1.3液位计指示不准
吸收塔必须保证一定的液位高度,才能使进入吸收塔的SO2充分反应。本脱硫系统的吸收塔液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的。在计算过程中,没有采用实时的浆液密度值,而是采用了一个固定值。当实际浆液密度低于该固定值时,DCS显示的液位会比实际液位偏低;反之,情况相反。因此,在该脱硫系统调试和运行过程中,吸收塔经常发生浆液溢流或烟气从塔体溢流口冒出的情况。
为了更好地控制吸收塔浆液液位,根据现场的运行条件,确定合理的运行液位,具体包括以下2点:①人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄漏;②修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,将液位控制在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。
1.4阀门内漏
阀门内漏会引起吸收塔或地坑液位异常升高。在调试和运行期间,出现过几次除雾器、循环泵等设备设施冲洗水阀内漏的现象。检查后发现,主要是阀门本体质量问题损坏,或者阀门电动头控制失灵造成的。因此,相关部门变更了阀门生产厂家,更换质量过关阀门。同时,还要加强实时监控和设备巡检,发现液位异常及时处理,从而很好地解决了这个问题。
1.5吸收塔内浆液起泡
塔底浆液泡沫的产生是因为气体分散于液体中,形成了气-液的分散体。在泡沫形成的过程中,气液界面会急剧增加,因而体系的能量增加,其增加值为液体表面张力与体系增加后的气-液界面的面积的乘积,应等于外界对体系所做的功。
如果液体的表面张力越低,则气-液界面的面积就越大,泡沫的体积也就越大。这说明,此液体很容易起泡。泡沫的产生必须具备3个条件:
①只有气体与液体连续、充分地接触时,才能产生泡沫;
②当气体与液体的密度相差很大时,才能使液体中的泡沫很快上升到液面,久而久之就形成泡沫;
③表面张力越小的液体越容易起泡。
根据现场的运行调整情况,引起起泡溢流的原因有以下几点:
①在锅炉运行过程中,投油、燃烧不充分,未燃尽成分随着锅炉尾部烟气进入吸收塔,导致吸收塔浆液的有机杂质增加。
②锅炉后部除尘器运行情况不佳,烟气粉尘浓度超标。含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多导致浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡。
③脱硫用石灰石中含过量的MgO(起泡剂),与硫酸根离子反应产生大量泡沫。
④脱硫装置脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。
⑤液位计显示错误(不准确)。
影响吸收塔溢流的因素很多,但是,吸收塔浆液一旦出现起泡溢流情况后,必须及时妥善处理,以免引发严重的事故。对此,特采取以下措施:
①在吸收塔排水坑中定期加入脱硫专用消泡剂。尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,但是,难免有吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。从实际运行情况来看,吸收塔内泡沫会高于实际液位表面1~2m。而防止吸收塔溢流和喷沫现象的有效手段是加入适量的消泡剂。
②核算氧化空气用量,避免浆液中有太多过剩空气。富余的空气都以气泡的形式从氧化区底部溢至浆液表面的,从而造成浆液动态液位虚假。这也导致吸收塔浆液泡沫增加的原因之一。
③在保证氧化效果的前提下,适当降低吸收塔工作液位,减小浆液溢流量,防止浆液进入吸收塔入口烟道。
④吸收塔补水控制。在设备正常运行的情况下,吸收塔补水主要是通过除雾器冲洗实现的,还有就是利用搅拌器、浆液泵、循环泵等的机封冷却水和一些浆液管路的冲洗水。在此过程中,要尽量控制进入吸收塔的水量。水喷淋可以减少泡沫的积累,所以,除雾器冲洗要在保证液位前提下多次少量进行,或者在呼吸孔加装喷水打散泡沫,防止泡沫溢出。
⑤废水量控制。增加脱硫废水的排放量,降低吸收塔浆液重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物和各种杂质的含量,保证吸收塔内浆液的品质,避免形成大量泡沫。
⑥降低排出石膏时吸收塔浆液密度,加大石膏排出量,保证新鲜浆液的不断补入。
⑦加强对吸收塔浆液、废水、石灰石浆液、石灰石粉和石膏的化学分析工作,有效监控脱硫系统的运行状况,发现浆液品质有恶化的趋势,要及时采取有效的处理手段。
1.6石膏脱水困难
在脱硫系统运行的过程中,石膏脱水效果差,导致石膏含水率过大,石膏下料斗侧壁石膏堆积,甚至堵塞。沉积在下料斗侧壁上的石膏不规则地落到石膏皮带上还可能造成石膏皮带跑偏。
导致石膏脱水困难的原因有以下几点:
①石膏浆液氧化不足。
②石灰石品质太差。
③受浆液中飞灰含量的影响。粉煤灰的粒径要比结晶石膏的粒径小得多,在真空皮带机上脱水时,细颗粒的粉煤灰很快通过石膏颗粒之间的间隙到达滤布表面,把滤布的细孔堵死,所以,皮带上的真空度就不能提高。
④脱硫系统废水排放过少。由于旋流器顶流排出的废水中所含的细颗粒比例高,因此,加大废水排量可以减少浆液中细颗粒的比例。
⑤真空度不够。真空度低的原因有很多,比如浆液分配器分配不均,导致真空度低,真空泵水密封不好、水量不足,真空泵管线泵体结垢,真空罐下降管水封效果不好等。
鉴于上述原因,特采取以下应对措施:①加强巡检,在保证现有氧化系统运行正常的基础上,对氧化系统进行技术改进。②加强对布袋除尘器的工艺控制,保证除尘效率。③延长滤布冲洗时间,及时更换破损滤布。④加大废水排放量,尽量减少浆液中细颗粒的比例。⑤严格石膏脱水系统的运行管理,增加巡检频率,发现问题及时调整。另外,将真空泵密封水由原来的工业水改为除盐水,尽量避免结垢现象的发生。
2结束语
在应用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺技术的过程中,出现了含固量高、吸收塔溢流、浆液起泡、石膏脱水困难等问题。针对这些问题,特采取了相关的应对措施,收到了一定的实效,保证了系统的安全、稳定运行。
参考文献
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[4]过小玲,金保升,沈丹.装有多孔板的脱硫喷淋塔流场数值模拟研究[J].锅炉技术,2007,38(6).
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