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浅谈脱硝技改引风机与增压风机合并探讨

北极星环保网来源:清洁高效燃煤发电2017/2/24 10:11:13我要投稿
  关键词:脱硝 烟气脱硫 脱硝系统

2.1动叶液压执行机构控制过程:

DCS发出4-20mA的动作指令给液压动力单元控制器(EHA就地控制箱),动力单元控制器控制直供油管路电磁阀关闭,控制两位四通换向阀打开,叶片角度位置通过位移传感器反馈4-20mA给动力单元控制器,与DCS信号进行时时比较,进行调节控制,最终保证调节的叶片角度与DCS给定值是一致的。调节完成后,动力单元控制器控制两位四通换向阀关闭,控制直供油管路电磁阀打开,也就是说叶片角度在非调节时期,直供油管路保持3bar液压油在液压缸和油站之间进行循环。

2.2电动液压执行机构的优点

比原来的机械结构简单、调节精度更高、反应速度更快、可靠性更高、维护更方便容易;位移传感器技术是一项非常成熟的技术,被广泛地应用于各种工业领域例如航空航天技术、汽轮机调节等。

2.3控制方式

系统改造前,引风机静叶维持炉膛压力在设定值范围内。增压风机动叶克服脱硫系统中的烟道,吸收塔及其内件,换热器、烟道挡板等所带来的压力损失。系统改造后,引风机动叶维持炉膛压力在设定值范围内,同时克服系统改造后增加的阻力。动叶液压执行机构全行程动作时间约为28秒。有利于系统调节。

增压风机与引风机“合体”后,引风机DCS控制监视模件利旧,增压风机DCS控制模件可以作为备件。由于DCS模件为高精密电子元件,成本较高,“合体”后减少系统控制模件备件投入和日常维护。同时,系统结构相对简单,有利于控制,减少系统故障率,有利于机组安全稳定运行,节约成本。

3改造结果

由上表可知,改造后各负荷一台炉电流减少约140A左右,节能效果明显,极大地降低了厂用电率;另一方面,由于合并后风机数目减少,联锁控制相应减少,使正常运行工作得到简化。

脱硝

4【结束语】

白城发电公司一号机组改造后,机组连续安全稳定运行大于150天,实现修后创全优。同时也反映出,增加脱硝等项目产生的阻力,通过改造引风机双级动叶叶轮,液压执行机构控制,取消增压风机运行,能够满足现场发电生产过程的需求。引风机与增压风机合二为一改造工程不仅能够降低厂用电,也能够减少设备维护量、维护投入费用。能保证系统长周期安全、经济、稳定运行。

(来源:微信公众号“清洁高效燃煤发电 ”ID:redianjishu)

延伸阅读:

1000MW机组脱硝系统长周期运行管理

#8#9号锅炉超低排放改造完成后脱硝运行问题的探讨

皖能合肥电厂#6机组脱硫超低排放改造工程总结

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