2.4降低GGH泄漏率
GGH设有低泄漏风机,可有效防止原烟气向净烟气侧泄漏的问题。当GGH密封片磨损时,原烟气向净烟气侧泄漏,直接影响脱硫效率。正常运行时,必须保证GGH低泄漏密封风机的稳定可靠运行,发现问题及时消缺处理;在机组停运检修时,要对GGH动静密封片严密性进行间隙调整,保证GGH密封装置达到设备规范要求。
2.5优化浆液循环泵节能运行
烟气脱硫中液气比的概念为:吸收1m3的烟气所需的液体体积,也就是L/G=Q/1000:V,其中Q为循环浆液流量,V为进入吸收塔的烟气流量。液气比过低,吸收效果变差,会导致FGD出口的SO2浓度升高;液气比太高,会增加净烟气的含水量,导致烟道及烟囱的腐蚀,同时除雾器的负担增大,除雾器、烟道等设备堵塞,降低烟气抬升力,影响脱硫系统的安全运行。
当脱硫系统运行时,金湾电厂改造后各台浆液循环泵管道标高不同,喷淋量不一致,浆液循环泵#1、#2功率630kW,浆液循环泵#3、#4、#5功率分别为1000kW、1120kW、1250kW,详见表1。吸收塔浆液循环泵#1和#2的动力电源在主机6KV母线上,#3/4/5泵在脱硫6KV母线上,为防止因某一段母线突然失电,导致浆液循环泵全停,引起机组MFT的隐患。
在优化组合浆液循环泵运行时,#1和#2循环泵至少保持一台运行,#3/4/5循环泵至少保持一台运行。因为循环泵#1和#2的额定功率相同,由于#2循环泵比#1循环泵的管道标高高1.8m,在循环泵#1和#2只运行一台时,优先选用#2循环泵。当吸收塔喷淋量满足脱硫率及脱硫排放阈值时,根据机组负荷和FGD入口硫份的高低优先选用总功率较小的组合泵运行,达到节能降耗目的。
2.6其他
(1)保证合理的脱硫废水排放量。如果长期不出废水,吸收塔浆液很容易起泡溢流至地面,污染周边环境,也会产生虚假液位。
(2)在机组燃烧煤种变化大时,进入吸收塔内的烟气中SO2含量高时,及时调整吸收塔浆液循环泵运行台数、吸收塔浆PH值(夜班低负荷时连续小流量对吸收塔补浆,提高PH值在5.6左右,在早上机组加负荷导致进入吸收塔内的烟气SO2量突增时,可有效保障脱硫率达标)。必要时,及时与主机沟通,切换至低硫份煤的磨煤机运行。
结束语
通过对脱硫系统升级改造后的运行数据的收集整理,对影响机组脱硫效率的因素进行研究,根据实际脱硫系统运行的各个参数,以及燃烧煤种和机组负荷的变动情况,优化运行方式和系统配置,即可节能降耗又可确保脱硫系统长期稳定安全运行。
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