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3 主要工艺参数的调整、优化
如何保障气浮装置的稳定运行和提高工业废水中油、有机物的去除率,一直是DAF 在实际运用中必须解决的主要问题。其中加强工艺管理,调整优化设备、设施参数是主要手段之一。
3.1 回流比的选择
回流比是指经气浮设施处理后的溶气水量与待处理水量的比值。原设计回流比为40%,由于设计的回流比较高,即气浮泵的流量大,因此实际运行中出现:气浮池的处理负荷增加、HRT 缩短、回流气浮泵的电机功率相应增大等问题。为此通过调节每格气浮池内8 套释放器支管DN 50 阀门的开度,将回流比由40%降低为18%~22%, 即每格气浮池的回流水量由100 m3/h 降低为45~55 m3/h, 不仅保障了气浮的处理效果,还有效减少了电能消耗,6 套气浮单元至少可节约电费5.83 万元/a。
3.2 空气的导入方式
原设计采用射流吸气方式, 并在气浮泵的进水管道上安装DN 50 射流式吸气阀。按照这一吸气方式, 运转中水泵利用负压将常压状态下的空气裹挟导入,在叶轮的离心旋转下,将气体打碎、溶解,进而形成饱和溶气。然而在运行中发现,由于是在水泵的进水管导入空气, 所以直接对水泵的稳定运转产生了负面影响,致使水泵检修较为频繁,轴承运转寿命不足2 个月。另外气浮泵的每次开停,都必须调整吸气阀的开度,操作比较繁琐,而吸气阀的开度大小,将决定回流水中空气的溶解度。
调整优化时,将生产现场管道中的压缩空气(压力值≥0.5 MPa)通过D=20 mm 的管道直接引入气浮装置的溶气罐,不仅有效减缓了气浮泵的振幅,使轴承运转寿命大于4 个月, 而且便于生产运行的管理,简化了操作环节。
3.3 溶气罐结构和气水比的调控
原有溶气罐内部无附属部件或填料, 外部未设置液位等检测仪器。水相和气相在溶气罐内的混合,即气水比的调控效果差。溶气罐内水位高低是影响气浮效果的重要因素。水位太高,缩小了水气接触的有效容积,溶气效果不好;水位太低则缺乏必要的缓冲水深,气体会穿过水层进入气浮池形成大气泡,气浮效果也不佳。对溶气罐采取以下的优化改进:在溶气罐内部设置多孔隔板,并装填规格为D 75 mm×75 mm 阶梯环,材质为聚乙烯,填充厚度为0.6 m;在溶气罐罐体高度的1/2 处安装液位浮球开关, 在压缩空气管道上安装电磁阀。
隔板的设置和阶梯环的装填, 增加气水接触面积90 m2,改善了溶气罐内空气在水中的溶解。浮球液位开关和电磁阀相连锁,罐内液位高,电磁阀通,补入压缩空气;罐内液位低,电磁阀断,切断压缩空气。由此较为成功地解决了气水比调控问题。
3.4 接触区的结构设置
气浮池的接触区表面积和隔墙高度, 是影响气浮效果和出水水质的重要因素。含气絮凝体的水平分速度有限, 如果气浮池接触区表面积过大或隔墙的高度较高,当水平分速度为零时,含气絮凝体仍处于接触区的区域内,导致杂质的二次沉降。原气浮池设置的接触区容积偏大,停留时间约120 s;隔墙的高度较低,约1.2 m。
参照相关专业手册和成熟案例, 对气浮池的结构作出调整:缩小接触区容积, 水力停留时间≤60 s〔1〕;增加隔墙的高度,使其低于池内水面0.20~0.25 m。隔墙的顶部设置倾角45°导板,倾斜导板的宽度约120 mm。导板的设置,使气泡附着物出接触区前先折流上浮,从而提高气浮效果。
3.5 接触区泥砂沉积的影响
待处理废水在进入气浮池前,SS≤60 mg/L。随着运行周期的延长, 部分颗粒物或杂质沉积于接触区内,过流断面相应地减小,气泡附着物的合速度矢量更会向下偏转〔2〕。如此,部分絮状物的上升速率减弱。针对这一现象,要增强气浮效果,尽可能地增大接触区的过流截面, 使出该区的水流在水平方向上的速度值降低,合速度逼近垂直方向。对密度大的杂质和悬浮物含量较高的来水, 应强化前工序的预沉处理,控制气浮池的进水SS≤40 mg/L,气浮池的进水流速控制在0.1 m/s 以下。
接触区与分离区的原有隔墙, 其底部与砼池底为一体浇筑成型。改进的钢制隔墙底部与池底预留约100 mm 间隙,便于接触区内的积泥排泄,保障了接触区容积和过流截面。同时修订岗位操作规程,将原有气浮池底部积泥清理周期由1 次/季度调整为1 次/月。
3.6 释放器的选型
废水处理系统最初采用TJ 型释放器,出口通道易被水中的杂质堵塞,影响气浮效果,释放器的清理工作较为频繁。改进后全部采用D=50 mm 的TV 型释放器,并安装在距进水端池壁≤200 mm、池底部≤200 mm 处。TV 型释放器具有的优点:当出现堵塞时,接通压缩空气即可使下盘下移,增大水流通道而使堵塞物排出。
4 优化后气浮处理出水效果
优化后气浮处理出水效果达到了要求的控制指标,结果见表3。
5 结论
(1)在对钢铁企业废水的处理中,采用部分回流加压气浮法可有效提高油、COD 去除率, 系统运行稳定,满足回用水质要求。
(2)通过对溶气罐的改进,增加隔板、装填阶梯环、浮球液位开关和电磁阀等,溶气效果得到提高,自动调整气、水混合比,便于生产操作、稳定运行。
(3)泵后进气方式优于泵前进气,可延长气浮泵运转周期;在保障气浮池出水水质指标前提下,适当降低回流比,节省电能消耗。
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