原因分析:电场内出现严重积灰。
处理方法:严防电场内出现严重积灰。
a)应高度关注电场停止而锅炉仍在运行,此时仍有大量的自然沉降灰,需保持输灰系统工作正常。
b)严防灰斗过量积灰。当灰斗高料位报警时,必须检查输灰系统的实际运行情况,并采取措施保证输灰顺畅,以降低灰位,解除高料位报警。
c)当任一灰斗积灰超过其上平面且使电场跳闸时,立即停止阴阳极振打,必须在极短时间内采取紧急排灰措施,要在3h内及时清灰,8h内使灰斗积灰低于灰斗大口以下,保证电场能投入正常运行。
d)如果8h内还未能及时清灰,则必须进行强制措施排灰,如灰斗下口割口、打开挖手孔等排灰方法。
e)经过各种排灰努力,如48h之内,灰斗仍不能清灰到大口以下,电场还在跳闸状态,则必须强制停炉停机,确保设备可靠安全,否则可能会产生严重后果。
f)排灰时严格注意人身安全,特别是灰搭桥时,由于受到其他外力作用时,可能会突然下坠,更应防止发生烫伤及其他事故。
2、排灰阀故障。图2红圈处为卸灰阀安装位置。图3为卸灰阀图。
图2除尘器灰斗
图3灰斗卸灰阀图
由排灰阀故障引起的危害、原因分析和处理方法如下表所述:
现象及危害:排灰阀故障。除造成灰斗堵灰外,还可能引起排灰电动机烧毁,排灰阀转子叶片损坏。
原因分析:(1)排灰阀故障大部分由排灰阀中掉入杂物如螺栓、螺母、电焊条,甚至振打锤等引起排灰阀卡死,有时将叶片打碎,当电气保护不能正确动作时,还会引起电动机烧毁。
(2)排灰阀另一个常见缺陷是因为有些排灰阀采用滑动轴承,而滑动轴承(铜套)的加油孔很容易被堵死,一旦堵死后铜套将很快因干磨而局部磨损严重、轴下沉,造成叶轮卡死、崩裂、间隙增大、漏灰严重。实践证明这类轴承很难适应电除尘器现场的需要。
处理方法:(1)加强电场内部的安装,特别是焊接质量。检修完毕搞好现场清理工作。(2)改进排灰阀的结构,更换磨损、损坏的排灰阀。
二、进、出风口
进、出风口烟气温差大。图4为除尘器外形图,本除尘器已做过整体保温,若此保温遭到破坏则会导致除尘器运行不正常。
由进、出风口烟气温差大引起的危害、原因分析和处理方法如下表所述:
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