案例二:印染废水工艺改造
背景:天龙印染厂主要从事棉纺织品的印染加工。
废水排放量为:1000m3/d,其中退浆废水400m3/d,漂洗染色水600m3/d。
目前废水排放情况如下:
退浆废水:Q=400m3/d,COD=7500-12000m3/d,pH=12~14,色度=150~200;
漂洗染色水:Q=600m3/d,COD=800~1200m3/d,pH=8~9,色度=300。
目前处理工艺:
各系统运行及水质情况:
因出水水质不达标,故提出改进方案。
改进方案:
方案1:新建混凝系统,提高原有系统的去除率;
分析:出水COD浓度可达到500mg/L以下,基本符合要求。但缺点混凝系统处理水量大,不经济,当上游水质变动大时,系统无法确保稳定达标,且只能满足近期目标。
方案2:将退浆废水分流进行单独混凝处理。
新建小型混凝系统工艺,如下:
分析:该工艺能满足远期目标的要求,出水满足标准要求。
工程实例答疑
实例1:印染废水改造项目,设计处理2400吨每天。工艺为水解酸化+活性污泥法+气浮。曝气池比较矮,才两米多,用的是穿孔管曝气,貌似效果不太好,搅动很厉害,但是溶解氧一直升不上去,探头伸下去后在0.3左右跳动,甚至直接变0,水温基本40左右,(溶解氧仪测自来水有6到7)厂已经在生产了,水量很大,经常在3000以上。投泥后没有闷曝,污泥一直不变色,细小,黑色,密实。而且这边水量也经常超标,导致曝气池在调试阶段就一直经常溢出。起初还有点去除效率,后面基本没效果,二沉池效果也不太好,出水COD甚至高于进水。一个月前水解酸化挺稳定,基本保持在30%的去除率。后面施工断水,测不了COD。现在气浮效果不太好。一老操作工说是因为污泥压滤机效果不好,导致惰性污泥回流调节池,进入生化系统,导致水解系统崩溃。这两天气浮效果好转,想请各位帮忙分析下,这个水解系统是否真有崩溃,曝气池一直这样到底是什么原因,还有压滤机效果不好影响有没那么大?
如下图所示,从右到左一次是调节池,水解池,二沉池,气浮池的水质外观。
SV30,沉淀效果不太理想,30min过后还是黑黑的,要过来很久上清液才会透明。
回答:曝气池的高度确实有一定的影响,还有就是你的停留时间个人感觉不太够。
曝气池比较矮,是不是池体深度不够?2米的水深氧的利用率很差的,再加上曝气管穿孔,溶解氧加上负荷的消耗,一时半会恐怕难以解决。
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