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袋除尘器应用中遇到的问题及解决措施

2016-05-23 10:55来源:水泥作者:李少平关键词:除尘器袋除尘器技术改造收藏点赞

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3.3采取的措施

1)将除尘风机改为锅炉风机;将袋除尘器原普通针刺毡滤料改为Nomex耐高温滤料。

2)将下料点设置在抽风点前端,见图2b。

3)根据熟料最大输送量重新设计熟料下料溜槽,缩小其尺寸,以降低除尘罩内扬尘量,降低袋除尘器的负荷。因受到现场场地影响,溜槽角度无法改变。

3.4效果与体会

1)根据现场估算,LNGM4-16型袋除尘器的新增除尘量约0.8~1.2t/h。

2)在现场条件许可的情况下,将落差较高的垂直链斗机下料溜槽倾斜安装,也可在下料溜槽内设置阻流板,不仅可减少扬尘量,也可减轻物料对链斗的冲击,延长链斗的使用寿命。

3)通过改造后,链斗机卸料口处的环境明显改善,不仅除尘器出口排放浓度达到国家标准要求,而且岗位粉尘浓度也达到标准(见表2)。尽管在夏季熟料红料现象时有发生,但由于使用了Nomex耐高温滤料,2年多来,袋除尘器运行正常。随着岗位环境的改善,不用每班清积灰,岗位人员的劳动强度大大减小,链斗机等设备磨损减轻,提高了设备的运转率。

4粉煤灰库除尘方案优化

4.1存在问题及分析

某厂为了降低水泥生产成本,需要新增粉煤灰掺入水泥磨系统。可将粉煤灰库布置在水泥磨尾,即磨房两侧,以靠近磨尾提升机和利于送粉煤灰车辆通行为原则。为此,有两种方案:方案一是独立除尘方案(见图3a):采用LFX4-16型袋除尘器(技术性能参数见表3)对粉煤灰库顶和粉煤灰输送斜槽除尘。由于除尘器选型较大,风机功率大,除尘风管长度较长,弯管较多,不利于除尘。

方案二是利用水泥磨尾负压,将粉煤灰输送斜槽尾部用Φ250mm风管连接到水泥磨磨尾罩的上部(见图3b),利用磨尾WDMC128-7型袋除尘器除尘;为便于水泥磨检修,除尘风管采用法兰连接,并设置风量调节阀(以达到斜槽不扬尘为宜,风量不宜过大)。粉煤灰库顶除尘器只承担粉煤灰库的除尘,采用LFX4-8型袋除尘器(技术性能参数见表3),并取消灰斗,除尘器箱体直接安装在库顶,这不仅减轻粉煤灰库顶的载荷,而且也降低除尘器的高度,降低风灾隐患;箱体下部安装50mm×50mm防掉袋钢丝网。综合考虑后,最终选择方案二。改造后运行正常,但2个月后,粉煤灰库顶又出现扬尘现象,送粉煤灰的汽车驾驶员也反映粉煤灰入库时间增加1/3~1/2。

原标题:袋除尘器应用中遇到的问题及解决措施
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