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脱硫浆液循环泵变频改造降低脱硫耗电率可行性研究

北极星环保网来源:电力行业节能环保公众服务平台 范永2018/3/7 8:49:14我要投稿
所属行业: 节能  关键词:脱硫工艺 超低排放 烟气脱硫

联立(2-2)、(2-3)、(2-4)及(2-5)可知,浆液循环泵变频过程中,功率变化满足:

脱硫工艺

(2-6)

即,浆液循环泵功率之比与转速的三次方成正比,即可以通过变频方式改变浆液循环泵功率,从而降低脱硫耗电率。

3.3变频改造对喷淋层喷嘴工作环境的影响

在浆液循环泵工作流程中有:

脱硫工艺

(2-7)

即降低浆液循环泵功率P,喷嘴入口浆液动压PB将会随之降低。当喷嘴一定时,射程会随着压力的降低而降低,而且喷嘴工作压力和喷嘴直径的比值在一定程度上反应了喷嘴的雾化程度。对于喷嘴,喷嘴工作压力和喷嘴直径的比值越小,液滴直径越大,雾化效果越差,浆液脱硫效果越差。

但是只要PB>0(即P-ρg(HB-HA)>0),也就是浆液循环泵功率大于浆液池液面和喷淋层之间的静压差时,浆液均能到达喷淋层进行喷淋,从而降低烟气中SO2含量。

4现场实验

4.1实验方案

一、在试验期间,要求负荷基本稳定为250MW(偏差不超过10MW),脱硫运行方式不变(1号、2号、3号、5号浆液循环泵同时运行)、供浆量不变;5号浆液循环泵频率不低于35Hz(经现场试验得,浆液循环泵频率为32.5Hz时,浆液无法达到喷淋层)。

二、试验方法:

1、确定负荷(250MW)及入口二氧化硫浓度(5000mg/Nm3)基本保持不变;

2、通知脱硫试验开始并尽量减少锅炉燃烧调整;

3、争取在整点后开始试验,以避免小时浓度均值超标;

4、降浆液循环泵频率至25Hz,待出口二氧化硫稳定后(此时段二氧化硫将超标)记录脱硫出口二氧化硫浓度值,该值为5号浆液循环泵投运前浓度;

5、然后分别调整浆液循环泵频率至35Hz、37.5Hz、40Hz、42.5Hz、45Hz、47.5Hz、50Hz,时间间隔为5分钟,并做好相应记录。

4.2实验结果

(一)喷嘴浆液压力及喷淋变化情况

当浆液循环泵频率从27.5Hz增加至50Hz时,喷嘴入口浆液的压力如图5所示:

脱硫工艺

图5不同浆液循环泵频率下喷嘴入口浆液压力

由图5可知,5号浆液循环泵在35Hz下浆液才能够到达喷淋层进行喷淋,因此在实际运行过程中需要严格控制5号浆液循环泵频率在35Hz以上。

现场试验过程中,浆液喷淋情况分别如图6、图7、图8所示:

脱硫工艺

图6浆液循环泵频率为35时浆液喷淋图

脱硫工艺

图7浆液循环泵频率为42.5时浆液喷淋图

脱硫工艺

图8浆液循环泵频率为47.5时浆液喷淋图

由图6-8可以看出,浆液循环泵频率为35Hz时,浆液喷淋量很少,雾化效果差。随着浆液循环泵频率的增大,浆液喷淋量逐渐增大,雾化效果不断加强,脱硫效果也随之不断增强。

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