2.4沉降一固形物从废水中分离
在沉降阶段,固体物质从液相中分离出来。絮凝阶段形成的大粒子絮凝物沉到澄清/沉降器的底部。这一过程是在重力作用下发生的,因为固相和液相具有不同的密度。在沉降过程中,液相的浮力必须小于固体物的沉降力。热诱导流对固形物(大粒子絮凝物)的沉降行为有不利影响。
沉降阶段完成后,形成两个较易分离的物相,分别以净化废水和浓渣的形式排出。向水中加入盐酸,调节pH值至7.0~9.0之间。
3行中出现的问题及对策
大唐淮北发电厂虎山2×660MW机组脱硫废水已运行一段时间,由于设备安装的不规范、运行的不当操作、药品的品质等多方而的原因,造成澄清池出水浑浊,无法保证废水处理连续运行,影响脱硫系统安全。经过认真查找和分析,发现以下问题,并进行处理解决后,废水系统已能达到设计要求,连续满负荷运行。
3.1三联箱出水pH值较高
表2废水加药用量(设计值)
石灰粉在石灰制备箱中制成浓度约5%的石灰乳液,根据废水中不同重金属的溶度积,两性金属在较高的pH值下,会形成络合物溶解在溶液中,同时要考虑对氟离子的去除。一般将pH值调至9为最佳。根据表2,当涂电厂脱硫废水平均排放量为20t/h,使用90%纯度的石灰,日投加量约为1300kg/d。
但三联箱出水pH值在8.5左右,达不到要求,在运行时检查发现用来制作石灰乳浆液的石灰粉纯度较低Ca(OH)2含量仅在80%左右,且含有部分微小颗粒状杂质,致使部分石灰乳未能充分反应。对此更换合格的石灰粉后,石灰乳品质上升,三联箱废水浆液pH值可以维持在9.0以上运行。
3.2澄清池出水浑浊
表3:10%聚合氯化铝(PAC)投加量对澄清池出水浊度影响
表4频率开度对应废水流量关系表
废水系统在絮凝箱中加入10%浓度的聚合氯化铝,电机频率控制为99%,助凝剂配置浓度在0.1%~0.15%时,澄清池溢流口出水清水保护层很薄,絮凝体上升,漂浮和外流,出水浑浊。对此,取回原水分别在聚合氯化铝不同加药量情况下,做烧杯实验结果如表3所示。
实验过程中,能够明显观察到加入聚合氯化铝后,搅拌均匀时,污泥絮体形成较小颗粒,随着沉降时间的增加,颗粒逐渐变大,这主要是因为聚合氯化铝的水解产物可产生粘结架桥作用,通过链状结构吸附胶体,微粒可以构成一定形式的聚合物,破坏胶体系统的稳定性,颗粒在下沉过程中相互碰撞凝聚、而使尺寸变大,随着投加剂量的增加,能够明显发现,所形成的絮体颗粒变大,变得松散,逐渐形成大的矾花。
根据实验在聚合氯化铝剂量过度投加或强烈搅拌时,会破坏粘结桥架作用,反而使溶液产生再稳。使出水中含有大量絮状泥浆。逐渐降低絮凝剂训一量泵出口流量调节螺栓,微调电机频率,观察澄清状况,当电机变频控制在50%~60%时,此时的絮凝剂给药量约在180mg/L废水左右(10wt˙%)。此时废水的沉降时间明显缩短,澄清池清水保护层明显变厚,溢流口流出连续的清水。
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