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660MW机组锅炉蒸汽吹灰系统汽源优化

北极星环保网来源:《中国高新技术企业》作者:欧金平2017/5/25 10:13:22我要投稿
  关键词:吹灰器 再热器 空预器

3汽源优化需要考虑的因素

进行蒸汽吹灰系统汽源优化的前提是保证蒸汽吹灰器能够安全、稳定地运行,满足锅炉运行中蒸汽吹灰的需要,因此在优化之前必须对影响安全及相关因素进行充分考虑论证。

3.1蒸汽压力

不同压力的蒸汽吹扫效果差别十分明显,蒸汽压力过高,虽然保证了吹扫效果,吹灰器枪管能够充分得到冷却,保证吹灰器的安全,但是这样不仅多消耗蒸汽,而且增大了对受热面管道的冲损,缩短了受热面使用寿命,甚至可能因此造成爆管事故;

反之,如果吹灰蒸汽压力过低,则不能有效清除受热面上沉积的灰污,达不到吹灰清污的目的,而且对吹灰器尤其是长吹灰器枪管的冷却效果将大打折扣,将造成枪管刚性降低,容易造成枪管前部下垂、枪管弯曲、摆动甚至吹扫受热面。

因此保证合理的减温减压发后蒸汽压力对蒸汽吹灰系统能都工作正常至关重要,一般来说,吹灰压力根据锅炉结焦部位、结焦程度的不同,大都定在0.8~2.0MPa之间,实践表明,对结焦不严重的锅炉,在调整中选定吹灰上限压力为1.5MPa左右比较合适。此压力为吹灰器喷嘴处的压力,考虑到系统中阀门的节流损失和管道的沿程阻力,减温减压后的压力要高于此压力。

实际运行中长吹灰器由于其枪管长、流量大、工作环境温度高,故运行中将吹灰器的工作压力定位长吹灰器2.8MPa,半长吹灰器2.2MPa,炉膛吹灰器1.5MPa,工作温度均为320℃。通过计算,选择合理的管径和阀门型式,在75%负荷以上完全可以保证减温减压阀门的蒸汽压力满足吹灰要求。所以从保证蒸汽吹灰器工作压力的角度,将汽源优化在低温再热器出口是完全可行的。

3.2蒸汽过热度

为了保证吹灰器工作正常,吹灰蒸汽需要有一定的过热度,最好在80℃以上,如果吹灰蒸汽过热度不高,不仅可能使蒸汽在吹灰器中凝结,而且蒸汽进入炉膛后,使局部烟气急剧冷却,低温蒸汽在炉内受热汽化,体积膨胀,使燃烧动力场发生变化,燃烧收到干扰,炉膛负压摆动,当遇到煤质较差时,容易造成炉膛灭火。

另外如果过热度过低,会增加烟气中的含湿量,使烟气露点温度升高,增加结露的可能性,从而增大省煤器和空预器堵灰和腐蚀现象。而上锅660MW机组在66~330MW负荷区域内,低温再热器出口蒸汽温度均在500℃以上,与屏式过热器非常接近,而且低温再热器出口压力远远低于屏式过热器出口压力,最高在过热度高达,一次从过热度的角度考虑,采用低温再热器出口的蒸汽作为蒸汽吹灰汽源比采用屏式过热器出口的蒸汽具有更高的过热度,因此蒸汽的过热度完全能满足要求。

3.3蒸汽管道布置

根据上海锅炉厂提供的锅炉平面图,屏式过热器出口联箱与低温再热器出口联箱位置接近,都在锅炉顶部,相隔仅数米,如果选用低温再热器出口联箱的蒸汽作为蒸汽吹灰的汽源,在锅炉结构方面的设计完全没有必要进行过多的更改就能满足要求,而且其蒸汽管道的布置也不成问题。

对景泰电厂锅炉而言,由于低温再热器入口和出口的压力相差不大,而温度相差约100℃~200℃,虽然压力都可以满足要求,但选用低温再热器入口蒸汽作为汽源的话,蒸汽的过热度有可能较小,影响吹灰器和锅炉的安全性,而且管道布置需要做大的改动,因此用低温再热器出口蒸汽作为蒸汽吹灰器的汽源较为合适。

4汽源优化后的效益

为了对汽源优化后机组经济性变化进行量化,分别对采用屏式过热器出口蒸汽和低温再热器出口蒸汽吹灰时的发电标煤耗进行了计算。

改造前吹灰气源取自后屏过热器出口,由屏过入口压力p1=26.05MPa、温度t=516℃,查得蒸汽焓值h1=2462.73kJ/kg、熵s1=5.2057kJ/(kg・K)。环境温度按t0=20℃计算,查得饱和水焓h0=83.90kJ/kg、饱和水熵s0=0.2957kJ/(kg・K)。

则屏过蒸汽的为:

吹灰器

第一,锅炉长杆吹灰42台,单台吹灰时间10min,每分钟耗汽量210kg/min,单台耗汽量2100kg,每天吹灰1次,总耗汽量88200kg/天。

第二,锅炉半长杆吹灰16台,单台吹灰时间7min,每分钟耗汽量150kg/min,单台耗汽量205kg,每天吹灰1次,总耗汽量16800kg/天。

第三,锅炉短杆吹灰96台,单台吹灰时间0.5min,每分钟耗汽量80kg/min,单台耗汽量40kg,每天吹灰2次,总耗汽量7680kg/天。

第四,锅炉空预器吹灰(4台),单台吹灰时间20min,每分钟耗汽量240kg/min,单台耗汽量4800kg,每天吹灰3次,总耗汽量14400kg/天。

每天蒸汽总耗量为:88200+16800+7680+14400=127080kg

机组年运行时间按270天计算,年蒸汽耗量为:127080kg×270天=34311600kg

蒸汽折算的年电量为:34311600kg×0.1828kW・h=6272160.48kW・h

按上网电价折合人民币为:6272160.48kw・h×0.32元/KWh=200.7万元,两台机组节约共计约400万元。

5结语

运行实践表明,景泰电厂锅炉蒸汽吹灰汽源有屏式过热器出口改至低温再热器出口此种优化是成功的,优化后的吹灰系统能满足正常使用的要求,大大提高了机组的经济性,经济效益比较显著,同时对减轻管道阀门磨损、减小故障率有着明显效果。

参考文献

[1]朱国琪,李亚琴.如何合理制订锅炉蒸汽吹灰方案

[J].宁夏电力,2007,(3).

[2]赵永刚.电站锅炉蒸汽吹灰系统综述[J].华北电力技术,1996,(5).

作者简介:欧金平(1987-),男,甘肃靖远人,大唐景泰发电厂助理工程师,研究方向:火力发电厂锅炉节能。

延伸阅读:

吹灰器在脱硝系统调试中的问题及处理建议

循环流化床(CFB)锅炉激波吹灰器改造研究

SCR脱硝技术导致空预器堵灰的分析与处理

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