登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图1SCR脱硝装置烟气系统布置
氨气由液氨气化,经空气稀释后通过喷氨格栅喷入烟道内,与烟气混合后一起通过催化剂层,在催化剂的作用下发生反应将以一氧化氮为主的氮氧化物(NOx)还原,主要反应如下:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O;
6NO2+8NH3→7N2+12H2O;
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O。
由于各种原因,必然有部分氨气未能参与反应,随烟气排放,形成氨逃逸。
脱硝过程同时也会发生一些不利的副反应,催化剂中的活性组分钒在催化降解NOx的过程中,也会对SO2的氧化起一定的催化作用。SO2的氧化率随活性组分V2O5含量、烟气温度的增加而上升,要求控制在1%以下,其反应如下:
V2O5+SO2→V2O4+SO3;
2SO2+O2+V2O4→2VOSO4;
2VOSO4→V2O5+SO2+SO3。
另外,锅炉燃烧也会产生一部分SO3。逃逸氨和锅炉燃烧产生的SO3以及在SCR脱硝装置区域转化生成的SO3发生反应,生成硫酸氢铵和硫酸铵,反应如下:
NH3+SO3+H2O→NH4HSO4;
2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4。
硫酸氢铵和硫酸铵的形成互相起一定的促进作用,其中硫酸铵为干燥固体粉末,对空气预热器影响很小。硫酸氢铵是一种粘性很强的物质,很容易在空气预热器冷端沉积,并促使大量飞灰附着于空气预热器,从而影响其传热性能,增大其阻力。这就是3号机组空气预热器堵塞的原因。图2为3号机组空气预热器冷端堵塞、腐蚀情况。
图23号机组空预器冷端堵塞、腐蚀情况
硫酸氢铵的形成取决于反应物的浓度和它们的比例。3号机组燃煤为烟煤,其含硫全年平均为0.5%左右,为低硫分煤,相对其他机组3号机组锅炉燃烧产生的SO3浓度是较低的,现场检测SO2/SO3转化率为0.79%,优于1%的设计值。因此,可以判定硫酸氢铵的形成量主要是受氨逃逸的影响,解决空气预热器堵塞和腐蚀的关键是减少氨逃逸。
2氨逃逸的影响因素
2.1流场分布
流场分布是脱硝烟气系统设计最核心的部分。以往有人认为脱硝过程流场分布涉及到烟气速度分布和氮氧化物浓度分布2个部分。表1为3号机组喷氨格栅前A侧烟道截面上网格布点测试得出的各点氮氧化物浓度值。‘
表1A侧各点氮氧化物浓度
从表1可以看出,氮氧化物浓度分布基本是均匀的,因此流场分布只要保证烟气流速均匀即可,而不必考虑各点氮氧化物浓度不同的问题。同时,SCR脱硝装置入口NO分析仪采集到的NOx值具有代表性。但不同的出口点由于氨逃逸量不同,NO分析仪所测量到的值不一定有代表性。
流场设计通过流体模型试验或计算机仿真模型模拟数值计算来验证并修正烟气系统的设计,将烟气的均匀性偏差控制在合理范围内。3号机组在图1所示的B截面前的拐角处和C截面烟气改变方向处设置了导流板。设置前一组导流板的目的是使烟气均匀地通过喷氨格栅。由于喷氨格栅各个喷嘴在烟道截面上呈网格分布,因此可调节氨气使其在各个喷嘴的流量基本相同,实现烟气和氨气的均匀混合。另外,在喷氨格栅喷嘴上方设置了一定数量的扰流管,以加快氨气与烟气的混合均匀。设置后一组导流板的目的是使烟气均匀地通过催化剂,加之截面A的上方有较大的空间,实现烟气均匀通过催化剂层。
前述流场设计中一些导流板的设置没有作用,甚至起到了负面作用。流场设计要解决2个问题,一是使烟气均匀地通过催化剂层,二是使氨气尽快地与烟气均匀混合,其中解决第2个问题更为重要。烟气通过催化剂的速度一般为4~6m/s,而每层催化剂的高度仅1m,这样每层催化剂的反应时间仅0.2s左右。因此,如果在催化剂层部分区域存在氨气浓度过高,超过了脱硝需要,就会造成氨逃逸。
解决第一个问题,C截面处的导流装置对此不会有任何帮助,此处或更前位置的气流均布与最终烟气均匀地通过催化剂层无关。烟气均匀地通过催化剂取决于A截面上方有足够的空间,以及在A截面如何均流。实现第二个目的,应加强C截面前的湍流,一般认为雷诺数高的湍流扩散效果更好,因此,可以认定C截面前的导流板不利于氨气与烟气的均匀混合。
氨气通过各个喷嘴均匀地喷入烟道内,但在机组运行一段时间后的检修中发现有部分喷嘴堵塞,导致氨气喷入不均匀,且在不停机的情况下无法解决。喷嘴堵塞后,原有的喷氨格栅处氨气和烟气都均匀分布,因此实现氨气与烟气混合均匀的方法就没有了意义。
流场设计的思路应简化如下:
在C截面之前加强湍流,不进行烟气导流;A截面上方尽量保留足够大的空间,在这个区域实现烟气均匀通过催化剂层。这样可以简化布置,实现氨气和烟气尽快均匀混合,也可以简化烟气通过催化剂层的布置。
2.2喷氨自动调节和烟气分析仪表
在脱硝过程中氨的喷入是自动调节的,氨气的喷入量按照(设定的NH3/NOx摩尔比)满足机组当前运行负荷条件下脱除NOx的需要量而设定。
控制系统通过SCR脱硝装置进口NO分析仪测量值、烟气流量以及出口NO设定值计算需要脱除的NO总物质的量,根据NO-NO2的典型比例关系(1.05)折算到NOx物质的量。
注入的氨质量流量根据需要脱除的NOx物质的量确定,脱除多少物质的量的NOx就需要消耗多少物质的量的氨。控制系统通过反馈信号将计算的氨流量给定值传给气氨流量调节阀。气氨流量调节阀根据反馈信号来调节阀门的开度以控制气氨流量符合设定值。氨气流量由流量计测得,并根据压力和温度进行修正。自动调节非常重要,调节效果差意味着在某些时候喷入的氨气大于需要值,形成氨逃逸。
3号机组NO分析仪为完全抽取式,根据DL/T960-2005《燃煤电厂烟气排放连续监测系统订货技术条件》的要求,分析仪的响应时间应在180s以内。3号机组SCR脱硝装置进口、出口NO分析仪均可以在1.5min左右测量到真值,响应时间较快,但对于SCR脱硝过程仍有不足。3号机组锅炉在启停磨煤机、快速升降负荷时,NO浓度在1.5min内变化值可达30%以上,由于计算氨气喷入量所用的NO值为此1.5min以前的值,导致实际需要量与计算指令给出的值没有对应关系,如果前者大于后者,氨逃逸短时间内将大量增加。因此,有必要采用直接测量法采集NO浓度值,同时提高烟气量、氨气流量等其他仪表的精度。
在上述问题解决前,建议在进行启停磨煤机、快速升降负荷等会导致烟气量和NOx浓度大幅变化的操作时,氨气的喷入量迅速下降至较低值,以避免由于氨气喷入量大于实际需要量导致氨逃逸量突然增加。
另外,为防止过滤单元堵塞,NO分析仪设置了定时反吹,从反吹开始到重新采集到真值,需要4min左右的时间。一般逻辑上NO值采用反吹开始前的值,一旦机组烟气量和NO浓度发生变化,很容易造成氨逃逸值增加。在NO分析仪进行反吹维护时,也有必要减少氨气的喷入量。
氨逃逸的检测一般采用光学测量方法,但由于仪器安装在烟道上振动大,烟气条件恶劣,导致测量偏差大,可信度低。目前市场上没有较为可靠的用于现场测量氨逃逸的仪表,因此,不能仅依靠氨逃逸测量仪表来判断,还应根据催化剂的残余活性,设定最低出口NO浓度值。当出口NO浓度值低于设定值时,意味着氨逃逸处于一个较高的水平。现场实测表明SCR脱硝装置出口截面上各点NOx浓度存在较大偏差。氨逃逸一般不会在整个SCR脱硝装置出口截面上产生,出口截面上各点NO的浓度差异也是较大的,因此氨逃逸测量表和出口NO分析仪的安装位置非常重要,所测值必须具有代表性。
2.3其他因素
SCR脱硝装置最低运行温度必须高于催化剂的最低温度限值,当运行温度低于该值时,催化剂活性下降,喷入的氨无法被脱硝过程所利用,形成氨逃逸。
3号机组催化剂厂家提供的最低温度限值为295℃,但由于环保需要,3号机组在烟气温度达到285℃时即开始喷氨,进行烟气脱硝,必然造成氨逃逸的增加。而且,3号机组SCR脱硝装置已运行满3年,其催化剂活性有一定的下降,最低温度限值应根据催化剂残余活性、环保要求等因素重新整定。此外,也可考虑采用配煤等方式适当提高实际烟气温度。
催化剂活性下降也会导致氨逃逸的增加,通过检测,催化剂活性残值仍达到80%以上,活性下降属正常水平。积灰会导致该区域催化剂失去作用,检修期间检查催化剂积灰情况,没有发现明显的积灰区域。
2.4喷嘴
喷嘴堵塞将加剧氨逃逸的产生。现有喷氨格栅喷嘴方向(氨气喷入方向)与烟气流向相同,这样设计的优点是可避免高尘烟气直接冲击喷嘴而使高浓度烟尘堵塞喷嘴。
但喷嘴顺烟气方向也有一定的弱点,其一是氨气在混合阶段的停留时间短,与烟气的混合效果会明显弱于逆烟气方向喷入;其二是同方向布置也不能完全避免喷嘴堵塞,现场检查发现紧挨烟道壁的喷嘴基本全部堵塞,中间的喷嘴也有少量堵塞。在机组长时间运行的条件下,烟道壁、喷氨格栅上方烟道内钢支架以及扰流管逐步积灰形成一定厚度后成片掉落,从而堵塞正下方的喷嘴。
因此建议对喷嘴进行改进,可在每个喷嘴上方安装一把“小伞”,通过“小伞”的作用,将氨气同方向喷入改为逆方向喷入,延长氨气在混合阶段的停留时间,加强与烟气的混合,同时也避免了落灰堵塞喷嘴。
3结语
3号机组在低SO3浓度水平下,空气预热器被硫酸氢铵严重腐蚀并造成堵塞,其根本原因是氨逃逸。因此如何降低氨逃逸量,是所有安装SCR脱硝装置机组面临的问题,应该予以高度重视。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
一、引言随着全球对环境保护的关注度不断提升,工业废气排放中的氮氧化物(NOx)作为主要污染物之一,其治理成为关键议题。传统的烟气脱硝技术,如选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)等,在实际应用中面临诸多挑战,如适用温度范围窄、催化剂易中毒等。臭氧发生器作为一种新型的烟气脱硝
2023年9月受成都邀请,合肥华创碧蓝科技有限公司派遣首席工程师带队对特种水泥之安庆白水泥烟气脱硝工程给予技术经济探究与拆解。针对白水泥烧成温度高,单位产品初始NOx产生量是普通窑炉3~5倍的现状,“碧蓝科技”给出LNB+SCC+SNCR+SCR+IC-PAI的组合工艺路线,技术路线经国外同行及建设方认可后。国信
据大维高新消息,近日,浙江大维高新中标湖北京兰水泥集团钱场公司SCR脱硝项目。湖北京兰水泥集团钱场公司位于湖北省京山市钱场镇,项目采用中温高尘SCR脱硝技术,SCR反应器布置在C1出口和余热锅炉之间,该生产线采用六级旋风预热器,C1出口温度在260℃±10℃,大维高新针对六级预热器C1出口温度低且SO
在环保与绿色发展的浪潮中,垃圾发电作为资源循环利用的重要一环,正以前所未有的速度改变着我们的能源格局。为了破解这一过程中产生的氮氧化物排放问题,启源(西安)大荣环保科技有限公司(以下简称“启源大荣”)一直以来秉承以用户需求为中心,以技术创新和专业服务为核心竞争力,采用先进的材料与
2月11日,台泥(辽宁)水泥有限公司SCR脱硝技术改造项目工程总承包招标公告发布。本项目采用高温高尘SCR脱硝工艺,建设高温高尘SCR脱硝反应系统及其配套公用辅助系统,达到在生料磨开磨或停车状态下窑尾烟气NOx稳定控制≤50mg/Nm3,氨逃逸≤5mg/Nm3,降低环保风险,保障生产安全稳定高效运行。公告如下:
随着“双碳”目标的提出,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向,推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。与此同时,环保政策逐渐完善,排放指标日益严苛,依靠单一治理技术来应对污染治理已经不能满足“新常态”下国家对环境治理的
1月14日,安徽华塑股份有限公司水泥超低排放改造项目(SCR脱硝工程)(二次)中标候选人公示。第一中标候选人:安徽紫朔环境工程技术有限公司;第二中标候选人:同兴环保科技股份有限公司。安徽华塑股份有限公司水泥分公司拥有1条4.3*64m熟料干法生产线,熟料设计产能80万吨,配套一台4.2m*13m水泥磨,
1月6日,蒙自瀛洲水泥有限责任公司2000t/d新型干法水泥生产线SCR脱硝改造项目中标结果公告发布。西安龙净环保科技有限公司中标,报价896万。
1月2日,登电集团水泥有限公司2024年超低排放升级改造项目公开招标公告发布。项目预算金额1899.21万元,分五个标段。登电集团水泥有限公司2024年超低排放升级改造项目公开招标公告
中国招标投标公共服务平台发布淅川中联水泥有限公司4500t/d水泥窑窑尾烟气脱硝深度治理项目中标候选人公示,河南中材环保有限公司,辽宁希维环保科技有限公司入围,第一候选人报价2961.1万元。本项目计划对淅川中联现有的4500t/d熟料新型干法水泥生产线进行窑尾烟气进行脱硝超低排放技术改造工程。采用
经过短短几年的井喷式增长,中国垃圾焚烧发电行业提前进入下半场,增长放缓、产能过剩、空间有限,市场进入存量时代。与此同时,随着江苏、浙江发布严苛的垃圾焚烧发电排放标准,垃圾发电企业面临提标改造的挑战。双重因素作用下,垃圾发电企业面临不小的生存压力。降本增效成为企业的重要诉求,而既能
01绿色启航,赋能发展近日,由湖南省建筑材料研究设计院有限公司(简称HNBMI)总承包的云南活发集团刘总旗水泥有限公司(简称云南活发水泥)预热器氮氧化物超低排放P-SCR脱硝改造项目正式开工,这标志着双方在推动水泥行业绿色升级、节能减排领域迈出重要一步。此次改造项目采用HNBMI自主研发的P-SCR联
3月6日,甘肃电投集团2025年度脱硝SCR催化剂采购项目中标结果公示。东方凯特瑞(成都)环保科技有限公司中标,中标价格1296.85888万元,单价约14800元/立方米。据悉,该项目招标范围为(1)甘肃电投张掖发电有限责任公司:脱硝SCR催化剂采购数量约226.28立方米,包括催化剂的设计、制造、供货、指导安
3月5日,国能安徽公司宿州电厂#5、6炉机组脱硝超净排放改造公开招标中标候选人公示。第一中标候选人:烟台龙源电力技术股份有限公司,报价:777.3万元;第二中标候选人:国能龙源环保有限公司,报价:820万元。国能宿州热电有限公司的2台机组锅炉脱硝装置采用“高含尘布置方式”的选择性催化还原法(SC
3月5日,贵州锦屏和泰水泥有限公司超低排放改造项目设计+施工(含设备采购)总承包中标候选人公示。第一中标候选人:香山红叶集团有限公司;第二中标候选人:福建卫东环保股份有限公司;第三中标候选人:山东福源节能环保工程有限公司、贵州隆瑞建设有限公司。该项目拟定采用高温高尘SCR尘硝一体化的技
2月27日,郑州公用集团东部生活垃圾焚烧发电厂顺利完成6号炉脱硝催化剂更换,这是该厂自2019年投运以来首次实施脱硝催化剂更换工程,不仅解决了催化剂活性衰减问题,还形成了从“故障维修”到“预防性维护”的标准化流程,标志着集团环保设施运维能力取得重要突破。集团东部生活垃圾焚烧发电厂6号炉SCR
据大维高新消息,近日,浙江大维高新中标湖北京兰水泥集团钱场公司SCR脱硝项目。湖北京兰水泥集团钱场公司位于湖北省京山市钱场镇,项目采用中温高尘SCR脱硝技术,SCR反应器布置在C1出口和余热锅炉之间,该生产线采用六级旋风预热器,C1出口温度在260℃±10℃,大维高新针对六级预热器C1出口温度低且SO
2月25日,新余钢铁烧结脱硝催化剂公开招标招标公告发布。招标数量:134m3。技术规格:(1)用中高温峰窝状钒钛系催化剂,25孔,满足脱硝温度280℃~320℃的运行要求。蜂窝式催化剂的主要化学成分为TiO2、V2O5和WO3。(2)催化剂的化学寿命25200小时/3年,催化剂的机械寿命不少于10年。(3)脱硝系统出
2月26日,紫江水泥发布贵州开阳紫江水泥有限公司水泥熟料生产线超低排放改造项目招标文件。详情如下:
日前,长垣益通生物质热电有限公司2025年第一批低温脱硝剂询比单采购公告发布。详情如下:长垣益通生物质热电有限公司2025年第一批低温脱硝剂询比单采购公告本项目对长垣益通生物质热电有限公司2025年第一批低温脱硝剂进行询比采购,已由长垣益通生物质热电有限公司决策立项,资金自筹且已落实。项目已
近日,由光大技术装备自主设计与供货的光大常高新环保能源烟气提标改造低温SCR脱硝项目顺利通过“72+24h”试运行考核。其中,烟气污染物NOx提标改造采用光大自主低温SCR脱硝技术,SCR反应器布置在除尘器出口,烟气采用SGH升温至180℃后进入低温SCR脱硝反应器进行脱硝反应,进一步脱除烟气中的NOx,SCR
2月17日,冀东水泥江津公司一线SCR脱硝技术改造项目中标候选人公示。第一中标候选人:唐山盾石建筑工程有限责任公司,报价:13476860.00元;第二中标候选人:陕西烨熠建设工程有限公司,报价:13772000.00元;第三中标候选人:陕西凯南建筑工程有限公司,报价:13745160.00元。本项目拟拆除一线窑尾增
近日,河南省生态环境厅印发《工业企业脱硫脱硝氨逃逸现场监测技术规范》(征求意见稿),旨在提升河南省工业企业固定污染源废气经脱硫脱硝后氨逃逸监测能力,规范氨逃逸的精确测量工作和技术要求。详情如下:河南省生态环境厅关于《工业企业脱硫脱硝氨逃逸现场监测技术规范》公开征求意见的公告提升我
中国招标投标公共服务平台发布鹤壁鹤淇发电有限责任公司(300MW机组)#2机组脱硝深度治理改造谈判采购结果公告,安荣信科技(北京)股份有限公司中标。该项目采购范围为鹤壁鹤淇发电有限责任公司(300MW机组〉#2机组脱硝深度治理改造项目的全部内容,即完成对鹤淇发电(300MW机组)#2机组实施总量精准喷氨
在习总书记生态文明思想和两山理念的引领下,国家对环保的要求已提升到满足人民日益增长的美好生活对青山碧水蓝天的需求。水泥行业作为氮氧化物排放的第三大户,排放标准提升成为必然趋势,水泥工业的大气污染物防治也将开启一个全新的阶段,特别是进入国家“十四五”规划后,对水泥工业的大气污染防治
中铸产业网发布武安本级炼铁部三烧烟气脱硝BOO项目中标候选人公示,山东国舜建设集团有限公司为第一候选人。本项目招标人为新兴铸管股份有限公司,需要在三烧原湿法脱硫的区域进行改造,主要解决目前烧结烟气通过活性焦脱硫后的NOx和氨逃逸的问题。本工程项目采用BOO承包模式,投标方负责整个建设总包
锅炉烟气、玻璃熔窑烟气、焦炉烟气等大型点源常存在烟气拖尾,有的能达到数百米,采用氨法脱硫工艺时烟气拖尾尤为严重,甚至造成“硫铵雨”。大型点源采用氨水脱硝过量喷氨也往往导致有色烟气拖尾。烟气拖尾造成的二次视觉污染曾成为环保的关注焦点,氨逃逸对区域细颗粒物(PM2.5)也具有重要影响,急
随着2023年11月15日国家生态环境部部常务会议通过《关于实施水泥行业超低排放的意见》这一重磅政策,水泥行业实施超低排放已势在必行。所谓超低排放,是指通过多污染物高效协同治理,使其达标排放。具体指标控制值为:颗粒物≤10mg/Nm3,二氧化硫≤35mg/Nm3,氮氧化物≤50mg/Nm3。超低排放最早始于火电
山西省环境保护产业协会团体标准《氨气在线自动监测技术要求》已完成征求意见稿,为了保证团体标准的科学性、实用性,现公开征求意见。《氨气在线自动监测技术要求》是针对污染源脱硝治理效果及烟道中过量氨气连续监测设备技术要求文件,适用于有脱硝治理设施的排放源及其他有氨排放的工业企业氨逃逸排
电石渣是PVC生产企业采用电石法生产时排出的工业废渣,其主要成分是Ca(OH)2,含量可达80%以上,同时含有少量从石灰石和焦炭中带来的SiO2、Al2O3和Fe2O3。电石渣呈灰色,并伴有刺鼻的气味。近年来我国每年产生电石渣近4000万吨(干基),数量庞大。过去采用堆放或填埋方式,不仅占用大量的土地,而且因
日照中联水泥拥有两条2*2500t/d新型干法水泥熟料生产线,采用窑外预分解旋窑生产工艺。应环保要求,2014年日照中联水泥增加SNCR脱硝系统降低NOX排放。使用初期,NOX排放指标为400mg/m以下,脱硝氨水使用量1#窑约300Kg/h,2#窑约450Kg/h。在2017年NOX排放指标调整为300mg/m以下,1#窑约430Kg/h,2#窑约650Kg/h,下表是2014年至2018年脱硝氨水消耗统计。
随着高炉大型化的发展,对焦炭质量要求将逐步提高,优质炼焦煤资源将更加紧缺。建设生态文明是中华民族永续发展的根本大计,是一项长期的战略性任务。推进生态文明建设对焦化行业的环境治理提出新的、更高的要求。因此,焦化行业的环境治理任务依然任重而道远。
近日,山东省生态环境厅发布《全省“十四五”和2021年空气质量改善目标及重点任务》,明确指出6月底前,完成焦化、水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业无组织排放深度治理;严格控制火电、水泥、玻璃等行业脱硝氨逃逸;三是6月底前完成石化、化工、工业涂装、包装印刷4个行业VOCs治理提标改造3395家,综合去除率分别达到70%、60%、60%、60%以上。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!