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12月14日白班清理A主泵密封水滤网:较干净。
由于树脂高温分解产物会造成热力设备结垢及腐蚀、过热器和汽轮机的积盐。处理措施:
(1)暂不停机。由于两台混床内树脂没有明显减少,且给水、炉水pH正常,给水氢电导率、炉水电导率也在正常范围内,锅炉为汽包炉,判断进入水汽系统树脂量很少。暂不停机,加强水汽品质监督,特别是蒸汽和凝结水氢电导率的监督。
(2)加大2#炉排污量,降低锅炉参数。在原因未查明、水汽品质未正常情况下,机组降负荷至100 MW运行。
(3)由于CD2B树脂捕捉器压差升高,且该混床检修期间曾对水帽检查过,因此怀疑检查过程中损坏了该混床底部水帽内垫片。将CD2B内树脂导出,对高速混床CD2B及树脂捕捉器解体检查,发现树脂捕捉器进水侧有少量破碎树脂,出水侧无树脂;对混床内部检查,发现顶部进水绕丝管内部有少量树脂;将混床底部水帽全部拆开检查,未发现水帽损坏及松动;更换部分橡胶垫片,投运凝结水高速混床CD2B,在树脂捕捉器排水阀放水未发现树脂,树脂捕捉器压差正常。判断运行中CD2B树脂不会进入系统。
(4)在高速混床CD2B处理期间,试运高速混床CD2A,从该混床树脂捕捉器排水未发现树脂,树脂捕捉器压差也无明显增加趋势,排除CD2A漏树脂的可能。CD2A正常投运,电动旁路自动保持40%开度,监视蒸汽电导率的变化,发现电导率下降比较缓慢。
(5)CD2B投运后,电动旁路自动全关,蒸汽电导率下降较快,当电导率降至0.2 μS/cm后,联系值长将2#机组增加20 MW负荷。增加负荷后蒸汽电导率稍有回升;保持负荷不变,当电导率下降至0.2 μS/cm后,再联系值长继续增加20 MW负荷。如此反复,至12日中班,机组负荷保持约230 MW,水汽品质也达到标准。
2 原因分析
凝结水高速混床树脂在上下隔板之间,通过隔板间的不锈钢水帽隔离,进水通过水帽进入树脂,通过树脂层进行处理后,再通过下水帽出水(图 1)。上水帽的间隙为0.35 mm,下水帽的间隙为0.3 mm,树脂捕捉器滤元缝隙宽度0.20 mm。树脂粒度范围:阳树脂0.63~0.81 mm,阴树脂0.45~0.71 mm。根据对混床水帽和树脂捕捉器的检查情况,判断树脂不是在运行阶段进入系统,只有在此次机组启动和上次机组停运阶段漏入系统。树脂从高速混床漏出只有两个途径:从上水帽漏出;从下水帽漏出。
从图 2分析,由于凝结水泵位置最低,与除氧器的高度差约20 m。在凝结水泵停运时,如果凝结水泵出口止回阀失灵的情况下,凝结水泵会倒转,此时除氧器及低加的水会回流。如果此时高速混床未退出运行,高速混床会出现反洗现象,颗粒小于0.35 mm的树脂可能会从高速混床进水水帽漏出。追查上次机组停运情况,12月8日因其他原因,2#机组在启动过程中是紧急停运。当时两台高速混床处于运行状态,旁路阀全关闭。通过对汽机凝结水泵的运行情况检查,因凝结水泵停运后,凝结水泵出口电动阀自动关闭,所以不能发现凝结水泵是否倒转。但凝结水泵停运后,其出口电动阀关闭时间长约150 s,还是存在短时间水泵倒转的可能。
(2)从下水帽漏出。如果下水帽损坏,树脂会进入出水侧。检查树脂捕捉器完好,捕捉器垫片完好;树脂捕捉器进水侧有少量破碎树脂,出水侧没有树脂,说明树脂不是从下水帽漏入。所以运行中树脂不会进入水系统。混床投运过程中,需启动再循环泵从混床出水抽水至混床进水,进行循环,保证混床出水水质。这一过程再循环泵进水没有经过树脂捕捉器,如果下水帽损坏,树脂有可能进入混床进水母管,此时混床旁路阀处于开启状态,树脂就进入了水汽系统。这种情况下,在混床进口水帽中会有大量树脂。检查中未发现。
综合以上情况,高速树脂是从上水帽漏出。即:12月8日机组紧急停运过程中,因高速混床没有及时退出,运行中的高速混床出现反洗现象,造成少量小颗粒树脂从高速混床进口水帽漏出,凝结水泵出口止回阀失灵,树脂进入凝结水系统。在此次机组启动前,水系统冷态冲洗时,高速混床不投运,树脂通过高速混床旁路进入水汽系统。树脂进入水汽系统首先进入电动给水泵前置泵滤网,由于前置泵滤网运行中可进行手动冲洗,冲洗的出口进入地沟,在冲洗过程中不能发现具体的堵塞物;给水泵主滤网运行中不好冲洗,必须停泵冲洗。由于运行中对给水泵前置泵进行冲洗,所以前置泵滤网中树脂较少。
此次树脂漏入系统量较少,给水、炉水水质没有发现水质异常,只有蒸汽的氢电导率较大,最高过热蒸汽电导率1.8 μS/cm(标准值0.15 μS/cm)超标;凝结水电导率没有显示;给水电导率由于水样小,也没有显示,对运行的监视有明显影响;同时机组启动阶段水质较差,运行人员对蒸汽电导率高没有引起足够重视。
3 预防措施
预防措施有:
(1)机组停运前先停运高速混床,高速混床退出运行后,再停凝结水泵。
(2)机组启动阶段,加强取样器的冲洗,防止堵塞。及时投入化学在线仪表,加强化学仪表的数据分析,发现异常及时汇报和查找原因,并联系处理。
(3)将树脂捕捉器增加窥视孔,及时检查、判断树脂捕捉器压差大的原因。
(4)在树脂再生时加强反洗,去除树脂中的破碎树脂及小颗粒树脂。
(5)此次树脂是上次停机时漏入,在此次机组启动前的水冲洗阶段已排出一部分,还有部分在给水泵滤网中。在机组点火前对运行的给水泵滤网进行检查,可提前发现问题。
(6)在事故处理过程中,判断漏入的树脂量是关键;水汽品质特别是给水和炉水pH是依据。如漏入树脂量大或给水、炉水pH大幅降低,应立即停炉处理。
(7)在判断高速混床不漏树脂后,要及时投运混床,以保证凝结水水质。如混床存在继续漏树脂的情况,应立即停炉处理。
(8)由于树脂在高温下分解,如果是直流炉,在发现树脂进入水汽系统后,必须立即停炉处理,防止水汽系统腐蚀、结垢、结盐。此次处理方法是在漏入树脂量不大,锅炉为汽包炉的前提下进行的处理。
04 汽轮机高压缸叶片磷酸盐沉积及对策
以往检修化学检查中,均发现汽轮机高压缸叶片盐垢中含有磷酸盐成分,且含量较高(30%左右)。磷酸盐沉积,是因为蒸汽参数高于一定值时,磷酸盐在蒸汽中的溶解度大幅提高、携带量加大,而且基本在高压缸沉积。究其根源,炉水的磷酸盐含量是关键。因此,制定了过热蒸汽含磷酸盐试验的方案。
1 过热蒸汽含磷酸盐试验方案
试验方案主要分两个阶段:第一个阶段测试磷酸盐正常加药情况下,机组启动阶段与正常运行阶段的过热蒸汽磷酸盐含量;第二个阶段测试降低磷酸盐加药量情况下,机组启动阶段与正常运行阶段的过热蒸汽磷酸盐含量。
2 试验过程
2014年6月14日,1#机组A检修结束启动前,在过热蒸汽氢电导率仪出水后安装经再生处理的阴离子交换装置,启动48 h后拆下阴离子交换装置。取出所拆下阴离子交换装置内的树脂,用3%的氢氧化钠溶液浸泡4 h。取浸泡液,用稀盐酸调节pH至7.0左右,测试该溶液中含较高磷酸盐成分(因通过阴离子交换装置的实际水量无法准确测试,因此蒸汽中磷酸盐具体浓度无法估算,只能定性分析磷酸盐存在)。2014年7月15日对正常运行情况下的阴离子交换装置进行测定,发现含有微量磷酸盐成分。2014年9月10日2#机组启动时进行了试验,测试含有较高磷酸盐成分。2014年10月28日2#机组启动时化学专业通知运行采取磷酸盐低加药量运行。在启动与运行阶段过热蒸汽中均未发现磷酸盐成分。
3 试验结果
在正常运行时蒸汽中不含磷酸盐。蒸汽中磷酸盐主要存在于机组启动阶段,此时因取样水较脏、化学仪表不投运,锅炉排污量大,磷酸盐手动加药难以控制,有磷酸盐超标现象。
根据试验结果,可判断:汽轮机叶片磷酸盐垢,与机组运行及启动阶段加药量有密切关系。建议:机组启动阶段将磷酸盐加药量降至合理范围,并尽快投用凝结水精处理系统。
4 加药方案调整及高压缸磷酸盐沉积改善情况
根据标准《火电厂汽水化学导则第2部分:锅炉炉水磷酸盐处理》(DL/T 805.2—2016)锅炉加药为低磷酸盐处理,对炉水的磷酸根含量没有低限要求。调整后机组启动阶段的水质控制为机组点火后不加磷酸盐,通过加氨、联氨控制炉水pH,期间每0.5 h测定给水、炉水pH不小于9.5;汽机冲转前加磷酸三钠,调整锅炉水质。调整后蒸汽中不含磷酸盐,可有效减少汽机高压缸的结盐,提高汽机效率。2015年10月试验结束,2#机组检修时高压缸转子没有结盐现象。
05 结语
综上所述,可以得出:
(1)加强次氯酸钠“有效氯”、“游离碱”两项指标的验收、超滤出水余氯控制在0.3~0.5 mg/L范围、加强检修消缺,可有效防止次氯酸钠加药管道堵塞。
(2)机组停运期间,高速混床未退出运行的情况下停运凝结水泵,易引起高速混床反洗现象发生。高速混床树脂会从进水水帽漏入水汽系统,机组启动时造成水汽品质恶化。
(3)汽包锅炉在少量树脂漏入水汽系统后,通过加大锅炉排污量、降低锅炉参数、投运高速混床,在保证给水、炉水pH正常的情况下,可不停机处理。
(4)高压缸内的磷酸盐沉积主要来自于机组启动阶段,通过对机组启动阶段的水质控制,机组启动阶段采用全挥发性处理,即通过加氨、联氨控制炉水pH,有效减少汽机高压缸的结盐,提高汽机效率。
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