3.2增加催化剂在线检测及喷氨优化控制系统后的效果
剔除测量仪表故障等不正常工况,精确统计耗氨量和脱硝效率,实时掌握催化剂老化情况,为电厂管理者确定停机检测催化剂提供了依据。
理论需求喷氨量是一个与催化剂性能、反应器入口和出口烟气NOX浓度、烟气流量、烟气含氧量、还原剂用量等相关的变量,通过实验验证并每隔一段时间进行自动更新,由此作为喷氨自动调节系统的前馈指令,可以使喷氨量与实际需要相匹配,同时具有喷氨量过大报警和保护功能,防止氨逃逸及空预器堵塞、引风机电耗增加等后果,提高了机组运行安全性和经济性。
由于喷氨自动调节系统的稳定可靠,运行人员敢于将NOX设定值贴近环保排放限值,最大程度节约喷氨量,降低脱硝运行成本;同时,自动投入率高,降低运行人员劳动强度。
定期计算理论喷氨量和实际喷氨量的偏差改进控制策略,自动适应工况变化,相当于具备“学习”功能;对于尿素水解溶液制配时浓度容易变化的情况,优化控制程序可减小“学习”周期,最短一个小时内自动改进控制策略,使喷氨量自动适应尿素溶液浓度的变化。
图3是某厂投入喷氨优化控制系统后的24小时运行曲线,其中,反应器出口NOX设定值为80mg/m3,实际变化范围为70至90mg/m3,在机组负荷变化、磨煤机启停、反应器入口NOX波动等工况下,反应器出口NOX变化平稳,未出现超标现象。
4结束语
煤煤电厂在满足环保部门对NOX达标排放的要求的同时,还希望尽量降低脱硝运行成本。本文所述SCR脱硝监控系统的优化改进,既能满足脱硝喷氨全程投入自动,降低运行人员劳动强度和还原剂用量,节约脱硝运行费用,同时,可避免喷氨量过大导致的氨逃逸生成的铵盐对空预器的危害,防止出现空预器差压大幅升高、引风机电耗增加等后果,有利于脱硝机组运行的安全性、经济性,值得在各火力发电厂推广。
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