【关键技术或设计创新特色】
在吸收塔浆池内设置有氧化自动隔离器,将吸收塔浆池分为上、下两个分区,分别为pH的“低值区”和“高值区”。分隔采用粗管间隔布置方式,使2个分区的浆液既有分隔,又有交换。在分隔管的间歇中设置氧化空气喷嘴。隔离器上部“低值区”浆液呈现较强的酸性,pH可达4.5~6,有利于亚硫酸钙的氧化和结晶。隔离器底部“高值区”浆液pH可达6~7.5,有利于循环浆液对SO2的吸收和脱硫反应。
l采用射流泵进行浆池悬浊液的混合,舍去了浆池搅拌器方式,避免浆液对流返混对pH的影响,同时解决搅拌器方式磨损和密封问题。
l采用的吸收塔顶部侧向斜切引出方式,也是龙净环保经过研发后确定的优化出口方式,在保证脱硫效果的情况下,有效地降低了塔高。
图3现场工程图
【主要技术指标】
本项目系统达到的主要技术指标如下:
1)SO2脱除率及FGD出口SO2浓度
在煤的含硫量不大于2%或入口浓度不大于5385mg/Nm3(两者中选较大者)的前提下,脱硫效率不小于95%,脱硫系统出口SO2浓度不超过200mg/Nm3。通过增加吸收剂加入量可进一步提高效率,满足国家最新排放标准。
2)物料消耗(2台):
性能验收试验期间脱硫系统按设计条件运行,在确保脱硫效率的条件下,装置连续运行14天折算到BMCR工况下的石灰消耗量平均值不大于1.85t/h,工业用水量消耗量平均值不大于27.32t/h,电量消耗量平均值不超过750kWh/h,仪用压缩空气耗量0.5Nm3/h,Ca/S比1.03,液气比L/Q13.04。
【投资及运行效益分析】
【投资费用】
本工程总投资约2130万元。
【运行费用】
表1本项目运行费用分析表
注:年利用时间按8000小时计算。
本项目改造成功后通过SO2排污费的减少支出,净收益206.91万元/年。与原脱硫系统相比,改造成功后每年都可向大气减少排放SO2达7040t,减排效果非常明显。
【用户意见】
本项目运行至今,整套装置可靠,设备缺陷率低,脱硫效率高,石膏品质良好,彻底解决了前期脱硫系统运行所出现的问题,各种参数符合环保要求。且该两套装置自动化程度高,大大节省了人力,减少了人员的劳动强度。
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