,反应速度会很慢,NOX被还原的量很少,此时就需要添加催化剂,这就是选择性催化还原技术。根据所用催化剂的种类,反应温度可以选择在250℃~420℃之间,甚至可以低到80℃~150℃。
3系统设备简介
天津某公司热电部6、7号炉在2014年机组检修期间进行了SCR改造,在锅炉高温段省煤器与高温段空预器之间装设SCR催化剂,SCR系统装置由SCR催化剂、声波吹灰系统、蒸汽吹灰器组成。而在燃烧器上方有以前加装的燃尽风系统可以调节NOX生成。
我部的催化剂形式采用蜂窝式催化剂,主要化学成分为:TiO2、V2O5、WO3。催化剂层按两层设计,根据锅炉飞灰的特性合理选择孔径大小,以确保催化剂不堵灰,尽可能的降低压力损失。催化剂的运行温度范围为300~420℃。
SCR系统反应器上部设有喷氨格栅和整流格栅,烟气垂直通过反应器,还原剂氨气和稀释空气的混合设备。喷入SCR反应器烟道的氨气为空气稀释后的含5%左右氨气的混合气体。
4\SCR系统投入运行后的效果试验
4.1运行初期的效果试验
在锅炉检修后,对SCR脱硝装置进行了摸底调试试验。表1列出了锅炉在不同负荷工况下的试验数据,通过表1可以看出SCR系统的投运有效的降低了锅炉的NOX排放,达到了天津市的排放标准。
表17号炉不同负荷工况下脱硝调试试验数据
通过表2可以得出以下结论:
一:由工况3、4、5看出在氨气调整门开度不变的情况下,停运一台给粉机可以降低脱硫出口氮氧化物浓度40左右,而且在停运给粉机过程中氨逃逸变化不大。
二:由结论一和工况1知,氨气调整门60,给粉机停运两台时脱硫出口氮氧化物可从178降低到100左右,满足原来车间氮氧化物调整50~100的要求。
三:由结论一和工况2知,氨气调整门50,给粉机停运两台时脱硫出口氮氧化物可从244降低到160左右,与不停运给粉机但调整门开度65时氮氧化物浓度相等,满足现在车间氮氧化物150~200的要求,氨逃逸5.6也比较低。同时可得出调整门开度从65关小到50,停运两台给粉机时脱硝效果相同。
四:工况1和工况2间隔时间为15分钟,在氨气调整门关小后氨气温度从128升到132摄氏度。可见,通过短时间停运给粉机、关小氨气调整门来提高氨气温度的方法是可行的。
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