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摘 要:在上海市水污染防治行动中,城镇污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918—2002) 一级 A 标准,技术重点是实现总氮指标的控制。某城镇污水处理厂在提标改造工程中,深度处理采用反硝化滤池,总设计规模为 24 × 104 m³ /d,其中设备结合实际运行情况按 18 × 104 m³ /d 规模配置。运行结果表明,系统对硝态氮、总氮具有非常稳定的去除效果,出水总氮稳定在 10 mg /L 以下; 滤池微生物群落特征和溶解氧变化,可以作为考察滤池运行状态的必要辅助。经估算,该工程新增的直接运行费用为 0. 012 元/m³。
关键词:反硝化滤池; 提标改造; 总氮; 微生物特征; 溶解氧
为持续改善区域水环境质量,上海市于 2016 年—2017 年实施了 30 余座城镇污水处理厂提标改造和新建、扩建工程,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918—2002) 一级 A 标准,其重点在于氮、磷等污染物的深度处理。近年来,作为深度处理生物脱氮的重要工艺———反硝化滤池已在国内得到广泛应用。夏文辉等、严国奇等介绍了反硝化滤池在大型污水厂的设计、调试与运行情况,系统脱氮效果稳定。周晓黎等依托实验室反硝化生物滤池,研究了生物膜胞外聚合物( EPS) 的空间分布特征,发现沿水流方向 EPS 含量呈先升高后降低的变化趋势,在滤料层中间段最高。但受多种条件影响,其实际处理效果报道不多,且较少结合微生物特征来判断运行状态。以某城镇污水处理厂工程为依托,探讨了反硝化滤池的调试运行情况,并提出设备选择的建议,旨在为该工艺的推广应用积累实际工程经验,为污水厂的运行管理提供参考。
1 工程概况
上海市某城镇污水处理厂于 2017 年初开始实施提标改造工程,改造后主体工艺流程为“粗/细格栅—曝气沉砂池—初沉池—改良型 Bardenpho—二沉池—磁混凝沉淀池—反硝化滤池—消毒池”,其中深度处理段“磁混凝沉淀池—反硝化滤池”为新增单体。反硝化滤池集生物脱氮和过滤为一体,结合传统过滤和反硝化作用,同时去除悬浮物和总氮。土建按远期 24 × 104 m³ /d 设计,共 14 格。近期运行按 18 × 104 m³ /d,投产 10 格。滤池设计进、出水水质见表 1( 其中,设计最低水温为 12 ℃,出水指标优于一级 A 标准) 。
2 主要构(建)筑物及设备配置
①反硝化滤池
磁混凝沉淀池出水总渠分两路管道进入反硝化滤池,滤池为东西两侧布置,每侧布置混合池,设置1 台混合搅拌机,功率为 5. 5 kW,用于快速混合碳源。滤池共 14 格,单 格 尺 寸 ( L × B × H ) 为 22. 75 m × 4. 88 m × 5.85 m。池底安装高密度聚乙烯滤砖,作为配水布气系统,收集滤液至池底中央的集水槽; 反冲洗过程中,均匀分布反冲洗气流和水流; 同时作为滤料层的承载结构。由下至上布置承托层和石英砂层,规格依次为 5 层砾石( 19 mm × 13 mm、13 mm × 6 mm、6 mm × 3 mm、13 mm × 6 mm、 19 mm × 13 mm) ,以及石英砂层。石英砂粒径为1. 70 ~ 3. 35 mm,均匀系数为 1. 35,滤层高度为 2 m,球形度 > 0. 8,莫氏硬度为 7。
② 反冲洗清水池
尺寸( L × B × H) 为 21. 0 m × 9. 0 m × 4. 3 m( 有效水深为 3. 3 m) ,与清水渠连通。设反冲洗水泵( 潜水泵 3 台,2 用 1 备) ,流量为 839 m3 /h,扬程为98 kPa,功率为 35 kW。
③ 废水池
尺寸( L × B × H) 为 19. 7 m × 9. 0 m × 6. 1 m( 有效水深为 5. 1 m) ,与清水渠连通。设置废水泵( 潜水泵 2 台,1 用 1 备) ,流量为 296 m³ /h,扬程为 81 kPa,功率为 10 kW。设潜水搅拌机 2 台,功率为 4 kW。
④ 鼓风机房
尺寸( L × B × H) 为 22. 0 m × 9. 3 m × 8. 2 m,与滤池合建。设反冲洗鼓风机 3 台( 2 用 1 备) ,风量为 5 074 m³ /h,风压为 0. 07 MPa,功率为 160 kW。
设空压机 2 套,风量为 0. 84 m3 /min,风压为 0. 7 MPa,功率为 5. 5 kW,配套冷干机、储气罐等。
⑤ 碳源投加系统
新建储液池,设投加泵 2 台,互为备用,流量为1 500 L /h,压力为 0. 3 MPa,功率为 0. 75 kW,分别投加至东西两侧碳源混合池。
⑥ 控制系统
每格滤池设置 5 个气动蝶阀/闸门,分别为进水闸门、出水调节蝶阀、反冲洗进水蝶阀、反冲洗空气蝶阀、废水蝶阀。反冲洗水泵出口总管设置 1 个调节蝶阀,反冲洗鼓风机出口总管设置 1 个电动放空阀。系统内主要仪表包括: 进水流量计、反冲洗水流量计、超声波液位计、进出水硝酸盐分析仪、进水溶氧仪,以及配套所需的压力开关和液位开关等。滤池配套 1 个主控柜,防护等级 IP55,含 PLC 及人机界面,用于控制滤池运行,包括反冲洗鼓风机、反冲洗水泵、废水泵及所有自动控制阀门和仪表。
3 运行效果及分析
3.1 调试启动
该工程于 2017 年 12 月建设完工,12 月底正式进入调试运行阶段。初期进水量为 12 × 104 m³ /d, 以 8 格运行。调试阶段正值冬季,启动初期水温为10 ~ 12 ℃,进水 DO 为 8. 5 ~ 9. 7 mg /L,SS 较低,为 3 ~ 14 mg /L,COD 为 15. 2 ~ 44. 2 mg /L,平均值为24. 6 mg /L。启动方案有两种: ①采用污泥接种,降低滤池的液位至砂面上 300 ~ 500 mm,连接污泥泵和软管后,开启污泥泵,首批投泥; 将二沉池污泥分别投加到每格滤池作为接种污泥,并通过曝气使污泥均匀分布。②当水质浓度较低或外部因素受限时,采用自然培养挂膜的方式,依靠前端二沉池出水SS 所携带的微生物完成污泥培养及积累,在启动的前 2 ~ 3 天,系统可超越磁混凝沉淀池运行或者暂停混凝加药。方案①接种生化污泥,在缺氧环境下可能出现释磷现象,存在磷超标的风险。因此,该工程采用自然培养的方式挂膜,依靠前段出水 SS 所携带的微生物完成污泥培养及积累,培养反硝化细菌。
根据水量和进水中硝酸盐浓度,计算醋酸钠投加量( Q) 。启动时,先按 25% Q 投加碳源( 20% 的醋酸钠) 。由于滤池初期无反硝化效果,在这个阶段出水 COD 会有所上升,但因少量投加醋酸钠, COD 浓度上升不明显,不致引起出水有机物超标。每天早晨 8 点取样,根据出水硝酸盐浓度逐步提高碳源投加量。在冬季建议投加比例分别按 45% 、 65% 、85% 和 100% ,略微过量供给,以促使反硝化细菌尽快占据主导地位。
3.2 微生物特征
生物培养驯化 过 程 中 采 用 双 目 生 物 显 微 镜( XSP - 4C) 镜检。在反冲洗过程中,气水冲洗约 10 min( 2 /3 进程) 时取反冲洗废水镜检。培养初期( 第 1 周内) 污泥镜检图片见图 1。镜检发现菌胶团、微生物种类和数量较少,只能看到少量扭头虫、楯纤虫,偶尔发现 1 ~ 2 只线虫。
2 周后,出水硝酸盐浓度呈降低趋势,在碳源供给稳定的情况下,一旦反硝化效果产生,脱氮效果增长明显,2 ~ 3 d 内趋于稳定。培养后期的污泥镜检结果见图 2。
由图 2 可以观察到,随着调试的进行,首先是丝状菌大量出现,再逐渐出现原生动物和后生动物,如累枝虫、钟虫、轮虫、线虫等,微生物种类丰富,对照硝酸盐的去除效果,说明系统已具备反硝化功能。后期运行期间也发现,当系统受到外界冲击时,微生物种群特征变化,菌种种类和数量减少,特别是丝状菌明显减少。这种情况也与刘凯等的研究报道一致。丝状菌作为反硝化作用的指示生物之一,既有助于其他菌落围绕其生长,也能依靠菌丝体的交织作用增加膜块的机械强度。因不同的污水处理厂水源水质的差异,主要微生物种类也存在较大差异,应按照全厂构筑物的流向进行观察,寻找优势种群的生态演替规律,指示系统运行的状态和判断处理效果。
3.3 溶解氧的变化
采用 HACH HQ40d 溶解氧分析仪,浸入式检测滤池内 DO 的变化情况,分别测定 2#、10#滤池进水渠内、滤池内( 高低液位及砂面) 、清水池内几处,其中高液位为液面淹没进水堰堰口( 距滤料顶 1. 75 m) ,低液位为经出水调节阀调节后的最低液位( 距滤料顶 1. 55 m) ,调试初期高低液位波动为 ± 0. 1 m。1 月—2 月水温维持在 11 ~ 13 ℃,2#、10#滤池DO 浓度相近,进水渠内、滤池内高低液位的 DO 变化范围依次为 8. 47 ~ 9. 31、8. 49 ~ 9. 63、8. 46 ~ 9. 48 mg /L,且高低液位的 DO 无明显变化。许多研究认 为,应控制恒液位避免跌水而产生二次充氧。而上述数据与现有研究结果不同,分析因进水 DO 接近饱和,此阶段跌水对 DO 影响较小。
图 3 为滤池内 DO 的变化情况。通过对比发现启动初期清水池 DO 略降低,约为 6 ~ 8 mg /L,此时进、出水 NO -3 - N 无明显变化; 随着清水池 DO 逐渐降至 3 mg /L 以下,进、出水 NO -3 - N 呈下降趋势;当清水池 DO < 1 mg /L 时,系统对 NO -3 - N 的去除趋于稳定。按设计规范,活性污泥法缺氧反硝化要求 DO < 0. 5 mg /L,而在实际反应中,由于污泥颗粒尺寸较大,沿粒径方向存在 DO 浓度梯度,故反硝化对 DO 的要求显著降低。但当同时存在分子态氧和硝酸盐时,氧会与硝酸盐竞争电子供体,DO 会优先消耗掉碳源有机物,造成无效的药耗,且不利于反硝化菌的优势生长,并且可能使反硝化反应集中在填料区后段,从而造成反硝化滤池空间利用不足,影响脱氮效率。
3.4 系统运行效果
经连续运行,系统整体、各子系统和设备运行正常,稳定可靠。主要监测项目有进、出水的 COD、SS、 TP、TN、NH3 - N、NO-3 - N、NO-2 - N 等,出水水质稳定达到且优于一级 A 标准。2018 年 3 月主要水质指标变化如图 4 所示。
由图 4 可见,系统对 NO-3 - N、 TN 具有非常稳定的去除效果,出水 TN 稳定在 < 10 mg /L。
稳定运行后,初期水量为 12 × 104 m³ /d,以 8 格运行; 反冲洗频率每 48 h 一格; 驱氮频率为每 3 ~ 4 h 一次; 碳源采用 20% 的乙酸钠溶液,自动投加,投加比率为 6 ~ 11; 碳源前馈计算依据为( 进水硝态氮- 目标硝态氮) × 投加比率/碳源浓度 × 进水流量/密度; 碳源后馈计算依据为比较出水硝态氮和目标硝态氮,系统自动调整投加比率。
3.5 技术经济分析
该工程投资为 2 012 万元,主要直接运行费用包括电费、药剂费、人工费。其中,系统装机容量为668 kW,电耗为 0. 006 2 kW·h /m³,电价按 0. 76 元/( kW·h) 计,则电费为 0. 004 7 元/m³。药剂主要为 20% 的乙酸钠溶液,用量平均为 0. 58 t /d,单价按 1 500 元/t 计,药剂费为 0. 00 73 元/m³。运行管理依托厂内现有定员,故人工费未单独计算。该工程新增的直接运行费用为 0. 012 元/m³。
4 技术难点分析
① 滤池单格面积大,安装精度要求高。滤池单格面积与池型、生产规模、操作运行方式等有关,也与滤后水汇集和冲洗水分配的均匀性有较大关系。从运行经济性和反冲洗均匀性方面考虑,单格滤池面积一般不宜大于 100 ㎡。从土建、设备等方面综合考虑,该工程单格面积为 111. 02 m2,尺寸为22. 75 m( 长) × 4. 88 m( 宽) 。为了保证布水布气的均匀性,安装精度要求高,空气支管管顶位于滤砖 2个配气孔之间,空气主管安装偏差在 ± 3 mm 范围内,单条滤砖长度方向水平度偏差为 ± 3 mm,整格滤砖水平度偏差不超过 ± 6 mm。
② 下向流的滤池由于进水渠起始端和末端水位的差异,以及受土建施工精度影响,常存在内部配水不均匀的问题,容易导致局部水质穿透。采用两侧对称布置,因厂区占地受限,从前序单元的出水总渠由两路管道分别向两侧进水,更增加了进水分配的难度。单格滤池进水槽设置可调整高度的堰板,槽纵向堰顶水平偏差为 ± 1 mm,池与池之间堰顶竖向偏差为 ± 2 mm,进水后再根据所有滤池的进水速度微调,以保证进水流量均衡。在实际运行过程中,由于进水水量的波动,特别是在小流量时,单格流量不能完全均匀,因此考虑后期在每格滤池进水闸门之后增设一道堰板,作为一级布水堰板,在进水渠道内进一步削弱水流的动能,促使水流分布更为均匀。
③ 反硝化最合适的温度为 20 ~ 40 ℃,低温会降低反硝化细菌的繁殖速率和代谢速率,温度 < 15 ℃反硝化速率明显降低,在 5 ℃ 以下时反硝化速率极低,不到 30 ℃ 条件下的 1 /7[4,10]。该工程的系统调试启动期正好在冬季,进水水温较低( 10 ~ 12 ℃ ) ,处于反硝化细菌生长温度的低限,成为影响微生物培养周期的主要问题。调试阶段滤池实际进水负荷较低,选用自然培养的方式,启动周期相对较长,在前 2 周内基本上未出现明显的反硝化效果,2周后反硝化效果逐渐明显并稳定。
④ 由于进水溶解氧过高,会增加碳源的用量。在调试期间,追踪了从二沉池到清水池的溶解氧浓度变化情况( 见表 2) 。
由表 2 可知,受前端生化池的影响,二沉池出水DO 已高于 4 mg /L,且波动较大,经过提升泵提升后DO 达到 6 ~ 8 mg /L,再经后续单元逐级升高,造成滤池进水 DO 居高不下。在后期将考虑优化前端工艺,控制溶解氧的升高。建议设计阶段在全厂系统内考虑溶解氧的变化,而不仅从滤池单元考虑。
为了降低水头跌落对充氧的影响,在反硝化滤池中普遍采用恒液位的运行模式,而控制恒液位要求液位和出水调节阀开度之间实时响应,这对液位计的精度和灵敏度,以及阀门动作速度和阀板动作次数都提出了更高要求,需要在运行成本和设备寿命之间综合考虑。
5 结论
① 上海某城镇污水处理厂提标改造工程采用反硝化滤池,脱氮效果显著,直接运行费用 为0. 012 元/m³,能稳定实现出水总氮指标达到并优于一级 A 标准。
② 在冬季低温条件下采用自然培养污泥的方式调试,约 2 周后反硝化效果逐渐显现并在 2 ~ 3 d内趋于稳定。微生物特征变化明显,直接反映系统运行状态,建议作为日常运行必要的检测项目。
③ 观察滤池进、出水 DO 变化,有助于了解反硝化的运行环境。通过优化控制全厂系统内 DO,从而降低滤池进水 DO,对反硝化的经济运行具有重要意义。
④ 在长期运行过程中,需要运营人员积累运行数据,分析滤池的运行状态,在保证系统出水各项水质指标的前提下,对反洗周期、碳源投加量等重要运行参数进行调整,摸索系统在不同工况、不同季节下的最佳运行参数,进一步降低处理能耗。
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【社区案例】简单AO工艺,一直在A前段投加甲醇作为碳源,进水4方,进水总氮在300左右,出水总氮现在100,之前最低时候可以出水总氮可以达二十三十。硝化池氨氮去除数据正常。内回流25方,外回流现在是暂时到O池也是25方。有什么方法可以降下总氮。对于AO脱氮系统,TN的去除率低,主要与碳源投加和回流
近日,惠州市生态环境局对惠州市银湖沃达水质净化有限公司超标排放水污染物的违法行为下发行政处罚决定书,按罚款标准的30%-50%降低处罚,决定处人民币拾壹万元整罚款(110,000.00)。惠州市生态环境局行政处罚决定书惠市环(惠阳)罚〔2023〕29号惠州市银湖沃达水质净化有限公司:信用代码:91441303
【社区案例】AAO工艺,设计15000m/d,实际10000m/d。MLSS:8000,MLVSS:2700,水温:18℃,DO:2,内回流270%(最大),外回流100%。近期进水COD:200,BOD5:87,氨氮:27,TP:3,TN:40。出水COD:13,BOD5:3,氨氮:0.3,TP:0.2,TN:13。碳源一天投加2.5吨的乙酸钠(COD当量20万)。总氮去除率
近年来,入海河流总氮通量已成为近岸海域水质改善的关键,长期备受关注。今年年初,生态环境部部长黄润秋在2023年全国生态环境保护工作会议上作工作报告时指出了渤海入海河流总氮浓度持续反弹的问题。3月,黄润秋先后在河北省和辽宁省现场调研入海河流总氮管控与治理情况,并指出部分入海河流总氮问题
近日,黑龙江省生态环境厅通报了3起打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪典型案例!其中一起涉水案例:黑龙江省某污水处理有限公司修改自动监测设备参数伪造监测数据案2021年8月31日,佳木斯市生态环境局执法人员会同黑龙江省生态环境保护综合行政执法局执法人员对桦川县某污水处理有限公司污
3月24日至25日,生态环境部部长黄润秋赴辽宁省葫芦岛市,调研入海河流总氮管控与治理情况。他指出,海洋生态环境问题表现在海里,根子在陆上,要遵循陆海生态系统的整体性、系统性和内在规律,加强监测溯源,厘清责任,协同推进入海河流总氮等污染治理和近岸海域水质改善,推动海洋生态环境保护再上新
近日,广西南宁市生态环境局对位于南宁市西乡塘区金陵镇的金陵污水处理厂总氮超标做出行政处罚。南宁市生态环境局行政处罚决定书南环执罚字〔2023〕16号南宁市盛都投资集团有限责任公司:统一社会信用代码:91450100739967498N法定代表人:罗孙文地址:南宁市西乡塘区新峰路51号亿鼎安吉商业广场4号楼1
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