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焦化废水总氮脱除工艺改进

北极星环保网来源:环保水处理2019/7/24 8:59:13我要投稿
所属行业: 水处理  关键词:焦化废水 脱氮工艺 反硝化

(8)待缺氧池A3出口上清液的总氮达标后,将流量逐步提高至100m3/h,并相应调整药剂量。

(9)将反硝化菌和碳源(乙酸钠)投加到A3给水井,A3给水井出水送至缺氧池A3,该装置重点关 注项目及控制标准见表3。

QQ截图20190724085324.jpg

4 后置反硝化好氧段O2调试与运行

4.1 原水总氮数据分析

2013年11月~2014年1月为装置调试阶段,对装置进行调试及每周跟踪监测,原水总氮数据基本稳定在300mg/L以下,少量数据由于原水波动超过 300mg/L,略高于前期调研数据。

4.2 排水总氮数据分析

在后置反硝化污泥驯化及调试开始的2个月,数据基本没有明显变化。2014年1月后置反硝化段区域运行稳定,从2014年1月7日开始废水装置外排水总氮指标逐步下降,1月底完成全部调试,达到总氮30mg/L的控制要求.

5 后置反硝化稳定运行数据分析

2014年2~4月在前3个月调试的基础上,进一步优化药剂及过程控制参数,控制总氮达到 20mg/L。

5.1 原水总氮数据分析

从2014年2月开始装置已经运行稳定,跟踪2014年2~4月的原水总氮数据,原水总氮基本稳定在350mg/L以下,少量数据由于原水波动超过 350mg/L,整体数据略高于前期调研数据。

5.2 排水总氮数据分析

2014年2月开始废水装置调试全部完成,排水监测数据已全部达到GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》中总氮20mg/L的控制标准。

6 总氮脱除效果及成本核算

6.1 脱除效果数据

为了确定后置反硝化改造前后废水总氮的脱除效果,分别取2013年2~4月(改造前)、2013年11月~2014年1月(调试期)2014年2~4月(稳定运行期)各3个月的总氮监测数据进行对比分析,发现原水控制在200~300mg/L范围内时,改造前、调试期及稳定运行期二沉池硝酸盐氮及排水总氮逐步降低,总氮脱除效率逐步提高,改造前后总氮脱除 效率由原来的58%提高到95%,并且排水中的总氮能够稳定控制在20mg/L以下,具体数据见表5。

6.2 成本核算

由于后置反硝化装置设计为自流式,主要的运行成本为药剂成本,增加的药剂主要是反硝化菌和乙酸钠,稳定运行期药剂消耗成本为4.36元/(t·水),后置反硝化装置药剂成本为废水全流程处理工艺药剂 成本的1/3,详细成本核算见表6。

QQ截图20190724085318.jpg

7 结论

(1)通过对原有废水系统厌氧池、前置反硝化缺氧池填料优化改型,同时增加后置反硝化装置,可以将总氮脱除效率由原来的58%提高到95%以上,焦化排水总氮达到20mg/L的国标要求。

(2)通过后置反硝化运行成本核算,后置反硝化段药剂成本约为4.36元/(t·水)。

延伸阅读:

焦化废水的污染物特征及处理技术的分析

焦化废水预处理及其特征污染物的变化分析

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