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问题285:
我厂是用CASS和UNITANK工艺处理水的,同样的进水,CASS池的出水总磷很低,氨氮高,而UNITANK出水就是氨氮低,总磷高。1、是不是底物浓度不高,所以导致两个工艺只能是一种菌成为优势菌呢?2、如果要总磷氨氮的出水含量都低,是不是应该适量的加入营养?3、最近厂里的产量比以前提高了10%左右,污泥变得淡黄色,而且细小,B/C只有0.1,污泥浓度有3700-4000mg/L,沉降比只有十几二十,曝气大概也就是1mg/L左右。怎么样才能把菌再培养好点?
答:
1、底物浓度低,确实两者会竞争的,通常顾及氨氮,除磷就不好。当然,2个工艺上,排泥多少决定了除磷的效果,如果除磷效果差,那么后者应该是排泥不足所致,当然排泥过多,则氨氮去除效果也会变差。
2、加了当然有益处,但其他调控指标也要控制好,如排泥,溶解氧,PH值等。
3、如果溶解氧1的话,氨氮去除可能会受影响的。另外,活性污泥浓度似乎太高了,对去除氨氮有利,但除磷就打折扣了。
问题286:
在东北我们有一个污水处理中试试验,采用的是水解酸化+接触氧化,由于在室外,随着气温的降低系统马上就不能运行了,明年还要接着试验,有没有什么措施能保住这些菌种?在明年温度回升的时候还能用。
答:
这个停时间太长了,如果长时间不运行,菌种肯定保持不了的。还是明年再培养吧。
问题287:
印染厂提标改造,进水流量58.5方/时,原水COD800~1400mg/L,SS500mg/L,B/C约为0.3。工艺流程为:调节池反应槽物化沉淀池厌氧池好氧生化池生化沉淀池扬水槽气浮池,改造后现好氧池污泥松散、SV96%(居高不下)、镜检没什么生物,好氧池COD500多,昨天测得MLSS为12000mg/l.怎么办?
答:
根据好氧池的COD和MLSS可以看出你的污泥中无效成分太多了,需要加强排泥。
问题288:
A2O工艺处理城市生活污水,设计水量是6万/天,实际5万多一点。一直以来TN去除率很低,进水25-30mg/L左右,出水在19mg/L左右。同时TP的去除也不理想,生物除磷效果很差,几乎都是以化学除磷的方式在运行。考虑到内回流可能将大量氧分子带入缺氧段不利于反硝化,于是采用时间继电器控制的方式,减少了约1/3的内回流量,约20小时后,出水氨氮从1.6mg/l左右开始缓慢上升至7。在恢复原有内回流量且增加曝气后,出水氨氮逐步得以下除至正常水平。请问:1、A2O工艺中的内回流比对硝化反应的影响呈什么样的状态?2、过大的内回流是否不利于反硝化?3、A2O工艺在除磷脱氮运行上有哪些重要的参数需要注意?4、我的减少内回流量来脱氮的想法是否存在原理上的错误?
答:
1、与硝化反应关系不大,你的出水氨氮波动还是因为这样的间歇回流打乱了活性污泥平衡所致,短期看就是出水氨氮升高了。
2、如果碳源充分,逐渐加大的内回流是可以承受的,但是,突然加大的话,还是会破坏生物系统的平衡。
3、主要参数是PH值,污泥龄,溶解氧,当然,还有最不好弄的碳源。
4、实际你内回流只要不是开太大,即使有溶解氧夹带,实际在缺氧段也不会影响多少溶解氧提升的。水量负荷已接近80%,所以内回流开大也影响不大的。总体脱氮差可能和进水有机物含量低有关,当然也可能上面讲的其他参数异常所致。除磷不好,通常问题在排泥不够找原因。
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