2结果与讨论
2.1 A2/O2工艺对污染物的去除效果
调试完成后,对A2/O2工业化装置进行3个月的连续监测,考察其对COD、氨氮和总氮的处理效果。监测期间进水COD、氨氮和总氮的变化幅度均较大,且COD超出设计进水水质下限频率为95.6%,氨氮和总氮超出设计进水水质上限频率为7%和5%,表明实际水质碳氮比明显低于设计水质。在此情况下,出水COD、氨氮和总氮分别满足50、15和50mg/L排放标准限值的达标率依次为94.2%、94.7%和90.2%,表明A2/O2工艺对COD、氨氮和总氮具有良好的去除效果和较好的抗冲击负荷能力。
2.2污泥负荷与处理效果关系
监测期间各污染物的去除率都有随着污泥负荷升高而升高的趋势。COD负荷多集中在0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS˙d)范围内,去除率约为65%~90%;氨氮和总氮负荷分别集中在0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS˙d)和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS˙d)范围内,去除率分别为90%~97%和56%~73%。总体来说,在监测期间污染物能够得到较好的去除,这也为同类工程设计和运行提供了借鉴。
2.3污泥沉降性能
在运行期间系统内SVI值比较稳定,基本都在60~100mL/g之间。虽然微氧池中DO浓度平均只有0.6mg/L,但由于其后端好氧池内DO浓度维持在较高水平(2.2mg/L),并且停留时间达到9h,因此并未对污泥的沉降性能造成显著的影响,有效避免了常规低DO条件下短程硝化反硝化工艺中常见的污泥膨胀问题。
2.4COD、氮化合物浓度和控制参数沿程分布
在稳定运行状态下,对A2/O2系统各功能区中COD和各类氮化合物浓度及运行控制参数进行30d连续监测,其平均值结果如图2所示。
废水首先进入缺氧池,与来自好氧池的混合液以及来自二沉池的回流污泥混合,氨氮浓度大幅下降。好氧池混合液带来的大量NOx--N,在缺氧池DO均值为0.2mg/L条件下可充分利用进水中的碳源进行反硝化反应。根据碳平衡计算可知,约44.6%的COD是在缺氧区中经反硝化降解的。由于反硝化过程中会产生一定的碱度,缺氧池中pH值保持在7.6左右。
厌氧池接收了来自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮浓度进一步稀释。同时,厌氧池集中了来自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厌氧池中(DO值约为0.16mg/L)利用剩余碳源可进行进一步的反硝化反应,使得约27.8%的COD得以去除。
值得注意的是,由于来自微氧池回流液的NOx--N中约50%为NO2--N,其反硝化过程所需碳量较NO3--N减少40%左右,因此可有效减少系统碳的消耗,实现不外加碳源条件下TN的达标排放。另外,来自微氧池的低pH值回流混合液部分抵消了反硝化过程产生的碱度,使得厌氧池内pH值从7.6降至7.4。
微氧池中DO约为0.6mg/L,厌氧池出水带来的COD和氨氮在有氧环境下可分别发生碳化反应和硝化反应。但是由于该废水本身COD浓度较低,在之前缺氧区和厌氧区中的反硝化过程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD浓度较厌氧池中下降的幅度很小,仅为22.9%;而氨氮浓度下降约40%。
通过对亚硝酸盐和硝酸盐的浓度进行比较可以看出,微氧区内的亚硝酸盐积累率达到48%左右,接近短程硝化反硝化的判断标准(50%)。这主要是因为较低的DO浓度(DO<1.0mg/L)对硝化细菌的抑制程度大于亚硝化菌,更有利于亚硝化菌的富集。
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