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某制药废水零排放技术应用研究

北极星环保网来源:《工业水处理》张圣敏 李永丽2017/2/6 11:16:30我要投稿

(6)pH调整池2。在该池加入酸调节pH到适宜范围,设药剂投加装置1套,设pH控制器1套,用于自动控制定量加药;另设1套机械搅拌设施,使加入的酸与废水快速混合。该池为钢砼结构,内衬FRP,工艺尺寸为2000mm×2000mm×2500mm,有效容积8.0m3,水力停留时间为0.6h。

(7)缺氧池。在缺氧条件下,废水中的大分子有机物在微生物水解酶作用下降解为小分子物质,增强其可生化性,同时反硝化细菌在缺氧条件下生存和繁殖,达到脱氮的效果。池内设生物填料,使反硝化微生物附着于填料表面。池内设潜水搅拌机2台,令污泥与废水充分接触。该池为钢砼结构,工艺尺寸为7000mm×6000mm×4000mm,有效容积147m3,水力停留时间11.8h。

(8)MBR池。由膜组件(天津膜天膜科技股份有限公司,型号BT-20D,3组,每组20帘,共60帘,有效膜面积20m2/帘)、膜机架、膜出水泵(12m3/h,吸程5m,扬程10m,功率0.75kW,2用1备)、膜反洗泵(25m3/h,扬程30m,功率3.7kW,1用1备)、鼓风机(5m3/min,H=5.0m,功率7.5kW)、PLC自控系统以及相应清洗加药系统组成。

MBR膜组件为偏氟乙烯材质的中空纤维膜,膜孔径为0.25~0.35μm,膜通量为10.4L/(m2˙h),最大跨膜压差80kPa;膜机架为不锈钢材质。设计处理规模为12.5t/h,24h连续运行。设混合液回流泵2台,1用1备,混合液回流比控制在100%~200%。该池为钢砼结构,工艺尺寸为11000mm×8000mm×4000mm,有效容积308m3,水力停留时间24.6h。

(9)中间水池。经过前道处理后的废水排放到中间水池储存,中间水池设有1个10m3PE水箱,设提升泵2台,1用1备,水力停留时间0.8h。

(10)保安过滤器。保安过滤器可去除浊度1度以上的细小微粒,以满足后续工序对进水的要求;设有5μm过滤器截留上述过滤器的穿透物,保护RO膜。采用美国Pall公司大流量折叠式滤芯XLDM4540,单只滤芯处理量35m3/h,滤芯数量3支。

(11)RO系统。一级RO系统主要由RO膜元件(美国陶氏公司BW30FR-400/34i型,36支)、膜壳(6个)、高压泵、加药系统(阻垢剂、还原剂、非氧化性杀菌剂)、清洗系统、淡水箱、浓水箱等组成。RO膜元件为聚酰胺抗污染反渗透膜,设计处理规模为12.5m3/h,24h连续运行,产水率70%。二级RO系统主要由RO膜元件(BW30FR-400/34i型,24支)、膜壳(4个)、高压泵、加药系统(阻垢剂、还原剂、非氧化性杀菌剂)、清洗系统、淡水箱、浓水箱等组成。

(12)三效蒸发器。主要由一、二、三效蒸发器,一、二、三效分离器,水环式真空泵(型号2BV-5131,抽气量400m3/h,极限真空度-0.097MPa,功率11kW)、一效强制循环泵(型号IH150-125-250,流量200t/h,扬程20m,功率18.5kW)、二、三强制循环泵(型号IH100-80-160,流量120t/h,扬程28m,功率15kW)、出料泵(型号IH50-32-160,流量12.5t/h,扬程32m,功率3kW)、冷凝水泵(型号H50-32-160,流量12.5t/h,扬程32m,功率3kW)组成,采用平流三效蒸发形式,即原水分别加入各效中,浓缩液也分别自各效底部排出,蒸气流向则由第一效流至二、三效。

设计处理规模5.0t/h,每天运行18h。一效蒸发器温度和真空度为88℃、0.032MPa,二效蒸发器温度、真空度为73℃、0.076MPa,三效蒸发器温度、真空度为62℃、0.085MPa。一效蒸发器、二效蒸发器和三效蒸发器换热面积分别为63、58、55m2。

2、工程应用情况

该废水处理及回用系统正式投入实际应用以来,各处理工艺段运行情况如表3所示,二级RO系统出水完全可以达到生产工艺用水水质要求,其中TP和TN均低于检出限,一级RO系统产水率稳定在70%,剩余30%的一级RO浓水经三效蒸发器处理后浓缩液委外处理,二级RO系统产水率稳定在80%,蒸发器冷凝液和二级RO浓水收集后返回到中间水池,实现了生产废水零排放。

表3各处理工艺段水质情况

制药废水

3、处理成本分析

该工程实际运行1年多来,处理水量为300t/d,处理成本主要包括:电费5.42元/t、药剂费用1.24元/t、燃气锅炉天然气费用79.60元/t、人工费2.68元/t,以上合计吨水处理成本为88.94元。

4、结论

(1)采用混凝沉淀+缺氧+MBR+二级RO组合工艺进行制药废水深度处理及回用,RO系统出水可以达到生产工艺用水水质要求,一级RO浓水经三效蒸发后冷凝液回流到中间水池,浓缩液结晶离心后委外处理,达到零排放目的。

(2)在缺氧池设置生物填料有利于强化脱氮效果,混凝和生化系统对总磷和总氮有较高的去除率,原水TP为6.1~9.2mg/L,原水TN为18.2~36.5mg/L,生化系统出水TP为0.8~1.2mg/L,TN为2.1~3.2mg/L,除磷和脱氮效率分别为80.3%~87.0%、82.4%~94.2%。

(3)一级RO产水率为70%,二级RO产水率为80%。当进水COD为622~811mg/L时,二级RO产水COD为2~4mg/L,去除率达到99.3%~99.7%,进水电导率在2120~2614μS/cm时,出水电导率在12~15μS/cm,脱盐率为99.3%~99.5%。

(4)该工程处理废水量为300m3/d,工程总投资为985万元,一次性投资较高。在未考虑膜组件更换、设施大修费和设备折旧的情况下,日常运行成本为88.94元/t。

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