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(3)新建集中大灰仓,气力输送管道加长,初投资及运行成本都会偏高。
2.2.2.3 14 # 除尘箱体改为大灰仓
6 # 高炉煤气干法布袋除尘每个除尘箱体有效容积约 80 m 3 ,中间灰仓有效容积约 6 m 3 。根据实测除尘灰堆积密度约为 0.72 t/m 3 ,则大灰仓(高料计报警)3 天贮灰量最大为 58 t,可满足。若按理论计算考虑,则剩下的 32 t 灰量可考虑贮存于其他的 13个中间灰仓。大灰仓支撑载荷按满仓积灰荷载 123t 考虑设计,而 13 个中间灰仓贮灰 32 t 荷载小于原设计中间灰仓支撑荷载,故大灰仓和 13 个中间灰仓支撑荷载是完全满足 3 天贮灰量 90 t 要求的。
2.2.3 改造后工艺流程
改造后工艺流程见图 2。
2.2.4 改造工艺布置
系统布置仍为双排布置(东西向),依次为1#~13# 除尘箱体,保留中间灰斗,灰斗下端加湿机拆除;北侧靠近厂区道路的14# 除尘箱体由除尘设备厂家改造为大灰仓,气力输送外力气源采用0.3~0.6MPa 氮气。输灰管道、弯头和三通采用内壁镀衬陶瓷管道,以增强管道的耐磨性能,输灰管道通径DN150 mm。吸排车通过吸引装置将为保证大灰仓卸灰通畅,在其箱体下锥体设置仓壁振动器。
为了防止大灰仓在吸排车吸灰过程中,吸入空气,引起灰仓布袋及吸排车布袋燃烧,设计压力为~0.1 MPa 氮气分别进入大灰仓和吸排车吸引装置。进入大灰仓氮气设置气动球阀,大灰仓仓内压力≤0.05 MPa,阀门开启;大灰仓仓内压力≥0.1 MPa,阀门关闭,目的是大灰仓在吸排车吸灰时,始终维持0.05~0.1 MPa,防止空气进入。
大灰仓设置高、中、低料位计,用于检测灰位,并高位及低位进行报警。
2.3 施工
(1) 在确保14# 除尘箱体17.188 m 层、25.478m层进、出口与煤气管隔断密封严密前提条件下,完成14# 除尘箱体改造大灰仓工作,以确保单个或单排除尘器箱体改造后,可以直接使用气力输送输灰。
(2)14# 除尘箱体改造大灰仓后,完成气力输送管施工,管道可以施工至放置加湿机4.500 m 层平台处。
(3)在保证除尘器进、出煤气管上、除尘器锥体下方、中间灰仓阀门密封性完好的前提条件下,可以将1#~13# 除尘器箱体以单个或单排方式组织施工(最好是单排),将加湿机拆除后,直接与气力输送管道对接。
3 改造效果
2017 年6 月6# 高炉大修期间,布袋除尘输灰系统开始技术改造,历时20 天,将原来各个箱体的加湿机拆除,由加湿输灰改造为气力输灰,各箱体的高炉瓦斯灰集中输送到一个大灰仓,再由吸排车转运出去,大大降低了职工劳动强度,减少输灰扬尘,减少环境污染,改善作业环境。目前输灰系统运行稳定,安全环保,改造取得优良效果。
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