经过详细分析,发现现有预处理还存在以下问题:
1、探头未采用加热型探杆,会导致取样烟气在探头取样处发生冷凝,造成SO2被吸收。
2、伴热管线温度不够,采样管线过长
由于我公司1、2号机组CEMS取样位置装在烟囱60米平台处,从取样孔到CEMS分析仪小室距离大于70米,CEMS在抽样气过程中,烟气温度降到一定值时,其中的蒸汽会凝结成水,而SO2能与水反应生成亚硫酸,如果取样管线中有水,不但会影响测量准确性,而且会严重影响仪表的使用寿命,要保证烟气中的蒸汽不凝结,必须保证温度在凝结点以上,为了避免取样管中的蒸汽凝结成水,取样管都有伴热装置,由于伴热管线距离太长,伴热温度还设到以前的120℃,已经不能满足超低排放改造的要求
3、机柜内伴热不全,通常伴热管线只连接到CEMS小屋内的控制机柜,但机柜内有部分样气管线没有伴热,非常容易发生冷凝。
4、冷凝器冷凝效果不佳。
现预处理只有一级过滤,一个蠕动泵,烟气经过冷凝器降温过程中,冷凝的水气不能及时排出,形成预处理的保护过滤器仪表进气口有挂水现象。
四、改造方案:
CEMS分析仪数据波动,频繁回零,主要改造目的就是要保证预处理除水彻底,避免SO2溶于水。
针对现场预处理现状,我们经过了详细分析,主要做了以下改造:
1、更换伴热质量好,耐高温的伴热管线,将伴热温度提高到150℃,同时采样探头采用全程加热使探头,保证样气从取样处到CEMS小室管线中不会有积水。
2、完善机柜内伴热及保温,机柜内裸露的样气管全部敷设伴热并用保温带包裹好,防止在柜内烟气冷凝。
3、更换高质量的冷凝器,将以前的一级制冷,更换为两级,同时增加一级蠕动泵,确保冷凝器出水排水畅通。
4、严格保证CEMS小室内温度保持在20℃以下,特别是夏天要保证空调工作正常,我厂曾发生过因空调故障,导致冷凝器制冷效果不佳,脱硫出口SO2数据突变回零现象,处理好空调后故障消失。
5、增加Nafion渗透干燥器
Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的,由于磺酸基具有很高的亲水性,所以Nafion管壁吸收的水份,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递,最终到达另外一侧的管壁,Nafion管在连续的除湿过程中,只选择性的去除烟气中的水份,水气经过钠分管进行分离,分离后的水气,通过接入经过滤、干燥、无油的仪用气,将水分吹走,保证进入分析仪的数据稳定可靠。
能及时排出,形成预处理的保护过滤器仪表进气口有挂水现象。
五、结论:
事实证明,经过改造后的脱硫出口CEMS分析仪SO2,NOX数据测量稳定,准确,满足了环保需求,改造成功后曲线如下图三
图三预处理改造后的SO2曲线
CEMS系统进行预处理改造后,特别是创造性地引入了Nafion干燥管技术,能在高湿度情况下保留低浓度的二氧化硫,避免了SO2溶于水而导致的数据测量偏小。解决了SO2频繁跳变回零现象,提高了CEMS表计的可靠性及准确性,改造后,CEMS消缺维护工作量大大减少,为燃煤电厂低浓度烟气污染物准确,稳定连续监测提供了技术参考,保证了环保设施的正常投运,为其他电厂超低排放改造后CEMS预处理改造提供了一定的借鉴作用。
来源:微信公众号“除灰脱硫脱硝技术联盟”ID:dchlyxjs;本文由“除灰脱硫脱硝技术联盟”独家授权给“北极星环保网”转载,未经授权严禁转载
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