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影响脱硫效率的因素及解决方法

北极星环保网来源:清洁高效燃煤发电 李秀忠2017/5/31 8:51:57我要投稿

3脱硫设备异常造成脱硫脱硫效率降低的原因及解决方法

3.1浆液循环泵叶轮及泵壳磨损对脱硫效率的影响

脱硫系统运行中,因浆液循环泵中介质为石灰石浆液,外加浆液中PH值变化较大,因此,石灰石浆液泵的磨损在所难免,循环泵叶轮如果磨损,叶轮直径减小和叶轮表面出现凹凸状,凹凸状将增加浆液的局部阻力损失,造成叶轮出力降低。特别是集流器磨损直径变大与叶轮直径的减小或者流道改变,叶轮与蜗壳之间的容积损失增加,均将导致泵的出力减小,浆液循环量减少。

浆液在泵内高速流动,对泵壳内表面的冲刷磨损也是非常巨大的。经常出现泵壳壁厚变薄、磨穿的情况。当泵壳减薄后,经叶轮作功后的浆液回流量相应增加,浆液循环总量减小,压头理所当然达不到应有的高度,吸收效果变差,出力不能达到额定值,造成脱硫效率持续降低,影响脱硫系统效率。

解决方案:当浆液循环本叶轮及泵壳磨损严重时,相应出现浆液循环泵电流减小,出力降低,将循环量减少,此时,应停止运行,对该泵叶轮及泵壳进行特殊工艺防磨,当防磨工作处理且养护完毕,可在此投入运行。当叶轮磨损严重时根据运行周期可更换新叶轮(图3莱城电厂#3脱硫系统莱城电厂#3脱硫系统浆液泵磨损的叶轮),以保持正常浆液循环量。

湿法脱硫

3.2浆液循环泵出口喷头及母管堵塞对脱硫效率的影响

吸收塔系统运行中,经常出现浆液循环泵出力降低的情况,在排除浆液循环泵磨损等情况外,应考虑浆液循环泵出口喷头及母管堵塞。一旦以上部位堵塞,必将造成浆液流量减少,浆液循环泵出力降低,浆液喷淋扩散半径减小,吸收塔内浆液喷淋不均,泵壳发热等现象,形成“烟气走廊”的机率大为增加,造成脱硫系统静烟气二氧化硫浓度升高,脱硫效率降低。莱城电厂#3脱硫系统停机后检查堵塞物成分,均是石灰石颗粒、SiO2、、树脂鳞片、亚硫酸钙结垢物等。

解决方案:浆液循环泵出口喷头及母管堵塞,应利用停机机会进行彻底清理疏通(图4浆液泵母管及喷头清理后图片),并建立检查清理档案,计划性停机检修,以保证可靠性在正常范围。另外浆液循环泵停止备用时,应进行彻底冲洗,尽可能将母管及喷头处浆液及其它异物冲洗干净,防止结块堵塞。

3.3吸收塔内浆液品质的影响

莱城电厂在#3脱硫系统大修过程中,在吸收塔底部清理出了部分树脂脱落物、SiO2以及石灰石中含的杂质等。为防止吸收塔内部树脂脱落,停机后,应仔细检查塔体内树脂脱落情况,并及时清理。#3脱硫正常运行过程中也出现过电除尘出口烟尘浓度超标的情况。烟尘浓度过大,在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触机会,降低了石灰石浆液中Ca2+的溶解速率,同时烟尘飞灰中不断溶出的一些重金属会抑制Ca2+与HSO3-的反应。

烟气中粉尘含量持续超过设计允许量,将使脱硫率大为下降,管道内部逐渐沉淀堵塞。另外,烟尘及飞灰呈碱性,当其进入浆液后,浆液pH值将升高。由于运行中pH值控制不再通过Ca/S计算,而是只用pH值反馈控制,相应减少了石灰石浆液量,但粉尘不会被消耗掉,因此造成虚假pH值升高,脱硫效率反而下降。

解决方案:为防止浆液循环泵出口母管及喷头堵塞,除停机后清理杂质异物外,应采取长期有效的治理方案,莱城电厂在本次#3脱硫系统大修过程中,在浆液循环泵入口管加装不锈钢滤网,阻挡了树脂脱落物、SiO2以及石灰石中含的杂质进入循环系统,效果良好,明显降低了喷淋系统出口母管及喷头清理周期,提高了脱硫系统效率。

为防止吸收塔入口粉尘浓度过高,正常运行中,应加强电除尘运行参数的监视,在粉尘浓度超过设计值时,应查明原因设法消除,超标时间较长且不能恢复正常数值时,应申请停止脱硫系统。

3.4公用系统脱水皮带机故障对脱硫效率的影响

3.4.1真空皮带机滤布跑偏的原因分析及处理

在我厂皮带跑偏是真空皮带机常见的问题,也是最难解决的问题。因其跨度长、运行环境差、磨损严重及真空系统泄漏等原因,平均每天调整1-2次,曾经出现过检修人员整日整夜在现场调节的被动局面,更严重时,险些造成脱硫系统停运的异常工况。分析故障出现的原因及处理情况如下:

3.4.1.1真空皮带脱水机纠偏装置动作不正常。

我厂的真空皮带脱水机有滤布跑偏报警装置,并有自动纠偏装置。气动纠偏装置由传感器、气源分配器、调节气囊组成(见图4气动纠偏装置)。当滤布走偏时,气源分配器会根据滤布走偏的方向向两个调节气囊分配压缩空气,进而调节辊筒角度,达到纠正滤布走向的作用。一般情况下,调整好的纠偏装置能够保证滤布自动纠偏。

湿法脱硫

运行中,当自动纠偏装置气源故障时会导致滤布跑偏。另外,自动纠偏装置行程开关卡涩,跳闸信号不能传递至DCS,导致滤布跑偏。纠偏装置当动作幅度过大导致滤布跑偏。针对以上故障情况,我们采取了加就地设备的强巡回检查,并定期进行试验的防范措施,确保运行中纠偏装置动作正常,现已经取得较好的效果。

因以上纠偏调节系统存在动作幅度大(调节过程中只有左侧、右侧两个位置),纠偏结果达不到理想的程度。根据运行经验及现场实际,加装了一套电信号远程纠偏微调系统,通过纠偏检测装置,远传4-20毫安的电信号至DCS系统,DCS系统发出信号并调节纠偏装置动作,将皮带机滤布调节至正常位置,通过试验效果良好。

在无条件加装以上装置时,可加强对气动纠偏装置的维护(定期试验、制作防水装置等),以保证系统动作可靠。

延伸阅读:

双塔双循环脱硫系统的运行现状分析与优化措施探讨

浅谈湿式氧化法脱硫过程中副盐的产生及预防

关于燃煤电厂现行主流脱硫工艺的分析

烟气脱硫技术大汇总及影响脱硫效率的因素

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