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该水厂絮凝工艺采用栅条网格絮凝池,按1座2组配置,每组设置20格竖井,共分为三级。在第一级设置开孔比38%的絮凝网格,二、三级竖井内设置开孔比50%的网格栅条絮凝装置,总絮凝时间为14.2 min。经过现场测算和絮凝条件分析,该絮凝池存在以下问题:
(1)构筑物池容利用不充分前端竖井流速偏小,且由于后端为经中间竖井向两侧分流再进入配水区,使后端竖井流速更小,仅为0.032mm/s。由中间向两侧分流的配水形式,虽然满足了均匀布水的要求,但因为竖井流速过低,没有使末端絮凝池容积得以充分利用,造成矾花生长过程中结合混合力度不够,终端形成的颗粒不够密实,沉淀性能不佳。
(2)絮凝装置布置不合理改造前该水厂絮凝装置采用栅条网格,栅条分三级布置,在第一级安装3层开孔比为50%的栅条装置,在2级和3级分别安装2层和1层开孔比为38%的栅条装置。根据该絮凝工艺长期运行效果的分析以及现场测量水力学参数结果,该絮凝装置在较短的絮凝时间内提供的局部紊动不足,絮体形成效果不佳,且不够密实,致使矾花进入沉淀区后沉降性能较差。
水厂“手工耿”设计了哪些技改方案?
(1)更换絮凝装置将原有絮凝装置拆除,重新在絮凝池内安装水力旋流网格絮凝装置,在栅条网格提供的收放扰动效应的基础上增加旋流扰动的作用,使水流在流道中发生产生高频谱涡旋,增加悬浮物互相碰撞吸附的机会,为絮凝剂与水中的颗粒充分接触提供动力学条件。
(2)合理配置絮凝装置放置密度依据水力旋流网格絮凝装置的设备参数,合理分配絮凝装置布置方式,控制絮凝过程中速度梯度均匀递减,提供矾花生长环境,使悬浮物借助药剂辅助作用互相碰撞吸附、絮凝长,且絮体具备良好的沉降性能。
本次改造将絮凝池分为四级,其中1-6#竖井为第一级,7-10#竖井为第二级,11-14#竖井为第三级,15-20#竖井为第四级,总絮凝时间为14.93 min。在第一、二、三级竖井内分别设置12套、9套、5套开孔比为55.18%的水力旋流型网格絮凝装置,第四级放置2套开孔比为78.28%的水力旋流型网格絮凝装置。通过对絮凝装置密度的合理分配,调节各段絮凝速度梯度由大到小均匀递减。
(3)合理改善原有构筑物流道条件改造前絮凝池尾端16#-20#竖井采用由中间向两侧分流的布水形式,其主要起均匀配水的作用,但是也造成了絮凝工艺有效反应时间减少。本次改造通过优化水流流道,使有效反应时间增加2.84min,在有限的絮凝时间内使构筑物容积得以有效利用,更好的实现絮凝段工艺功能。此外,在絮凝池出水端采用导流板对后端沉淀区进水进行均布,导流板布置在絮凝池出水端外侧斜向安装,降低水流由絮凝池进入沉淀池时产生的局部扰动,有利于絮体在沉淀池的快速沉淀。改造前后水流方向见下图:
改造后运行效果见奇效
(1)水力条件改造后絮凝池平均G值由40.246s-1提升至52.346s-1,反应速度梯度的提高有利于絮凝剂的快速扩散和矾花絮体的生成。此外,速度梯度随着反应的进行而逐渐减小,第一级至第四级的速度梯度依次为71s-1、55s-1、35s-1和18s-1。絮凝池尾端过网流速由改造前0.1371m/s降低为0.0832m/s,可有效防止絮凝反应末期矾花因混合强度过大而破碎。
(2)水质指标在满负荷运行工况下,对比改造前后沉后水水质情况,结果如下图所示。在进水浑浊度最高值28.02NTU,最低值3.02NTU,平均13.03NTU的条件下,改造后沉后水浑浊度平均值为0.71NTU,优于改造前0.88NTU,改造前后沉后水的浑浊度去除率分别是93.03%和92.69%。以上结果说明,更换水力旋流型网格絮凝装置以及改变进水流道等措施可以优化颗粒脱稳和凝聚过程,使形成的矾花密实,具有良好的沉降性能,从而有效提高絮凝效果。
(3)絮凝剂药耗对比改造前后该水厂聚合氯化铝药耗(以Al2O3计)变化情况,结果如下图所示。改造后聚合氯化铝药剂投加量下降,药剂投加量由改造前2.3mg/L降低至2.16mg/L,平均药剂单耗下降6.09%。按照理论处理水量估算,全年聚合氯化铝药剂费用由228176.1元/年降至214287.1元/年。本次改造同时实现了沉淀池出水水质提升和混凝剂药剂单耗降低,主要原因一是通过絮凝条件的改善,反应初期混合强度加强,有利于实现絮凝剂与水中颗粒充分反应。二是由于进水流道的改变使有效反应时间延长,进一步促进絮体密实生长,提高絮体沉降性能。
(4)改造费用本次改造总投资约103万元,其中水力旋流型絮凝装置采购费用约74万元。水力旋流网格絮凝器的多边形网格固定组件采用ABS材质,该材质具有质量轻、耐腐蚀的特点。絮凝器由三角组件、斜棱板两部分拼装后模块化组装,不需要焊接或粘结,结构本身可有效消除应力,不易损坏,拆装和维护方便,絮凝装置使用寿命约10年。
“手工耿”的小结论
该水厂采用水力旋流型网格对絮凝池进行改造,通过合理布置絮凝装置和改变进水流道等方式,提高絮凝池反应效果,实现沉淀池出水水质的提升和混凝剂药剂单耗降低,并得出以下结论:
(1)水力旋流型网格絮凝装置可以提供高频谱涡旋的水力条件,增加悬浮物互相碰撞吸附的机会,使絮凝剂与水中的颗粒充分接触,矾花沉降性能提高。(2)改造后絮凝池G值显著提高,并且G值随着反应进行而逐渐降低,有利于生成密实絮体。(3)改造后沉淀池出水浑浊度平均0.71NTU,较改造前沉淀池出水浑浊度0.88NTU相比降低19.32%,沉淀池出水水质提升。(4)改造后絮凝剂药剂单耗由2.3mg/L降低至2.16mg/L,可节约聚合氯化铝药剂费用13889元/年。
水力旋流型絮凝装置
水力旋流网格絮凝装置的特征在于整个装置由三角组件、斜棱板两部分拼装而成,斜棱板通过三角组件拼接成多组六边型,水流通过六边形时,斜楞板上的斜楞板对水流转向扰动,打破水流跟从效应,形成流体折转紊动,从而造成“宏观水流碰撞减弱,微观水流碰撞加剧”的颗粒碰撞水力学环境,其特点是装置结构本身根据斜楞板宽度分级,各级絮凝装置形成不同的水流紊动速度,从而可以根据需要调整所需的速度梯度,提供工艺需要的水力学絮凝条件。水通过涡流网格,促使水流的折转,增加水中悬浮颗粒碰撞机会,从而使絮体更快形成。
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