生物质燃料在炉膛内燃烧释放出的烟气,经过旋风分离器后,进入尾部烟道,经过热器、省煤器、空预器后进入除尘器。烟气参数如表2所示。
表2烟气参数
SCR脱硝系统采用20%浓度的氨水溶液作为还原剂。系统中的压缩空气参数主要为:0.6~0.7MPa;0.7MPa压力露点-20℃;含油蕊0.1x10-6;含尘粒径≤1μm。
整个系统安装调试运行耗时长达4个月。经过精心调试,系统内各类泵均能提供稳定的压力及介质流量,流量自动控制准确;氨水消耗量小于设计值,喷枪雾化效果良好;不同负荷下,催化剂性能良好,压差及氨逃逸均优于设计值。在各相关锅炉工况下,整套SCR脱硝系统各设备工作正常,各项性能及指标均能满足设计要求。
锅炉尾部烟道中SCR出口NOx浓度在168h内变化曲线如图1所示。
图1:SCR出口NOx浓度随时间变化
由图1可知,在运行期间SCR出口NOx浓度随时间波动较大,但整体排放水平控制在50mg/m3以下,脱硝效率超过80%,满足系统设计要求。NOx浓度波动较大与锅炉负荷、燃料变化和烟气中氧浓度有关。
空预器前氨逃逸仪表监测到氨逃逸浓度随时间变化如图2所示。
图2:SCR出口氨逃逸随时间变化
由图2可知,SCR投运后氨逃逸浓度维持在较低水平,远低于设计要求的2.3mg/m3,满足排放要求。
168h运行试验表明,SCR脱硝系统总体状况优良,设备正常,达到了系统设计要求。SCR脱硝系统顺利通过168h验收。但由于生物质锅炉负荷和给料相对不稳定,NOx原始浓度波动大,导致氨水流量很难控制,容易出现NOx和氨逃逸短时超标现象,后期运行过程中需尽量稳定锅炉负荷。
3结语
为实现超低排放,针对生物质循环流化床锅炉燃料种类复杂、负荷波动较大、燃烧不稳定的运行特点,以及尾部烟气温度较低(低至280℃)、含湿量大、飞灰碱金属含量高的特殊排放特性,在SCR脱硝系统燃料和负荷波动适应性、SCR催化剂配方、脱硝反应器等方面展开针对性研究,并将研究成果付诸于实践进行验证。实践表明,SCR脱硝系统能够将NOx排放水平控制在50mg/m3以下,脱硝效率超过80%氨逃逸浓度远低于设计要求的2.3mg/m3,满足超低排放要求。
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