2.3液氨压力不稳定
2.3.1主要原因
对于液氨的供应而言,一般情况下由于管线距离长,使得液氨压力不稳定,结果就是控制二氧化硫比较困难,这样对硫铵的氧化效果同样大打折扣。最常用的方法是用针型阀门调节系统液氨含量,但是当阀门在开度过小,整个操作过程比较困难。
2.3.2解决措施
把氨变成液氨泵,重点强化液氨泵的管理工作。另一种措施是在循环槽或者循环槽顶部处安装压力表,这样可以随时了解管线压力的变化情况,方便工艺操作和调整。
2.4过滤器堵塞频繁
2.4.1主要原因
锅炉厂脱硫系统中循环泵的入口大多都采用篮式过滤器,工作一段时间后系统中的一级循环泵电流就会降低,拆开检修后发现过滤器内存在例如树脂等胶体杂质。篮式过滤器本身存在一个缺点,由于底部有间隙导致密封性差。对其进行检修时发现一些过滤器中的杂质颗粒已经把喷头堵塞。为了防止堵塞喷头造成的影响,脱硫塔超温,结果影响结晶出料。
2.4.2解决措施
首先可以更换过滤器,使用密封效果好的管道过滤器。其次分析得知过滤器入口中堵塞物主要是硫酸铵,经研究后发现一开始使用12mm孔径的过滤器,经过一段时间运行后换成14mm孔径的管道过滤。
2.5脱硫塔pH值过高
2.5.1主要原因
电厂为了保证脱硫效率,增加液氨的使用量,导致的结果是一级循环中的酸碱值变大,这时循环槽下层浆液和脱硫塔中浓缩段的酸碱值都升高。结果就是脱硫塔中颗粒结晶变小,密度增加,硫酸铵出料量降低。
2.5.2解决措施
可以将一级循环泵过滤器变成管道过滤器,同时减少液氨的投入量,对脱硫塔进行整体调整控制,确保烟气出口稳定,严格控制pH值。一级循环A泵酸碱值控制在5~8,C泵控制在4~6,二氧化硫值控制在20~100mg/m3。对于针型阀门脱硫系统液氨调节,阀门开度太小时调整比较困难,即使是微调液氨的流量波动性也特别大。为了保证二氧化硫出口合格,对于同样的液氨量,加阀后阀位为40%~50%来确保其合格,并且较为稳定。
2.6脱硫塔pH值过高
2.6.1主要原因
目前硫酸铵存在大量不达标,含氮量低,质量差,并且市面上硫酸铵质量参差不齐,所以许多硫酸铵产品销售不佳。
2.6.2解决措施
据了解含氮量大部分不合格原因是由于锅炉除尘效果差,其中脱硫系统含尘量高,所以含氮量低,硫酸铵呈灰色。应该对锅炉除尘装置进行改造,换成电袋复合除尘设备。
2.7氨逃逸及气溶胶
2.7.1主要原因
氨逃逸产生的原因,主要是由于氨法脱硫过程中氨水作为吸收剂,但是氨水在常温下存在挥发性,并且受温度及密闭性的影响。长时间放置浓氨水,会损失大量能量。挥发后的氨水不仅会降低脱硫效率,对空气还会造成污染。所以从环保和脱硫两个方面而言减少氨水的挥发性具有重要作用。
对于气溶胶而言,脱硫过程中氨水一般被二氧化硫吸收,但是氨水的挥发性会和未被吸收的二氧化硫反应生成亚硫酸铵,在此过程中有大量水蒸气,导致小液滴逐渐形成大液滴,即“气溶胶”,结果就是尾气排放中含有亚硫酸铵,排到大气中分解造成空气的二次污染。
2.7.2解决措施
在氨法脱硫系统中放置氨逃逸监测表,这样可以对氨逃逸量进行及时的监测。有助于减少液氨的投入量,减小氨的损耗,并且观察烟气的排放情况。或者在脱硫塔上安装一层喷水装置,用来解决按逃逸的问题。
3结语
脱硫系统运行期间,常见问题是系统水量不平衡、硫酸铵结晶效果差、硫铵管线断裂、液氨压力不稳定;脱硝系统运行期间,常见问题是氨水浓度低、喷枪设置不合理。文中针对以上问题分析了发生原因,并提出相应的处理措施,希望为实际工作提供参考借鉴。
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