4配套改造
(1)省煤器与空气预热器不做改造。
(2)稀释风机和氨气空气混合器不做改造。
(3)原SCR装置备用层催化剂己安装吹灰器,本次改造不新增吹灰器。#2机组公用的氨区现有2台液氨储罐,经设计单位核算,其储氨量能够满足SCR装置提效改造后氨消耗的需求,液氨储罐不做改造。
(4)本次改造后脱硝与脱硫2个系统的新增阻力合计为1082Pa,低于可研计算值1100Pa(未考虑水平烟道除雾器阻力),整个烟气系统阻力约为6640Pa,与引风机BMCR工况下设计全压接近,且上述计算己包含裕量,不必对锅炉引风机进行改造。
目前,锅炉引风机BMCR工况下设计全压为6610Pa,性能考核点工况(TB)下设计全压为7578Pa,较前者大巧%。
5性能测试结果
5.1脱硝效率
100%负荷率工况下,试验测得SCR装置入口NOx平均质量浓度为307mg/m3,出口为26mg/m3,脱硝效率平均值为91.6%。
100%负荷率工况,SCR装置入口烟气平均温度为355℃,SO2平均质量浓度为1848mg/m3,S03平均质量浓度为16.7mg/m3;SCR装置出口S03平均质量浓度为36.7mg/m3;S02/S03转化率平均值为0.87%。
5.2脱硫效率
(1)1000MW负荷工况下,循环泵B,C,D,E启用,A备用,SO2质量浓度均值原烟气为1860mg/m3,净烟气为24mg/m3;FGD系统脱硫效率为98.71%,修正到设计条件下为98.53%,折算后FGD装置出口SO2质量浓度为34mg/m3。
(2)1000MW负荷工况下,脱硫装置净烟气粉尘平均质量浓度为4.17mg/m3,综合除尘效率为77.69%。
(3)1000MW负荷工况下,烟囱入口烟气温度为51℃。
(4)HCl质量浓度平均值原烟气为26.99mg/m3,净烟气为0.83mg/m3;HCl脱除效率为96.91%。
(5)HF质量浓度平均值原烟气为17.43mg/m3,净烟气为0.46mg/m3;HF脱除效率为97.35%。
(6)S03质量浓度平均值原烟气为14.97mg/m3,净烟气为4.94mg/m3;S03脱除效率为67.03%。
(7)除雾器后雾滴质量浓度为18.9mg/m3。
5.3测试结果评价
测试结果表明,超低排放改造后各项指示均达到设计标准,满足新的排放标准要求。
6结论
超低排放改造过程中,对技术路线进行了充分调研,切实了解了新技术在同类型机组上改造的实际效果,结合该厂脱硫、脱硝系统的自身特点,以安全、经济、节能环保为原则,选择和优化了技术方案,并在工程管理中实现安全、质量全过程管控,积累了丰富的经验,达到了超低排放的改造目标,顺利完成超低排放改造工程,取得了巨大的经济和社会效益。
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2025 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ©2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有