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【行业回顾】电除尘行业2014年发展综述

2016-03-01 16:11来源:中国环境保护产业协会电除尘委员会关键词:电除尘超低排放电除尘行业收藏点赞

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1.4.4 燃煤电厂新技术的开发应用(2014年)

1.4.4.1 低低温电除尘工程(排序按机组大小)

(1)浙江浙能嘉华发电有限公司1000MW机组原电除尘器为双列三室四电场电除尘器,出口烟尘浓度约50mg/m3,2014年初对该机组进行了低低温电除尘技术改造,将烟气温度降至90℃左右,电除尘器总集尘面积不变,所有电场采用高频电源。2014年7月投运,经测试,改造后电除尘器出口烟尘浓度降至20mg/m3左右。

(2)华润电力焦作有限公司2×660MW机组配双列四室四电场低低温+关断气流通道小室断电振打静电除尘器。这是国内首台采用的关断气流通道小室断电振打静电除尘器,以降低振打时带来的二次扬尘,提高除尘效率,减少烟尘排放。电除尘器入口烟温从145℃降低到90℃。2014年12月,经测试,当机组运行负荷约为502MW时,A、B两列电除尘器出口标干含尘浓度分别为15.3mg/m3、26.2mg/m3,达到设计≤40mg/m3的要求。

(3)华能长兴电厂2×660MW机组

采用以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线,系统中不设置WESP,每台炉配套2台双室五电场电除尘器,设计烟气温度为90℃,电除尘器出口烟尘浓度设计值为15mg/m3,要求经湿法脱硫系统后,烟尘排放浓度≤5mg/m3;已于2014年12月中旬投入使用,经初步测试,电除尘器出口烟尘浓度值约为12mg/m3,经湿法脱硫后,出口烟尘排放浓度约为3.5mg/m3,湿法脱硫的协同除尘效率约为70%。

(4)华能上安电厂#6炉600MW机组

原设计配套2台双室四电场除尘器,原设计出口排放浓度≤74.99mg/m3,采用低低温电除尘技术改造,电除尘器入口烟温由144℃降至123℃(降温第一阶段)。2014年2月,经测试,电除尘器出口烟气含尘浓度16.54mg/m 3,除尘效率为99.95%。

(5)华能榆社电厂4号300MW机组

采用低低温电除尘技术改造,工艺路线为:脱硝+热回收装置+ 低低温电除尘器+ WFGD + 烟气再热装置,将电除尘器入口烟气温度从140℃降至90℃左右,在脱硫配套的水平烟道除雾器出口增设烟气再热器,将烟气温度从43℃升高到80℃,实现干烟囱排放。机组于2014年8月投入运行,经南京电力设备质量性能检验中心测试,电除尘器出口烟尘浓度为18.7mg/Nm3,经湿法脱硫系统后,烟尘排放浓度为8mg/m3。

(6)浙江浙能台州第二发电厂2×1000MW机组;浙能温州电厂四期2×660MW机组新建工程;华能玉环电厂1000MW机组改造工程等

以上项目均采用了低低温电除尘技术,设计烟气温度为85℃~90℃,设计除尘器出口烟尘浓度限值为15mg/m3,均将于2015年投入使用。天津国投津能发电有限公司一期工程#1炉1000MW机组改造工程,改造前原除尘器出口排放值为60mg/m3,烟温为131.5℃,改造后烟温降为88℃,电除尘器出口烟尘浓度设计限值为20mg/m3,已于2014年12月投运。华电江苏望亭发电分公司#3、#4炉660MW机组改造工程,烟温改造前140℃,改造后降为95℃,改造前原电除尘器出口烟尘浓度为80~100mg/m3,电除尘器出口烟尘浓度设计限值为20mg/m3,计划于2015年2月投运。

1.4.4.2 湿式电除尘工程(排序按机组大小)

(1)上海漕泾电厂2号机(1000MW)改造工程

采用的工艺路线为:锅炉+SCR脱硝装置+干式ESP+WFGD+ WESP。WESP电场数为1个,设计除尘效率不低于75%,进口含尘浓度≤18mg/m3,出口烟尘排放保证≤4.5mg/m3。该机组于2014年12月投运,经测试,该机组的烟尘排放量仅为1.45mg/m3,SO 2、NOx的排放浓度分别为13.9mg/m 3、21.6mg/m 3,均优于燃机排放标准。WESP对粉尘的脱除率为81.95%,SO 3脱除率为69.72%,雾滴脱除率为87.35%。

(2)浙能嘉华发电厂2×1000MW机组

改造工程配套湿式电除尘器,设计除尘效率不低于70%,设计进口含尘浓度16mg/m3,出口烟尘排放保证≤4.8mg/m3。该机组于2014年6月投运,经测试,WESP出口烟尘排放浓度为2mg/m3。

(3)浙能六横发电厂2×1000MW机组

新建工程配套湿式电除尘器,采用的工艺路线为:SCR + ESP + FF + WFGD + WESP + MGGH,WESP电场数为1个,设计除尘效率不低于70%,进口含尘浓度16.7mg/m3,出口烟尘排放保证≤5mg/m3。该机组于2014年7月投运,经测试,WESP出口烟尘排放浓度为2mg/m3。

(4)大唐山东黄岛发电有限责任公司(简称黄岛电厂)#6炉670MW机组WESP改造设计除尘效率:87.5%,烟囱入口烟尘浓度小于10mg/m3。该机组于2014年8月投运,经过性能测试,机组负荷为670.3MW时,湿式电除尘器出口烟尘排放浓度为2.8mg/m3。

(5) 国华定洲发电有限责任公司# 3 、# 4 炉2×660MW机组WESP改造设计除尘效率不低于80%,湿式电除尘器出口烟尘(含石膏)浓度<5mg/m3。2014年12月,经河北省环境监测中心测试,烟尘小时平均排放浓度为2mg/m3,二氧化硫小时平均排放浓度为6mg/m3,氮氧化物小时平均排放浓度为17mg/m3。

(6)神华国华舟山电厂二期#4号炉350MW机组WESP新建工程

采用的工艺路线为:低氮燃烧+ SCR+ESP(末电场采用移动电极技术)+海水脱硫装置+WESP。WESP电场数为1个,设计除尘效率不低于70%,进口含尘浓度16.5mg/m3,出口烟尘排放浓度保证≤5mg/m3。该机组于2014年6月投运,经测试,常规电除尘器出口烟尘浓度为16.53mg/m3,脱硫出口烟尘浓度为10.76mg/m3,WESP出口排放情况:烟尘为2.55mg/m3、SO2为2.86mg/m3、NOx为20.5mg/m3。

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