登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
摘要:当今钢铁厂大多采用转炉顶底复合吹炼转炉炼钢。转炉吹炼的附加产物多,处理工序复杂,处理困难。随着对环保问题的重视,已影响到钢铁厂的生产,目前环保治理是许多钢铁厂重点项目,工业除尘是其中的关键一项。本文重点介绍转炉干法除尘系统粉尘排放异常解决。
1、300吨转炉干法除尘系统简介
转炉一次除尘采用干法回收系统,主要原理为高温的转炉烟气在ID风机的强制作用下,经过转炉汽化冷却系统回收一部分热量后,烟气温度降低至800~1100℃,后经蒸发冷却器的作用将粗灰滤除,随后的烟气通过电除尘器再次降温及除尘作用,将含尘量降至10mg/m3以下,温度控制在70~80℃左右,进行回收处理。
2、干法除尘粉尘排放影响因素及解决对策
某炼钢厂采用2+3的“全三脱”两步冶炼生产模式,配置有2座300t脱磷转炉和3座300t脱碳转炉。5座转炉一次除尘系统均采用了普锐特的干法除尘技术,除尘设备规格相同。这5套干法除尘系统于2009年初陆续完成调试,并交付生产营运,目前5条干法除尘工艺线的蒸发冷却器出口温度控制模块、电除尘器的 振打时序控制模块、风机转速控制模块及主要工艺参 数的设定相似,至今已有近9年时间。除尘系统一直存在粉尘排放不太理想的问题,通过针对性的现场除尘运行数据采集、除尘设备检查,了解到目前的干法除尘系统存在的主要问题有:由于没有具体粉尘测试数值,主要通 过放散烟囱口排放烟气的色泽、透光度 判断,且在线粉尘监测仪监测数值不准确,目前主要 通过目测放散烟囱口排放烟气,认为在吹炼开始阶段,粉尘排放不理想。
2.1 干法除尘系统的运行及参数分析
(1)蒸发冷却器出口温度控制。在吹炼期间,蒸发冷却器入口烟气温度约950℃,出口温度设定值180℃,蒸发冷却器平均加水量为70m3/h,平均蒸汽用量为12t/h,且蒸汽从兑铁阶段就开始注入。在整个吹炼过程中,蒸发冷却器出口温度最终控制193~210℃之间。
可以从上图1趋势看到,蒸发冷却器出口实时监测温度曲线,变化趋势较为平缓。可判定目前的蒸发冷却器出口温度控制正常,工艺参数设定值合理,满足电除尘器入口工作温度在160~180℃工作区间。
(2)电除尘器的振打时序。通过调取电除尘器的阳极、阴极、进出口分布板振打时序的历史数据,电除尘器均采用了独立程序功能块,该功能块所采用的完全不同的阳极、阴极振打周期时间表,大概运行了2年左右。
目前电除尘器所采用的阳极振打时序表(吹炼期)见下表 1。
笔者认为该振打周期表可能存在下述2个问题。
在吹炼期,第四电场采用高频率振打模式会影响电除尘器出口的粉尘排放。因为在吹炼期,经过第4电场的粉尘量尽管很少,但或多或少总有一些粉尘被电场捕集,附着在阳极板上。此时若开启阳极振打,第4电场末段的粉尘会直接被烟气带到下游,在电除尘下游已无有效的除尘装置,若放散,将直接随烟气排放出去。故在振打时序表中,第四电场的阳极振打装置一般在吹炼期不工作;且阳极板振打装置的连续振打时间设定为60秒。设定值在30秒左右即可,因为振打锤头能够使 阳极板获得满足清灰要求所需要的加速度,30秒内的振打频次,可以满足正常阳极板的清灰要求。若该时间设定过长,可能并不会带来更佳的阳极板清灰效果,可 能会形成振打清灰时的二次扬尘,同时提高振打机构的 维护工作量。
(3)电除尘器的第一电场二次电流平均值过低。通过电除尘的运行监测参数普遍存在的一个的问题是:第一电场的二次电流值非常低,闪络相对频繁。在排除表计测量回路本身故障的原因外,分析其中可能的原因主要有:
①阳极板或阴极线积灰严重;
②进口烟气中的 含尘浓度过高,产生电晕封闭现象;
③阴极线脱落或变形严重。
2.2 干法除尘系统粉尘影响因素及解决对策
(1)蒸发冷却塔的双介质喷枪前的喷嘴易堵塞雾化喷嘴出口,可能导致蒸发冷却器该区域降温效果差,其余喷嘴喷水量加大,水雾化效果变差(主要体现在水雾化粒径变大,需更多的蒸发停留时间);若问题喷枪数量占比过大,长时间运行可能产生的后续问题有:粗灰变潮、蒸发冷却塔内壁局部区域易挂灰、蒸发冷却塔除尘效果变差,增大后续电除尘器的除尘压力。同时蒸 发冷却塔的双介质喷枪的尾部供水管内壁附着大量的层灰白色的水垢。较为严重的地方水垢几乎堵塞了3/4的管道截面。如图2。
喷水管路堵塞,导致在喷头处水压偏低,长时间运行,可能发生堵塞问题。
(2)转炉配套电除尘器的入口烟道120°弯头处积灰严重,电除尘入口爬坡段烟道出口积灰严重,积灰时间长,表面已经硬化。整个灰堆约占截面的20%左右,积灰点至电除尘器入口水平段烟道(约3m)内部干净,无积灰问题。
根据现阶段实际吹氧量60000Nm3/h,蒸发冷却器出口计算烟气流量223500Nm3/h,当电除尘入口烟气温度为160~180℃时,电除尘器入口DN2400烟道内烟气流速在21.8~22.4m/s,对于转炉一次除尘管道设计,该流速为合理设计值。分析烟气在爬坡管道出口,局部烟气可能分布不均,导致部分大颗粒粉尘沉积,时间长了,灰积成堆,表面硬化,将加剧这个问题。常规采取的主要方式为定期清理,我们采取增加一路氮气自动吹扫管路,在吹炼末期自动吹扫20秒左右,其中氮气吹扫口与烟气逆向吹扫。
(3)在现场检查过程发现,在经过连续机械振打清灰后,第1电场的许多阳极板上仍然附着的很多灰粉,阳极板局部区域产生反电晕问题,影响除尘效果。框架上的阴极线的上端脱开或断线,可能引起电场内拉弧放 电及电场短路,需利用检修机会取出。个别阳极板的机械振打,个别锤头及砧子已错位或偏心,导致该列阳极板未能有效清灰。
我们采取的的措施是利用检修计划,检查阳极板振打装置是否正常工作,针对振打锤子及砧子,进行校正,并结合大修机会进行彻底清理或更换新的阳极板。
3、结语
通过对转炉干法除尘系统进行简要介绍,通过现场实际设备及工艺运行,查找干法除尘电场粉尘污染的源头原因,通过采取切实可行的有针对性的手段,最终实现了转炉冶炼干法除尘系统粉尘达标运行,取得了较 好的经济效益及环境效益。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
1月8日,中冶设备总院中标包头市吉宇钢铁有限责任公司转炉一次干法除尘EPC项目。该项目为新建110吨转炉干法除尘成套工程,核心工艺采用公司自主研发的转炉一次烟气超净除尘工艺系统技术,主要包括:蒸发冷却器系统、静电除尘器系统、轴流风机系统、净煤气管道系统、煤气冷却器系统、切换站系统等建设内
日前,鞍钢集团电子招标投标交易平台发布鞍钢股份炼钢总厂三分厂转炉干法除尘新增备用电除尘系统项目总承包中标候选人公示,中冶节能环保有限责任公司拟中标,报价1698万元。鞍钢股份炼钢总厂三分厂转炉干法除尘新增备用电除尘系统项目总承包项目编号ZB2203070230拟中标单位中冶节能环保有限责任公司
日前,包钢电子招标采购平台发布包钢薄板厂转炉干法除尘系统超低排放改造金属膜除尘器系统项目招标。详情如下:包钢薄板厂转炉干法除尘系统超低排放改造金属膜除尘器系统项目招标1.招标条件本招标项目包钢薄板厂转炉干法除尘系统超低排放改造金属膜除尘器系统项目招标,招标人为内蒙古包钢钢联股份有限
摘要:以河钢集团唐钢公司第二钢轧厂炼钢转炉的干法除尘系统为研究对象,对其除尘机理,流程,应用难点等进行了分析,针对性地提出了干法除尘工艺优化方案,极大地提升了炼钢转炉的除尘效果,降低了工作时的能源消耗,具有极大的应用推广价值.
12月4日,中冶节能环保中标宝钢股份二炼钢3x300吨转炉煤气净化系统改造项目,合同额过亿元。项目背景宝山钢铁股份有限公司作为国内钢铁行业翘楚,坚持精品发展、绿色转型和智慧升级,此次改造的二炼钢300吨转炉一次干法除尘系统,由于出现排烟能力不足、粉尘排放浓度高、电除尘器频繁泄爆等诸多问题,
摘要:转炉煤气在钢铁企业生产的过程中以二次能源的地位存在,有着相当的地位,实际生产的过程中如何有效的回收利用这一材料对于循环经济的发展和清洁生产的过程都有着十分重要的作用,因而文章就此进行分析,探讨回收量的改进措施,希望可以给有关从业人员以启发。1前言转炉炼钢的过程中产生的高温炉
摘要:针对转炉干法除尘蒸发冷却器喷枪堵塞的问题,通过对堵塞物进行成分分析和水质化验分析,结合氯离子对碳钢管道的腐蚀机理,得出喷枪用水中氯离子严重超标,管道腐蚀加速导致锈层脱落,是堵塞喷枪喷头的根本原因,并由此提出一系列后续预防改进措施。1前言在转炉炼钢吹炼过程中,转炉中产生约1500
0概述转炉炼钢在吹炼过程中会产生大量的烟气和粉尘,为了防止污染环境、影响人员健康,且回收利用吹炼期烟气中高含量的一氧化碳煤气,可采用转炉煤气干法净化及回收系统工艺。转炉炼钢干法除尘系统主要是处理烟气降温和净化冶炼过程中所产生的含尘气体,同时回收含有一氧化碳的气体再利用为主要目的的
摘要:转炉泄爆是干法除尘系统常见的病害之一。其不仅影响转炉的除尘质量,更对工业炼钢的效率提升具有重大影响。本文在分析150t转炉干法除尘系统内容的基础上,就其泄爆的原因进行分析,并指出具体的泄爆防治措施。以期有利于工业除尘系统泄爆防治质量的提升,进而促进150t转炉炼钢生产能力的不断发展
摘要:鞍钢180吨转炉在干法除尘投入使用初期卸爆炉次较多,对转炉生产干扰较大,同时影响静电除尘器的稳定运行。通过对静电除尘器卸爆产生的原因进行详细分析,不断优化转炉供氧制度、氧枪枪位控制、物料加入优化等,并采用转炉自动化炼钢,减少人为干预,稳定过程和终点控制,提高冶炼终点的碳温命中
8月16日,梅山钢铁四号高炉干法除尘系统改造-EPC中标结果公告发布。公告显示,广西华锐工程设计有限公司中标,报价2398万。公告如下:[四号高炉干法除尘系统改造-EPC]中标结果公告本四号高炉干法除尘系统改造-EPC(招标项目编号:4081-2466A448-G05-715),确定四号高炉干法除尘系统改造-EPC的中标人如
宝华智慧招标平台发布上海梅山钢铁股份有限公司四号高炉干法除尘系统改造EPC中标候选人公示,广西华锐工程设计有限公司排名第一,报价2398万元。
宝华智慧招标共享平台发布上海梅山钢铁股份有限公司四号高炉干法除尘系统改造EPC招标公告,项目预算约2400万元。1.招标条件本招标项目四号高炉干法除尘系统改造-EPC已批准建设,建设资金来自自筹资金,招标人为上海梅山钢铁股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。2.工程概况与招
湖北省电子招投标交易平台发布湖北双环科技股份有限公司热力系统升级改造项目半干法脱硫除尘系统采购及安装评标结果公示,福建龙净环保股份有限公司排名第一,报价2458万元。本工程建有1×260t/h高温高压循环流化床锅炉,本次招标范围为锅炉半干法脱硫除尘系统(整套系统)采购及安装。
日前,鞍钢集团电子招标投标交易平台发布鞍钢股份炼钢总厂三分厂转炉干法除尘新增备用电除尘系统项目总承包中标候选人公示,中冶节能环保有限责任公司拟中标,报价1698万元。鞍钢股份炼钢总厂三分厂转炉干法除尘新增备用电除尘系统项目总承包项目编号ZB2203070230拟中标单位中冶节能环保有限责任公司
日前,包钢电子招标采购平台发布包钢薄板厂转炉干法除尘系统超低排放改造金属膜除尘器系统项目招标。详情如下:包钢薄板厂转炉干法除尘系统超低排放改造金属膜除尘器系统项目招标1.招标条件本招标项目包钢薄板厂转炉干法除尘系统超低排放改造金属膜除尘器系统项目招标,招标人为内蒙古包钢钢联股份有限
针对武钢5号高炉煤气干法除尘运行中出现的故障,从温度、输灰与清灰周期等方面,分析、优化干法除尘系统运行方式,总结故障后处理经验。
摘要:以河钢集团唐钢公司第二钢轧厂炼钢转炉的干法除尘系统为研究对象,对其除尘机理,流程,应用难点等进行了分析,针对性地提出了干法除尘工艺优化方案,极大地提升了炼钢转炉的除尘效果,降低了工作时的能源消耗,具有极大的应用推广价值.
日前,延化锅炉烟气排放提标升级改造项目脱硫除尘系统主体工程已全面建成,该项目正式进入冲刺收尾阶段。五月以来,延化项目组按照“目标不变、任务不减、标准不降”的总体要求,变压力为动力,在“盯紧”工程安全、质量的前提下,加快环保项目建设进度,经过各参建单位的共同努力,取得了阶段性成果。
近日,河钢宣钢二钢轧厂以2号150吨转炉系统年修为契机,积极组织开展干法除尘系统大修工作,采取“四个加强”措施,保证电除尘器检修质量,为绿色生产奠定坚实基础。电除尘器是干法除尘系统的核心设备,也是实现环保生产的关键设备,其占地面积小、除尘效率高、安装精度要求高、维修难度大。为此,该厂
0概述转炉炼钢在吹炼过程中会产生大量的烟气和粉尘,为了防止污染环境、影响人员健康,且回收利用吹炼期烟气中高含量的一氧化碳煤气,可采用转炉煤气干法净化及回收系统工艺。转炉炼钢干法除尘系统主要是处理烟气降温和净化冶炼过程中所产生的含尘气体,同时回收含有一氧化碳的气体再利用为主要目的的
●主办单位中国机电产品流通协会青岛金诺国际会展有限公司●承办单位烟台金诺会展有限公司●特别邀请★冰轮集团★杰瑞集团★万华集团★招金集团★玲珑集团★南山集团★中矿集团★方圆集团★隆基集团★龙口矿业★首钢东星★正海集团★中国航天科技集团公司五院五一三所★烟台艾迪液压科技有限公司★大宇
IPB展会是主要聚焦于粉体、散料、流体输送及加工设备的展会,是一个能够为化工、新能源、食品、医药以及新材料等众多行业在材料加工应用过程中提供一站式解决方案的平台。本届展会共有197家展商参与,吸引了12279人次的观众。本届展会举办了以电池、涂料、粉尘防爆、输送为主题的4场专业论坛,和一场日
9月22日,“北极星杯”2023烟气治理影响力企业颁奖典礼在河北石家庄河北云瑧世纪大饭店隆重举行,来自烟气治理产业链的众多专家和企业代表共襄盛举。本次评选由北极星环保网、北极星大气网联合主办,以公开透明、客观公正的投票方式,评选出2023年在我国烟气治理产业发展过程中涌现出的优秀企业代表。
艾默生过程控制有限公司(以下简称“艾默生”)扎根工业除尘领域数十年,拥有丰富的行业经验与创新技术,以高性价比、高质量的智能除尘解决方案为OEM制造商解决工业粉尘与颗粒物的难题。
2020年注定是不平凡的一年在这段充满未知的日子里全球必达福成员直面危机,不惧挑战在新形势下乘风破浪,开启新征程!德国德国KIT过滤协会新成员为了进一步加强创新环保型除尘技术领域的科技交流,必达福环境技术加入德国KIT过滤协会,与之展开合作。KIT即KarlsruheInstituteofTechnology,是世界顶尖
摘要:水泥行业的建设发展过程中,需要积极采用科学合理的方式和手段,强化除尘效果,尽可能的避免灰尘的出现,更好地符合当前环保排放标准。本文主要是从水泥行业的粉尘来源及除尘技术原则分析入手,重点介绍了水泥行业中工业除尘技术的应用实践情况,为提升水泥行业的整体除尘水平提供良好参考。0前
摘要:随着建筑行业的不断发展,水泥生产规模也在随之扩大,但是在水泥生产过程当中所排放的粉尘会对大气以及环境产生较为严重的污染。在水泥厂在进行工艺设计中,运用加强工业除尘技术很有必要性。即使当前我国的水泥厂除尘技术已经进行了一定的研究,但是还是存在着一些不足,本篇文章即将对水泥厂供
水泥生产过程中产生大量的温度高、湿度大、含腐蚀性气体的粉尘,并且含尘浓度高、温度波动范围广,只有选用具有耐高温、耐腐蚀、抗结露的玻璃纤维过滤材料才能满足水泥工业除尘的需要。水泥生产过程中,不同扬尘点烟气粉尘的化学成分、物理性能、工况条件各不相同;其次,采用不同形式的袋式除尘器,其
摘要:针对目前钢铁厂应用除尘设施进行污染物排放控制过程中存在的问题影响,文章分析了研究钢铁厂工业除尘设施改进的现实意义与静电除尘器应用现状,并提出了具体问题控制的改进策略,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。结果表明,工业生产污染物排放的新要求以及工艺与设备维护的局限,是影响钢
摘要:采用PTFE覆膜和未覆膜处理聚苯硫醚非织造滤料,通过滤料性能测控系统测试和分析了过滤风速和过滤时间对于除尘器压力损失的影响。试验结果表明:除尘器压力损失随着过滤风速的增大和粉尘堆积而增大;在相同风机频率下,除尘滤料覆膜将减少气体流量和降低过滤风速;在相同过滤速度下,覆膜滤料的过滤
2018年,中国环境形势较上一年度继续好转,尤其一系列涉及大气环保的政策文件出台更促进了行业的需求与发展,国家在环保领域的投入与环保经济政策得到更好地执行与强化。烟尘治理用袋除尘过滤材料、空气净化用过滤材料、液固分离用过滤材料三个子领域在2018年都得到较快的发展。良好的整体形势蕴含着巨
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!