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污水处理技术答疑300题系列--5

北极星环保网来源:金泓超滤MBR膜2016/11/11 17:13:31我要投稿
所属行业: 水处理  关键词:污水处理技术 工业废水 污泥

134.问:本工艺采用淹没式生物膜。考虑到外加碳源要增加劳动量,也不经济。降低溶解氧,氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐  11mg/L,但是亚硝酸盐很高。请教:在 C/N较低的情况下能否提高脱氮效果?

答:可采用短程反硝化,因为短程反硝化是直接将亚硝酸氮反硝化为氮气,可大大节省能耗,只是因为亚硝酸氮是不稳定的,很难积累,所以短程硝化-反硝化在实际运行中很难做到。既然出水亚硝酸氮这样高为何不试试呢?如果能实现,要外加碳源也是很合算的。

135.问:养猪废水处理问题

进水:COD1500 mg/L,氨氮500 mg/L,TP60 mg/L,碱度3000 mg/L,硝氮与亚硝氮仪器检不出,肯定值很低。

出水:氨氮120 mg/L,COD700 mg/L,但是硝氮高达1200 mg/L,亚硝氮250

mg/L。SRT:1 天

请问这种情况正常吗?这么高的硝氮那来的?如何解释?

答:如果数据测定正确的话,只有一个解释,即总氮大大高于氨氮的情况下,含氮有机物不断氨化,氨氮不断硝化,而此时处理系统都处于好氧条件下,硝酸氮不能反硝化而大量积累,此情况下如果处理时间增加,出水氨氮可下降,而出水硝氮还会增加。

136.问:我调试一食品废水,UASB产生颗粒污泥前,原水 COD2000-3000 mg/L,出水一直 750 mg/L左右。这段时间(约  50天)跑少量絮泥。之后废水浓度达到 4000-5000mg/L,减少了处理水量,一直保持出水小于 1000  mg/L。之后开始加大处理量。跑泥更严重了,产泥量很大,三相分离器也不好。

达到设计处理量一半时,公司要求我快速提高水量,加快水量过程中,产气量不断减少,出水1100-1500  mg/L。于十五天后接近设计流量,但与甲方合作不好,未能取样验收。之后甲方产量减少,但水质浓度变化很大(COD 在 3000-550  mg/L),调小流量后,产气量开始略增,但颗粒污泥随水大量流出,非气泡带出为主,即使不进水,也会有大量污泥飘起,始终不下沉。这种现象已有十余天了,请问是怎么回事?

答:可能是负荷太大,使酸性发酵过程延长,造成碱性发酵不完全。对于进水负荷不稳定的处理装置,污水最好预酸化后再进 UASB 装置,这样才能提高  pH,更好地保证处理效果。

137.问:我在做糖蜜酒精废液的 UASB 厌氧生化处理实验,目前进水浓度

30000~50000mg/L,去除率 55~60%,负荷  20kg,其中遇到很多困难,主要是硫酸根影响,接种污泥(非颗粒泥)流失严重,可生化性差。我想原因主要是酸化阶段不好而造成的,不知是否是这样?

答:提二个意见供参考:(1)酸化时间不宜长,以免 pH 过低影响后续生化处理;(2)培养颗粒污泥时,可在接种污泥中加适量活性炭或  PAM,这样有利于颗粒污泥形成。因不了解具体情况仅供参考

138.问:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脱氮工艺运行管理中要注意哪些事项?

答:运行管理要求很多的,如厌氧池不能有氧,好氧区氧不足会影响硝化和聚磷,氧太高会使厌氧区产生微氧环境,影响释磷。有时好氧区溶氧不高,厌氧区也可能有微氧,这与好氧区的溶氧高低外,还与二沉淀池的停留时间、缺氧程度等因素有关,要控制好二沉池的泥层高度。此外,还要做到按工艺要求及时排泥,磷的最终去除出路是通过剩余污泥排放的,如不及时排放,会在系统内周而复始地进行聚磷和释磷的循环。

139.问:我这边有一企业准备将处理过的污水进行回用,处理工艺是:调节池-厌氧池-好氧池-一沉池-气浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亚铁和石灰,在气浮池中加入氯化铝和聚丙烯酰胺,出水水质的铁离子很高,不知道有没有办法能够将其含量降低,成本当然也不能太高?

答:不要用气浮,可将好氧处理后的水加石灰,调整至pH为8左右,再加PAM,并控制好搅拌等絮凝条件,这样可提高铁离子的去除率,可试试看。

140.问:BOD 与 COD 的关系中是否 COD 大于 BOD, COD 减 BOD 约等于不可生化有机物

答:这样说不确切,因为COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分,后者是不可生化部分。而微生物在20度情况下完成碳化过程约需20天(也即  BOD20 与CODB 接近)。

141.问:某县城,约 20 万人口,预建一城市污水处理厂,规模 2 万吨/日,由于政府资金有限,建设费用想控制在  1500万左右,选用哪种工艺比较合适?

答:建议用初步生化+纳米硅藻精土法处理,本法特别适用城市污水处理,产生的污泥可做保温材料,投资少、运行成本仅传统法的一半。纳米硅藻精土与一般硅藻土的区别在于通过特殊处理有很强的电中和作用,比表面积也大大提高。

142.问:本污水处理场是制浆造纸废水处理,使用的是活性污泥完全混合法,最近污泥的SV下降到5-6%,污泥中只有钟虫、轮虫,处理效果一般。一段时间F/M在0.3左右,温度较高,曝气池的温度在37-39度,请问是不是污泥中毒?还是其他原因?

答:F/M  不算太低,从生物相看不象中毒,因为钟虫对有毒物质是很敏感的。可能是水温高的原因,一般来说,水温超过38度对好氧微生物的活动会有一定的影响。

143.问:我现在正调试 SBR,处理屠宰场废水,这几天沉淀后上清液中总是有细小的泥粒悬浮,不能沉淀,导致出水 COD、SS不能达标,水温在 35-37  度左右,是不是温度太高导致的?应该怎么办?

答:污泥已有老化迹象,这样的温度对微生物活动有些影响,但不是主要原因,主要是曝气时间过长,要减少曝气时间(如间断曝气),还需排泥。减少曝气时间就是减少反应阶段的时间,由于一个运行周期时间是固定的,闲置阶段时间可相应增加,进水阶段如已采用不限止曝气方式,则改为限止曝气方式。

144.问:含丙烯腈的废水,加 PAC和 PAM,再经生化,氨氮含量最高 217mg/L  。可能是丙烯腈转化为丙烯酸再转化成氨氮,可能酰胺也增加氨氮,没有理论和实验数据基础,是否能解释?

答:这种情况很正常的,是氨化的原因,这类废水需要很长的处理时间,出水氨氮这样高说明丙烯腈的氨化过程尚未完成,要使氨氮达标,还需增加生化反应时间。

145.问:请问三座氧化沟两座二沉池污泥如何回流?两座二沉池设了一个污泥泵房,怎么才能将回流污泥均匀地分到三座氧化沟?

答:污泥泵前设配泥池,回流污泥经泵提升后经一根回流污泥总管输送至氧化沟前的配泥池,再分三根支管进入各氧化沟。

146.问:现有高浓度废水(BOD值约 6000 mg/L),请问:用活性污泥法处理时(SBR法)为满足污泥负荷要求 MLSS 值取非常大的值(如  20000 mg/L)合适不合适?会出现何种问题?又有什么更好的方式避免出现的问题?

答:这样高的浓度不宜直接用好氧法处理,应该在好氧处理前先用厌氧处理。无论SBR法或其它活性污泥法,MLSS应该根据F/M  值来控制,并受限于沉淀时间和供氧能力等因素,所以不可以这样。

147.问:本人在做水产加工废水方案,用 UASB,水质如下:

Q=200t/d,COD=3000 mg/L,BOD=1000 mg/L,SS=300 mg/L,总氮=200 mg/L,氨氮=20 mg/L。

污水排海标准:出水要求COD<300 mg/L,BOD<150 mg/L,SS<200  mg/L,总氮<40mg/L,氨氮<25 mg/L。

请教以下水质情况:

(1)在BOD<150以后不降低BOD,以节省工程投资,是否能去除总氮?

(2)UASB中是否对氮元素的反应终点是 NH4+和 NH3?

答:UASB 对氮的转化主要是有机氮的氨化作用,故在UASB后还要继续氨化、硝化和反硝化,建议在UASB后采用A/0接触氧化法。

148.问:养猪废水 COD:10000 mg/L,氨氮 400 mg/L,经厌氧+SBR处理后出水 COD:150 mg/L,氨氮 150  mg/L,300方/天,稳定塘 15亩,可蓄水 1-1.5米深,请问稳定塘如何设计,6月初种何植物,出水能否达一级?

答:可采用二级稳定塘,第一级曝气塘,第二级静止塘。曝气塘可安装少量浮动曝气机(与养鱼塘的一样),一般不常曝气,静止塘内可繁殖水葫芦等水生植物。不过这样的工艺氨氮还是不能处理达标的。

149.问:本人正在搞一化工污水的处理,主要难度是:可生化性差;易变色(比起染料废水变色的程度更严重);且该废水具有很强的腐蚀性,其 pH 值约 2  左右;生化后的 COD时高时低,主要的污染物也是带苯环的物质。应该用什么样的工艺?

答:需预处理后再生化处理,预处理可用内电解+混凝等方法。

150.问:本厂是大型城市污水处理厂,日处理规模为 30万吨,采用改良氧化沟工艺,最近二沉池特别容易跑泥,而氧化沟 MLSS 一直稳定在  4000-5000mg/L,为什么会这样?

答:可能是污泥自身氧化造成部分污泥解絮造成的,如是这样,应该增加排泥量,减少曝气量。

延伸阅读:

污水处理技术答疑300题系列--4

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