(4)为达到“超低排放”限值要求,#8炉增加了湿式电除尘器,湿式电除尘器的优点在于,以雾化水作为冲洗介质,可以防止二次扬尘的发生,避免粘性较强粉尘在电极上发生粘挂,受粉尘颗粒度影响较小,对PM2.5控制明显,可以同步进行氮氧化物、硫化物、重金属的脱除。
其冲洗水直接进入吸收塔地坑,由吸收塔地坑泵返回吸收塔内使用。这部分冲洗水中含有一些超细粉尘以及脱硫除雾器难以去除的液滴。是否是因为这些杂质进入吸收塔内产生泡沫,我们进行了以下2个试验:
a、湿电冲洗水的起泡特性
将取样的湿电冲洗水充分搅动和模拟从管道中喷淋下来的两种情况,发现量杯上层有很多细小的泡沫,见图1、2。
图1:湿电冲洗水充分搅动后起泡情况图
2:湿电冲洗水从管中喷淋下来时起泡情况
b、将湿电冲洗水加入正常的#7炉吸收塔浆液后,查看起泡特性
将正常的#7炉吸收塔浆液取出,充分搅动,浆液表明并没有多少泡沫(图6),将这部分浆液加入部分#8炉湿电冲洗水后,再次进行同样的充分搅动,发现浆液表明会产生泡沫。
从上述两个试验中我们可以定性的看出,#8炉湿电冲洗后排出的水有一定的起泡特性,如果加入脱硫吸收塔后,在大流量浆液逆流喷淋、氧化风鼓入的情况下,起泡特性还会进一步的加强。
#8炉湿电冲洗水中含有一些细小的粉尘和其它杂质,这些惰性物质在吸收塔内不断富集,在不断逆流喷淋的循环浆液和氧化风的作用下,使吸收塔内本来就有的气泡液膜稳定性增强,导致这些泡沫不容易破灭,全部从溢流管中溢出。
大量泡沫产生后,使吸收塔内产生了虚假液位,所以在吸收塔显示液位比正常值低近3m的情况下,还会有大量浆液溢出。此后将湿电冲洗水切除#8炉吸收塔一周后,吸收塔内起泡现象逐渐好转。为验证,一周左右后又将湿电冲洗水切回#8炉吸收塔,在切回的第5天后,吸收塔内又出现起泡现象。
随后,我们对浆液起泡物取样送检,分析结果见表3:
表3起泡浆液化学分析数据
化学分析中F含量很高,分析应该为烟气中的粉尘携带。
应对措施:
(1)尽量提高干电的除尘效率,降低进入吸收塔以及湿电的入口粉尘,让尽量多的粉尘在干电中被收集。n
(2)对湿电冲洗水的浊度、化学特性继续跟踪,为后续进一步处理后回收收集相关数据。
(3)运行加强对#8炉吸收塔液位的监控和就地检查,发现泡沫量多时,及时添加消泡剂;在出口SO2浓度不超标的情况,减少循环浆泵运行台数,降低塔内喷淋量。
(4)保证#8炉脱硫废水的正常排放。
4.2新增MGGH系统后对脱硫水平衡的影响
MGGH投运后,烟气冷却器吸收了排烟余热,使进入吸收塔内烟气温度大幅降低。脱硫装置吸收塔内为绝热蒸发换热过程,烟气在浆液喷淋洗涤过程中保持焓值始终是不变的,烟气中的含湿量是不断增加的,直至湿烟气变为饱和状态,吸收塔出口湿烟气温度随入口烟气温度变化的绝对值很小,可以认为其恒定,要满足烟囱排放口温度达到80℃,或者设定75℃后将多余热量回收至低加,不考虑投入辅汽后的热量平衡,则烟冷器入口段温降无论在哪种工况下,基本需保持在30℃左右。
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