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问题57:现有一印染污水项目,水量为4000t/d,原采用气浮(加PAC/PAM)——水解——接触好氧——二沉——外排工艺,水解HRT12h,好氧HRT24h,原水COD2000-2500mg/l左右,气浮出水COD1500mg/l左右,二沉出水COD600-800mg/l(出水标准为COD500mg/l),我们接手以后,加大气浮加药量,气浮出水COD降至1200mg/l左右,将接触好氧改为活性污泥工艺,污泥回流至水解前段及后段,经过二十几天后,SVI上升至20%左右,但生化池污泥上清液为绿色,二沉池出水COD升至800-1000,生化去除率大大降低,出水超标,镜检已无法观察到原生动物。不知问题出在哪里?我想可能有以下几个原因:1气浮泥水分离效果较差(刚刚维修好),大量物化污泥流至生化池,物化污泥循环导致好氧效果变差;2气浮PAC原料为废酸之类物质,量大对生化产生不利影响;3氧气仍不够,好氧DO1-2mg/L;4水解设计有问题,水解池无法排泥;5污泥回流不对,应回至好氧首端;6、水中有毒有害物质含量太高,微生物无法生存,但DO又不高,也矛盾,请帮忙分析下。
回答:
1、改为活性污泥后,二沉池污泥回流到了水解酸化池,这样改变后,水解酸化池的去除率或作用是否恶化,需要关注下,因为好氧出水恶化和进水恶化也相关。
2、系统大幅改变工艺后,微生物有适应和调整过程,这个期间,出水就可能会波动了。
问题58:关于屠宰废水的处理:是肉年屠宰厂(不涉及加工)废水,包含部分生活水,冲洗水,水量2000方每天,COD1750mg/l,BOD5970mg/l,SS800mg/l,动植物油191mg/l,氨氮50mg/l,排放标准:COD80mg/l、BOD30mg/l、SS60mg/l、油15mg/l、氨氮15mg/l。初步的工艺确定,求指教。
回答:进水——粗格栅——细格栅/旋转格栅/旋转筛网——隔油沉淀——调节池——混凝气浮——水解酸化——CASS或SBR——消毒——出水。
问题59:一、粗格栅后选择什么较好?二、隔油沉淀和气浮有必要同时存在没?三、调节池的位置用不用在气浮后水解前?调节池用不用曝气?四、气浮采用什么方式比较好,现在有说采用溶气、涡凹、浅层、组合气浮的,具体那个比较好呢?能否说明下原因?据说加压溶气易堵且适合水量小?五、关于吉林省温度较低,这方面怎么考虑?低温对氨氮去除影响应该挺大的吧?六、CASS与SBR有啥区别啊,采用那个较好?设计时是还是都应该两池并联?能否重点答下气浮工艺的选择?
回答:
1、资金允许,选旋转筛网。
2、有必要,可以降低气浮负荷。
3、调节池位置可以,后段的混凝需要水质均匀,曝气可以不要。
4、我也不太清楚。不好意思。
5、气温和水温有区别,重点看水温。温度影响时,设计负荷小些,停留时间长些。
6、根据自身投资、场地、主要污染物去除对象等因素确定,你做双池的话就是并联。
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